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重钢240m2烧结机降低固体燃耗的实践
发表时间:[2008-03-25]  作者:  编辑录入:admin  点击数:3745

内容简介

摘要:介绍了重钢一烧240m2烧结机投产以来为降低烧结固体燃耗采取的强化管理、技术改造、以及新工艺的应用等措施及获得的效果。关键词:一烧 降低固体燃耗 措施1前言 重钢烧结厂一烧车间240m2烧结机于2005年3月投产,生产高碱度烧结矿供应高炉使用。投产的第一年,固体燃耗(标煤)高达52kg/t左右,与国内其他钢铁企业先进指标相比存在一定差距(见表1)。表1 2005年国内部分企业烧结固体燃耗指标企业固体燃耗/kg/t利用系数/t/m2·h国内平均47.21.359重钢一烧52.01.478南京44.91.537新余32.31.404济钢49.41.308涟源48.71.4柳钢45.01.55韶关49.11.28  从表1中可以看出,重钢一烧固体燃耗指标低于同期国内的平均水平,与国内先进企业指标如新余、南京等企业相比有较大的提升空间。固体燃料消耗约占重钢烧结工序能源指标的70%左右,因此减少固体燃料消耗是降低工序能耗的主攻方向,坚持技术进步和创新,降低固体燃耗已成为重钢烧结工作者的重点工作。通过近两年来的技术改造、工艺改进和加强管理等措施,重钢240m2烧结机的能耗得到不断降低,截止2006年9月时,固体燃耗已降到48kg/t(见表2)。表2 重钢240m2烧结机固体燃耗指标年份产量/万t利用系数/t/m2·h固体燃耗/kg/t2005191...

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