内容简介 摘要对重钢1350m3高炉投产两年来进行的强化冶炼措施进行了总结分析。通过加强槽下筛分工作,积极探索多环布料规律,采取高风温富氧喷煤,增大鼓风动能等措施,获得了强化冶炼效果,实现了低耗高产,在人炉品位55%的条件下,利用系数突破2.5t/m3d。关键词高炉强化冶炼高炉操作1前言重钢四高炉(1350m3)于2006年3月15日点火开炉,该高炉主要采用了软水密闭循环冷却、三层铜冷却壁、碳砖一陶瓷杯复合炉缸、串罐无料钟炉顶、三座卡鲁金顶燃式热风炉、两套嘉恒法炉渣处理系统、双出铁场、布袋干法煤气除尘及TRT发电等技术。由于规模效益的需要,投产以来逐步实施强化冶炼,情况见表1。目前班冶炼强度已达1.30t/m3d水平,在人炉品位仅55%条件下,利用系数达2.5t/m3d。2高炉内型及原燃料情况高炉内型见表2,含铁原料主要使用78%±烧结矿,15%±球团矿,其余为块矿,焦炭及煤粉质量见表3。3强化冶炼措施3.1加强槽下筛分工作由于重钢原料品种较复杂,粒度组成偏小,末子含量较多,在国内属中下水平,筛分工作直接影响高炉的顺行及接受风量的状况,因此予以高度重视,采取了以下措施:(1)调小给料机闸门,控制筛板上料层厚度,提高筛分效果,经过摸索,以筛一称量罐料时间控制在..
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