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新钢公司1号高炉炉凉处理的经验及教训
发表时间:[2009-11-05]  作者:孙武全 华小飞 胡剑刚  编辑录入:admin  点击数:1496

内容简介

新钢公司1号高炉炉凉处理的经验及教训孙武全华小飞胡剑刚(新钢公司第二炼铁厂)摘要对新钢l号高炉2009年4月份,由于原燃料条件变化,特别是的炉顶布料溜槽在不断地磨穿过程中,由于没有炉项成像设备,未能被及时发现,当布料溜槽被严重磨穿至落料点时,诱发了4月24日晚上高炉炉凉事故。通过分析高炉炉凉的具体原因,炉凉处理的经验及教训,总结了处理实践的成功和不足。关键词高炉炉凉经验教训1事故经过2009年4月24日,早班炉况顺行。炉温后期偏高,由于喷煤房限量,从中午12﹕00时减轻负荷,3.96t/t减到3.44t/t,14﹕34限煤从8.5t/h降至5t/h炉温合适,16﹕45改装制压边缘气流。晚班18﹕00接班后,炉况顺行,炉温合适20﹕10到21﹕05出现小的边缘管道,透气性指数最高到17000(正常透气性指数为12000一13500),压差0.077MPa,顶压0.120MPa,料线正常。到22﹕00时料速逐渐加快料线不正常,基本在2.1米左右(正常料线在0.9米)。23﹕29第一次塌料到3.09米,塌料后压差为0.085MPa,透气性指数16700,风量为1330m3/min。4月25日0﹕22和0﹕47两次减氧赶料线。1﹕00料线赶为正常后恢复富氧量。此时[si]=0.40%下降到0.3%。3﹕12第二次塌料到2.3米,塌料后出现明显的管道..

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