摘要:对攀钢炼铁厂1、2号高炉进出物料进行了系统取样,测定了样品的w(Zn),结合高炉生产数据对1、2号高炉做了锌平衡计算。结果表明:在高炉冶炼稳定的条件下,进出高炉的锌总量基本平衡;瓦斯泥未经处理直接配入烧结是造成入炉原料锌负荷高的主要原因;高炉内的锌主要由煤气中的粉尘带出,而通过渣铁带出的锌量可以忽略。
关键词:高炉;w(Zn);锌平衡;污泥
近年来,由于铁矿石资源供应日趋紧张,攀钢高炉不得不使用部分含锌较高的铁矿石,致使锌的入炉量逐渐增加。锌通过在烧结一炼铁系统的“大循环”富集和高炉内的循环富集,使高炉瓦斯泥中w(Zn)超过3%,大钟内侧、煤气上升管均富集有大量的锌,在高炉耐火砖衬中也发现锌的渗透使炉衬破坏的现象,锌对高炉的危害日渐显现。因此,对高炉锌平衡进行研究,弄清锌在高炉原燃料、产品和烟尘中的分布,为减轻高炉锌的危害和锌资源的综合回收利用是有意义的。
高炉锌平衡国内外已做过大量研究:宝钢2号高炉锌平衡测定绝对误差-26.41g/t,相对误差19.66%,锌负荷0.134kg/t;3号高炉锌平衡测定绝对误差7.89g/t、相对误差18.16%、锌负荷0.043kg/t,并得出2号高炉的锌主要由高炉煤气带走,而3号高炉的锌主要由渣铁带出的结论。马钢高炉锌平衡误差为23%~28%,国外锌平衡误差最高达50%~82%,不同高炉或同一高炉在不同时期锌平衡数据差别很大。
1 取样方法与数据收集
为了避免炉况波动对锌平衡测定的影响,选择炉况正常的1、2号高炉进行锌平衡测定。锌的收支项包括所有入炉原、燃料和高炉排出物。在锌的支出项中,煤气采用水进行除尘,虽然洗涤水中含有一定量的锌,但洗涤污水经沉淀后循环使用,没有外排和泄漏,水中溶解的锌达到饱和后,析出的过剩锌将沉淀在瓦斯污泥中,所以洗涤水中的锌不计入支出项中。
锌平衡测定时间为4天,期间对1、2号高炉进行了系统的取样。高炉用原燃料:烧结矿、萤石、一立球团、钢企球团、会理块矿和焦炭在高炉槽下取样,煤粉在喷煤系统煤粉取样口处取样;在炉前取同一炉次的生铁、上、下渣样,上述试样每天上、下午各取一次。瓦斯泥在瓦斯泥卸料口取样,瓦斯灰在重力除尘器卸灰口处取样,高炉净煤气使用带流量计的采样器取样,出铁场烟尘在除尘器排灰口处取样,以上试样每天取样一次。固体试样经现场混匀缩分后保留约1000g,经制样粗破后再次缩分至150g左右,将经缩分后的试样制成供化验分析用样。
测定期间各种原燃料用量和瓦斯灰量采用高炉日报数据,生铁产量、炉渣量根据高炉日报中的原料用量和成分数据计算得出,炉顶煤气量根据风量和煤气成分计算得出,出铁场烟尘量根据生产报表采用当月总量计算日平均值,瓦斯泥量采用锌平衡测定期间动力生产日报数据。
2 锌平衡计算与结果分析
试样w(Zn)分析数据见表1、表2,表中w(Zn)数据为锌平衡测定期间(2005年11月15~18日)取样的平均值。
表1 攀钢1号高炉进出物料w(Zn)与分布 %
收入 |
支出 |
项目 |
数量/t |
w(Zn)/% |
锌质量/t |
锌比例/% |
项目 |
数量/t |
w(Zn)/% |
锌质量/t |
锌比例/% |
烧结矿 |
16542.86 |
0.0410 |
6.783 |
69.22 |
生铁 |
11809.72 |
0.0001 |
0.0118 |
0.117 |
会理矿 |
1813.64 |
0.0050 |
0.090 |
0.92 |
炉渣 |
8011.44 |
0.0007 |
0.0560 |
0.557 |
一立球团 |
2062.66 |
0.0900 |
1.856 |
18.94 |
出铁场烟尘 |
22.53 |
0.2400 |
0.0540 |
0.537 |
钢企球团 |
1998.34 |
0.0440 |
0.879 |
8.97 |
瓦斯灰 |
380.00 |
0.2700 |
1.0260 |
10.198 |
焦丁 |
400.00 |
0.0030 |
0.012 |
0.12 |
瓦斯泥 |
279.31 |
3.1850 |
8.8960 |
88.548 |
焦炭 |
5022.61 |
0.0030 |
0.151 |
1.54 |
净煤气 |
|
|
0.0010 |
0.010 |
煤粉 |
1318.34 |
0.0020 |
0.026 |
0.27 |
|
|
|
|
|
萤石 |
197.60 |
0.0005 |
0.001 |
0.01 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
9.800 |
100.00 |
合计 |
|
|
10.0450 |
100.000 |
表2 攀钢2号高炉进出物料w(Zn)与分布 %
收入 |
支出 |
项目 |
数量/t |
w(Zn)/% |
锌质量/t |
锌比例/% |
项目 |
数量/t |
w(Zn)/% |
锌质量/t |
锌比例/% |
烧结矿 |
18395.470 |
0.041 |
7.542 |
68.900 |
生铁 |
13140.96 |
0.0002 |
0.0263 |
0.247 |
会理矿 |
1920.580 |
0.005 |
0.096 |
0.877 |
炉渣 |
8484.92 |
0.0011 |
0.0933 |
0.876 |
一立球团 |
2481.150 |
0.090 |
2.233 |
20.400 |
出铁场烟尘 |
25.07 |
0.2400 |
0.0601 |
0.565 |
钢企球团 |
1985.496 |
0.044 |
0.874 |
7.980 |
瓦斯灰 |
223.00 |
0.2500 |
0.5570 |
5.233 |
焦丁 |
235.600 |
0.003 |
0.007 |
0.064 |
瓦斯泥 |
310.79 |
3.1850 |
9.8990 |
93.043 |
焦炭 |
5525.689 |
0.003 |
0.165 |
1.514 |
净煤气 |
|
|
0.0012 |
0.011 |
煤粉 |
1467.230 |
0.002 |
0.029 |
0.268 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
10.947 |
100.00 |
合计 |
|
|
10.6370 |
100.00 |
(1)原料中烧结、球团的w(Zn)分别为0.041%、0.090%(一立球团)、0.044%(钢企球团),比宝钢2号高炉烧结矿0.0098%的w(Zn)高出4倍多,比球团0.0002%的w(Zn)高出200倍以上。在含铁原料中球团的w(Zn)最高,均高于烧结矿,建议在球团配料中w(Zn)高的原料应加以限制。会理矿、焦炭、煤粉w(Zn)均较低。
(2)在锌平衡测定期间,瓦斯泥平均w(Zn)为3.19%,比以往取样分析结果低,如2005年8月24日至9月3日连续10天取样瓦斯泥平均w(Zn)为9.35%。造成波动的原因是在锌平衡测定期间,烧结配料中高炉瓦斯泥加入量不足3%,低于正常的6%~7%,因此瓦斯泥含锌量偏低,相应烧结矿w(Zn)也比正常要低。
(3)1号高炉瓦斯灰的w(Zn)为0.27%,2号高炉瓦斯灰的w(Zn)为0.25%。瓦斯泥的w(Zn)是瓦斯灰w(Zn)的10倍以上,说明锌主要吸附于较小的粉尘颗粒中,这为瓦斯泥选矿脱锌创造了条件。
(4)出铁场烟尘w(Zn)为0.24%,远高于生铁和炉渣的w(Zn)(在0.001%以下),由于出铁场烟尘中的锌是从铁液中挥发出来的,表明铁液在高炉内被锌所饱和,出铁时,由于总压和锌分压的变化,锌从铁液中逸出进入烟尘中。出铁场烟尘中w(Zn)与瓦斯灰中的w(Zn)接近,所以在对出铁场烟尘回收利用时也应该进行脱锌处理。
根据各试样w(Zn)并结合高炉生产数据,进行锌平衡计算,结果见表1、表2。表中收入或支出项中的数量为锌平衡测定期间4天实际进出高炉物料的总量。除铁场烟尘由于1、2号高炉供用一个系统,烟尘量为2座高炉共同产生的,同样洗涤污水沉淀处理系统由1、2、3号高炉共用,瓦斯泥为3座高炉共同产生的,计算时上述量根据铁量进行分配。
计算得出1号高炉入炉原料锌负荷为0.830kg/t,锌平衡绝对误差为-0.021kg/t,相对误差为-2.526%;2号高炉入炉原料锌负荷为0.833kg/t,锌平衡绝对误差为0.023kg/t,相对误差为2.815%。
锌平衡计算结果表明,在高炉冶炼制度、原燃料稳定的条件下,进出高炉的锌总量基本平衡,高炉循环总锌量处于动态平衡中。因此保持炉况稳定、顺行、减少炉温波动,可减少锌的积聚;攀钢高炉锌平衡绝对误差略大于宝钢,均在20g/t左右,说明在炉况稳定条件下,不同高炉锌在炉内循环总量的增减是渐进的。与宝钢相比,攀钢高炉锌平衡相对误差较小,一方面与攀钢较高的锌负荷有关,导致煤气带走的锌占总量的比例较高,而高炉下部渣铁带出的锌所占比例较小,渣铁带出的锌对锌平衡不造成大的影响;另一方面与当时的炉况有关,炉况对排锌的影响有待进一步深入研究。目前攀钢高炉入炉锌负荷与国内外部分高炉相比,处于较高水平。
(1)在锌收入项中,1、2号高炉入炉原料烧结矿带入的锌最多,分别占入炉锌量的69.22%和68.90%,其次是球团分别占1、2号高炉人炉锌量的27.91%和28.38%。焦炭和煤粉带入的锌所占比例则较低,1、2号高炉分别为1.81%和1.78%,加上萤石、焦丁带入锌总量不足2%,可以忽略。所以降低烧结矿和球团矿中的w(Zn)是降低入炉原料锌负荷的关键。
(2)在锌支出项中,瓦斯泥所带走的锌量最大,1、2号高炉由瓦斯泥带走的锌分别占锌总支出的88.548%和93.043%,可以看出从高炉排出的锌主要富集在瓦斯泥中,瓦斯泥配入烧结是烧结矿含锌高的主要原因。因此,如果瓦斯泥不经任何处理直接加入烧结原料中,从高炉排出的锌绝大部分又回到高炉原料中,将形成锌在炼铁一烧结系统中的循环富集。
(3)除瓦斯泥外,瓦斯灰所带走锌也较高,1、2号高炉瓦斯灰带走的锌占锌总支出分别为10.198%、5.233%。与瓦斯泥合并,1、2号高炉由煤气粉尘带走的锌分别占总支出的98.74%和98.28%,因此可以认为攀钢高炉锌主要由高炉煤气中的粉尘带走。而宝钢3号高炉污泥和重力灰带走的锌仅占全部锌支出比例的17.85%,生铁、炉渣和灰尘带走的锌占锌总支出的比例为82.17%,说明宝钢3号高炉锌主要从高炉下部随渣铁排出炉外。造成上述差别的原因可能与入炉锌负荷有关,相比较攀钢入炉锌负荷是宝钢3号高炉的20倍。
(4)1、2号高炉生铁和炉渣带走的锌仅占锌总支出的1%左右,由于出铁时,锌过饱和而大量挥发,渣铁最初的w(Zn)难以评估,所以渣铁实际带走的锌量要远大于测定值,但在锌负荷较高的情况下,由于渣铁带走的锌相对比例较小,对锌平衡所造成的误差不会太大,另外对于较高的锌负荷即使改变高炉冶炼制度,通过渣铁排出的锌量与上部煤气相比也是有限的。
(5)1、2号高炉除铁场烟尘带走的锌占锌支出分别为0.537%和0.565%,由于除尘系统仅对铁罐除尘,而铁口和铁沟产生的烟尘没有捕集,另外经布袋除尘后的空气中也含有少量锌,所以该数据比实际值要偏小,但对锌平衡产生的误差不会大。
(6)1、2号高炉净煤气中的w(Zn)都很低,净煤气带走的锌占锌总支出中的比例不足0.1%,对锌平衡没有大的影响。
3 结论
(1)对1、2号高炉进行为期4天的锌平衡测定,锌平衡相对误差小于3%,绝对误差小于0.024kg/t,表明在高炉冶炼稳定的条件下,高炉内循环的总锌量处于动态平衡状态。
(2)攀钢高炉入炉原料锌负荷达0.830kg/t左右,在国内外大中型高炉中处于较高的水平。对高炉顺行、寿命已产生严重的影响,应及时采取措施限制入炉的锌量。球团要限制使用含锌高的铁矿粉,烧结要降低瓦斯泥在烧结中的比例,最好是将瓦斯泥脱锌处理后加以利用,以从根本上解决问题。
(3)煤气粉尘带走98%以上的锌,表明目前攀钢高炉锌主要由煤气中的粉尘带出,在粉尘中瓦斯泥w(Zn)占比例最大,锌主要附集在细粒级粉尘中。
(4)在锌负荷较高的条件下,炉渣带走的锌不足总量的1%,即使改变冶炼制度,通过炉渣排锌也是有限的。