内容简介 济钢炼铁厂1750m3。高炉渣处理工艺大面积改造十近日完成,渣场空渣水和冲渣所用焦化水都能实现同收重复利用,至此全厂所有水系统形成闭路循环,实现了水的“零”排放。通过对全厂水系统的优化改造,实现了水资源闭路循环利用和重复高效利用,杜绝废水外排,年可节水3504万m3。为深入发展循环经济、实现节能减排目标,近年来,炼铁厂坚持从优化工艺、改进设备入手,提高资源、能源综合利用率,在生产过程中求得“节能降耗减污增效”的统一。全厂水系统土要包括高炉冷却壁和支梁水箱、风口大中小套、炉底、炉喉钢砖、高炉十字测温、炉内摄像、热风阀、铸铁机、炉前液压炮等系统用的冷却水、冲泠系统工艺用水和除尘洗涤用水。6座350m3高炉炉体原来所用冷却壁和支梁水箱的水管采用串联式连接,使用的是软水闭路循环冷却,而高炉风口久套采用的是工业净环水冷却,经实测每个风口大套的水用量为每小时15m3,6座350m3高炉有84个风口大套,水量消耗特别大。技术人员通过系统优化改造,将炉体第四段冷却壁靠近风口大套的进水管改为金属软管,通过金属软管实现冷却壁与风口大套的帛联,利用冷却壁软水对风口大套先进行冷却,对炉喉钢砖也采用软水冷却。此项改造一举数得,一是风口大套和..
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