摘要 对承钢回转窑使用混合煤气焙烧氧化球团的生产实践进行了总结,并分析了燃料改变对球团生产的各方面影响。
1 前 言
承钢烧结厂现有一台2.4×24 m链篦机和一座Ø3×30 m回转窑,用于生产酸性球团矿,至1998年底已经形成年产38万t的生产能力。球团系统从投产以来,一直用轩岗煤作为主要燃料,再补充部分高炉煤气。为了探索新的焙烧工艺,从1999年5月至9月,以焦炉一高炉混合煤气替代煤粉和高炉煤气,进行纯混合煤气焙烧生产,并取得了一定的生产经验。现将使用混合煤气阶段的情况总结如下。
2 承钢球团系统原燃料条件
承钢使用的原燃料物化指标如下。
由表中数据可以看出,我厂所用的轩岗煤固定碳较低,而灰分、挥发分均较高,对球团生产有一定影响。但是由于其灰分熔点较高,在回转窑生产中不易结圈,故用其作主要燃料。承钢以前没有焦炉,只能用热值较低的高炉煤气,但由于新建焦炉于1999年投产,具备了使用混合煤气的条件,且混合煤气热值较高,可以满足球团生产的需求,所以进行了用纯混合煤气焙烧的试验,以确定今后球团燃料的使用方向。

3 生产实践及分析
我厂所用轩岗煤需先磨制成煤粉,煤粉制备用Ø1 700×2 500 mm钢球式磨煤机磨制煤粉,经旋风除尘器及二台MC一Ⅱ一120袋式除尘器收集后,通过高压风将煤粉送至窑头储煤仓,再经过刚性叶轮给料机和辊槽式给煤机,用助燃风喷入窑内燃烧。补充的高炉煤气,通过煤气喷嘴从窑头喷入。
改用混合煤气后,煤粉制备及喷吹系统停用,混合煤气通过原高炉煤气喷嘴喷人窑内。由于混合煤气燃烧充分,火焰无法抽动,致使高温带固定不动,导致结圈严重。为此,改进了煤气烧嘴,将烧嘴改为套筒式,配加部分助燃风,通过调节空煤气比例,来调节火焰长度,从而使高温带移动。烧嘴改进后,大大缓解了结圈现象,效果较好。
使用混合煤气前后的各项指标对比见表4、表5。

从表中可以看出,使用混合煤气后,链篦机各部温度升高,已达到较好水平,利用系数亦有所升高;但是球团矿的强度及成品率有所降低;由于球团系统尚有干燥窑等设备也同时改用混合煤气,故虽然入窑热量降低较多,但工序能耗仅略有下降。现具体分析如下。
3.1热工制度
使用混合煤气后,链篦机及各风箱温度均有明显提高,机头温度可达l 150℃以上,后控制在950±50℃范围内,从而使热工制度更趋于合理。主要原因是:
1)煤粉中灰分、挥发分高,固定碳含量低,煤粉在窑内分布不均匀,不能与空气充分混合,使其燃烧不充分,所含热量不能完全用于焙烧,加之煤粉燃烧集中,使高温带较短,造成窑内后部温度低,虽然入窑热量达1.853 GJ/t球,但预热室温度仅为750℃左右,低于球团矿氧化的适宜温度。
2)由于混合煤气发热值高,流动性好,燃烧充分,使高温带向窑后部延伸,从而提高了后部温度。据测算,使用混合煤气时,高温带长度可达15 m左右。所以,虽然人窑热量减少,但链篦机各部温度反而提高,更趋于合理。
3.2球团矿强度指标
与1998年相比,球团矿抗压强度降低了216(N/个),成品率降低了0.565%,均有所下降,主要原因为:
3.2.1入窑热量减少
使用煤粉时人窑热量可达1.853 GJ/t球,而使用混合煤气时降为1.246 GJ/t球,降低了32.76%。由于煤粉燃烧时主要集中于一个较小的区域,使得高温带较短,但是其温度较高,可达l 270℃左右。而使用混合煤气时,由于入窑热量降低,加之煤气扩散距离远,燃烧均匀,使得窑内高温带延长,温度均匀,但高温带的最高温度下降。(由于仪表问题,未能取得数据,但据观察应该如此)未能达到晶粒长大和再结晶的适宜温度,导致球团矿的强度下降。
3.2.2窑内氧化气氛不足
由于回转窑二次风系统未使用,窑内含氧量不足,加之煤粉燃烧不均匀,使得球团基本上是在中性氧化程度不均匀的气氛中进行焙烧的。使用混合煤气后,虽然理论耗氧量低于以前。但由于喷吹煤粉时能够补充部分一次风,以及火焰抽动能从窑口吸入空气等原因,使得现阶段窑内的实际含氧量低于使用煤粉时期,球团矿的氧化程度进一步降低,这也造成球团矿强度降低。
另外,据资料介绍,磁铁矿焙烧时有40%的热量是由磁铁矿氧化放热提供的,而我厂由于氧化度不够,使得氧化放热的能量未能得到充分利用,致使球团矿能耗远高于平均水平,需要尽快改进。
3.2.3热工制度不太合理
使用煤粉时,由于高温带较短,使得球团矿高温保持时间较短,仅为6~8 min,使用混合煤气后,高温保持时间可达15min左右,可以改善球团矿强度,所以使用混合煤气后,球团矿强度虽有下降,但未影响生产。
3.3二次氧化
球团矿经过焙烧后,进入竖冷通风冷却时,还可以继续进行二次氧化,使其强度得到进一步提高。但使用煤粉时,由于有未充分燃烧的煤粉随球团矿进入竖冷,并产生二次燃烧,使球团矿熔结而粘成大块,堵塞竖冷出口,或在竖冷内结瘤,严重影响生产的顺利进行。我厂使用煤粉时,经常有竖冷堵料现象,而使用混合煤气后,基本杜绝了此种现象。
3.4成本计算(仅计算与改变燃料相关的成本)
使用煤粉阶段成本:
燃料消耗成本
煤粉:60k g/t球×185元/t=11.1元/ t球
高炉煤气:208 m3/t球×0.04元/m3= 8.32元/t球
煤粉系统加工费用
电耗:3.6l kWh/t球×0.35元/kwh=1.26元/t球
空压风:55 m3/t球×0.05元/m3=2.75元/t球
水耗:0.316 m3/t球×0.55元/m3=0.17元/t球
维护费:0.39元/t球
倒运费:1.32元/t球
煤粉系统固定费用
人工费:0.63元/t球
合计:25.94元/t球
使用混合煤气成本
混合煤气消耗:145 m3/t球×0.28元/m3=40.6元/t球
由于承钢混合煤气的计量由计控处在原有数量上再乘一定的系数,故计量比实际消耗高约一倍。所以使用混合煤气后,球团矿成本比以前升高,至于使用混合煤气在经济上是否合适,还需要根据实际情况从整体考虑。
3.5环境影响
1)由于煤粉中硫等有害成分较多,燃烧后的SO2等有害物质均排入大气,严重污染环境。而混合煤气属于较洁净的能源,可以减轻环境污染,改善大气质量,具有较大的社会效益。
2)由于煤粉粒度较细,未完全燃烧的煤粉会随气流从窑头、窑尾等处扩散出来,造成生产环境的污染。另外,由于煤粉用量较大,有时会产生“跑煤”现象,大量煤粉喷人窑内,未经燃烧即被抽走,排入大气。不但浪费了能源,还严重污染环境。而使用混合煤气后,由于其燃烧充分,且不产生粉尘,故生产环境得到较大改善。
4 结 论
1)用混合煤气替代煤粉和高炉煤气在工艺上是可行的。
2)使用混合煤气后可以改善环境,减少污染,社会效益较大。
3)使用混合煤气后,窑内氧化气氛进一步降低,需要尽快配加助燃风。
4)使用混合煤气后,球团矿成本上升,需要进行综合考虑。
5)应该进一步探索混合煤气的最佳配加量及配加方式,以降低球团矿的能耗。