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承钢回转窑用混合煤气焙烧氧化球团的生产实践
发表时间:[2007-11-23]  作者:杨树明李英奎张建强高斌((承钢烧结厂)  编辑录入:admin  点击数:2290

摘要  对承钢回转窑使用混合煤气焙烧氧化球团的生产实践进行了总结,并分析了燃料改变对球团生产的各方面影响。

 

1   

     承钢烧结厂现有一台24×24 m链篦机和一座Ø3×30 m回转窑,用于生产酸性球团矿,至1998年底已经形成年产38t的生产能力。球团系统从投产以来,一直用轩岗煤作为主要燃料,再补充部分高炉煤气。为了探索新的焙烧工艺,从19995月至9月,以焦炉一高炉混合煤气替代煤粉和高炉煤气,进行纯混合煤气焙烧生产,并取得了一定的生产经验。现将使用混合煤气阶段的情况总结如下。

 

2  承钢球团系统原燃料条件

    承钢使用的原燃料物化指标如下。

    由表中数据可以看出,我厂所用的轩岗煤固定碳较低,而灰分、挥发分均较高,对球团生产有一定影响。但是由于其灰分熔点较高,在回转窑生产中不易结圈,故用其作主要燃料。承钢以前没有焦炉,只能用热值较低的高炉煤气,但由于新建焦炉于1999年投产,具备了使用混合煤气的条件,且混合煤气热值较高,可以满足球团生产的需求,所以进行了用纯混合煤气焙烧的试验,以确定今后球团燃料的使用方向。

 

 

3   生产实践及分析

    我厂所用轩岗煤需先磨制成煤粉,煤粉制备用Ø1 700×2 500 mm钢球式磨煤机磨制煤粉,经旋风除尘器及二台MC一Ⅱ一120袋式除尘器收集后,通过高压风将煤粉送至窑头储煤仓,再经过刚性叶轮给料机和辊槽式给煤机,用助燃风喷入窑内燃烧。补充的高炉煤气,通过煤气喷嘴从窑头喷入。

  改用混合煤气后,煤粉制备及喷吹系统停用,混合煤气通过原高炉煤气喷嘴喷人窑内。由于混合煤气燃烧充分,火焰无法抽动,致使高温带固定不动,导致结圈严重。为此,改进了煤气烧嘴,将烧嘴改为套筒式,配加部分助燃风,通过调节空煤气比例,来调节火焰长度,从而使高温带移动。烧嘴改进后,大大缓解了结圈现象,效果较好。

    使用混合煤气前后的各项指标对比见表4、表5

  从表中可以看出,使用混合煤气后,链篦机各部温度升高,已达到较好水平,利用系数亦有所升高;但是球团矿的强度及成品率有所降低;由于球团系统尚有干燥窑等设备也同时改用混合煤气,故虽然入窑热量降低较多,但工序能耗仅略有下降。现具体分析如下。

31热工制度

  使用混合煤气后,链篦机及各风箱温度均有明显提高,机头温度可达l 150℃以上,后控制在950±50℃范围内,从而使热工制度更趋于合理。主要原因是:

  1)煤粉中灰分、挥发分高,固定碳含量低,煤粉在窑内分布不均匀,不能与空气充分混合,使其燃烧不充分,所含热量不能完全用于焙烧,加之煤粉燃烧集中,使高温带较短,造成窑内后部温度低,虽然入窑热量达1853 GJt球,但预热室温度仅为750℃左右,低于球团矿氧化的适宜温度。

  2)由于混合煤气发热值高,流动性好,燃烧充分,使高温带向窑后部延伸,从而提高了后部温度。据测算,使用混合煤气时,高温带长度可达15 m左右。所以,虽然人窑热量减少,但链篦机各部温度反而提高,更趋于合理。

 32球团矿强度指标

    1998年相比,球团矿抗压强度降低了216(N/个),成品率降低了0565%,均有所下降,主要原因为:

321入窑热量减少

    使用煤粉时人窑热量可达1853 GJt球,而使用混合煤气时降为1246 GJt球,降低了3276%。由于煤粉燃烧时主要集中于一个较小的区域,使得高温带较短,但是其温度较高,可达l 270℃左右。而使用混合煤气时,由于入窑热量降低,加之煤气扩散距离远,燃烧均匀,使得窑内高温带延长,温度均匀,但高温带的最高温度下降。(由于仪表问题,未能取得数据,但据观察应该如此)未能达到晶粒长大和再结晶的适宜温度,导致球团矿的强度下降。

322窑内氧化气氛不足

  由于回转窑二次风系统未使用,窑内含氧量不足,加之煤粉燃烧不均匀,使得球团基本上是在中性氧化程度不均匀的气氛中进行焙烧的。使用混合煤气后,虽然理论耗氧量低于以前。但由于喷吹煤粉时能够补充部分一次风,以及火焰抽动能从窑口吸入空气等原因,使得现阶段窑内的实际含氧量低于使用煤粉时期,球团矿的氧化程度进一步降低,这也造成球团矿强度降低。

    另外,据资料介绍,磁铁矿焙烧时有40%的热量是由磁铁矿氧化放热提供的,而我厂由于氧化度不够,使得氧化放热的能量未能得到充分利用,致使球团矿能耗远高于平均水平,需要尽快改进。

323热工制度不太合理

    使用煤粉时,由于高温带较短,使得球团矿高温保持时间较短,仅为68 min,使用混合煤气后,高温保持时间可达15min左右,可以改善球团矿强度,所以使用混合煤气后,球团矿强度虽有下降,但未影响生产。

33二次氧化

    球团矿经过焙烧后,进入竖冷通风冷却时,还可以继续进行二次氧化,使其强度得到进一步提高。但使用煤粉时,由于有未充分燃烧的煤粉随球团矿进入竖冷,并产生二次燃烧,使球团矿熔结而粘成大块,堵塞竖冷出口,或在竖冷内结瘤,严重影响生产的顺利进行。我厂使用煤粉时,经常有竖冷堵料现象,而使用混合煤气后,基本杜绝了此种现象。

34成本计算(仅计算与改变燃料相关的成本)

    使用煤粉阶段成本:

    燃料消耗成本

    煤粉:60k gt球×185元/t=111元/ t

    高炉煤气:208 m3t球×004元/m3= 832元/t

    煤粉系统加工费用

    电耗:36l kWht球×035元/kwh=126元/t

    空压风:55 m3t球×005元/m3=275元/t

    水耗:0316 m3t球×055元/m3=017元/t

   维护费:039元/t

   倒运费:132元/t

   煤粉系统固定费用

   人工费:063元/t

   合计:2594元/t

   使用混合煤气成本

   混合煤气消耗:145 m3t球×028元/m3=406元/t

    由于承钢混合煤气的计量由计控处在原有数量上再乘一定的系数,故计量比实际消耗高约一倍。所以使用混合煤气后,球团矿成本比以前升高,至于使用混合煤气在经济上是否合适,还需要根据实际情况从整体考虑。

35环境影响

    1)由于煤粉中硫等有害成分较多,燃烧后的SO2等有害物质均排入大气,严重污染环境。而混合煤气属于较洁净的能源,可以减轻环境污染,改善大气质量,具有较大的社会效益。

    2)由于煤粉粒度较细,未完全燃烧的煤粉会随气流从窑头、窑尾等处扩散出来,造成生产环境的污染。另外,由于煤粉用量较大,有时会产生“跑煤”现象,大量煤粉喷人窑内,未经燃烧即被抽走,排入大气。不但浪费了能源,还严重污染环境。而使用混合煤气后,由于其燃烧充分,且不产生粉尘,故生产环境得到较大改善。

 

4   

    1)用混合煤气替代煤粉和高炉煤气在工艺上是可行的。

    2)使用混合煤气后可以改善环境,减少污染,社会效益较大。

    3)使用混合煤气后,窑内氧化气氛进一步降低,需要尽快配加助燃风。

    4)使用混合煤气后,球团矿成本上升,需要进行综合考虑。

5)应该进一步探索混合煤气的最佳配加量及配加方式,以降低球团矿的能耗。

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