摘要 本文介绍了新兴铸管股份公司利用原水泥厂的部分设备和厂房,将其改造成40万t/a的链篦机.回转窑氧化球团厂的工艺设计和设备选型。通过一年的生产实践和改造,其生产能力已超过设计能力,达到50万t/a。下一步将对回转窑和风机进行二期改造,届时其能力将达到70万t/a。
关键词 链篦机 回转窑 氧化球团 设计 改造
1 前 言
新兴铸管股份公司现有五座高炉,炉料结构为80%的高碱度烧结矿加20%的酸性球团(全部外购)。由于外购酸性炉料成分不稳定,给高炉操作带来一定困难;另外,由于酸性炉料不足,高炉为保持合适的炉渣碱度,在冶炼过程中要配加30 kg/t左右的硅石,这样,既造成渣量增大、铁水产量降低、焦比升高,又增加了冶炼成本。为解决高炉酸性炉料不足的问题,公司利用水泥厂部分设备和厂房改造成氧化球团生产线,利用球团良好的冶金性能和高品位(64%左右,比烧结矿高出6个百分点)来达到增铁节焦的目的。球团改造的主体工程由内部自行设计、自行施工、安装、调试,经过一年的生产实践,高炉使用效果良好,现高炉炉料结构为73%的高碱度烧结矿加27%的酸性球团(部分外购)。
2 氧化球团厂的工艺设计
2.1设计能力及工艺选型
球团改造工程分两期进行,一期工程利用水泥厂部分设备和厂房改造而成,回转窑由Ø3.0×46 m改Ø3.0×30 m、选用链篦机一回转窑一环冷机生产工艺,年设计能力为40万t/a,于2002年7月8日正式生产,8月份达到设计能力。2003年4月份,通过进一步技术改造和工艺攻关,现球团厂达到50万t/a的生产能力。一期改造投资为3950万元。二期工程新增加润磨机旁通皮带机一条、Ø6.0 m圆盘造球机一台、循环风机和窑尾主风机各一台、链篦机改为侧出风、回转窑由Ø3.0×30 m改为Ø4.0×30m,改造后年产量可达到70万t/a,二期改造投资约1000万元。
2.2生产工艺流程
我厂球团生产的工艺流程图示于图1。
2.2.1生产原料
我厂采用的原料分为酸性精粉和膨润土两种,酸性精粉又分为两种:外地精粉(品位≥66.5%、一200目细度≥65%)和本地精粉(品位≥66.5%,一200目细度≥30%),本地精粉的配比为7%一15%。2003年9月我们进行了配加巴西CVRD镜铁矿的实验(配比为7%一15%)和本地碱性精粉的实验(配比为20%一45%),通过调整工艺参数,实验能够顺利进行,对球团的产量、质量没有造成影响,为使用其他原料开辟了一条新的路子。膨润土的消耗为15~18 kg/t。

2.2.2配料工序
配料室有三个精粉料仓,配备三台Ø1200圆盘给料机控制精粉下料量,其中一台用来配加本地粗精粉。
膨润土料仓有两个,采用两台弹性叶轮给料机和螺旋秤进行下料量控制。
整个配料工序采用计算机自动配料,人工输入配比和下料量,计算机自动控制各圆盘精粉和膨润土的下料量。
2.2.3烘干工序
我厂有Ø3×20 m的烘干机一台,转速3.5 r/min,采用高炉煤气烘干精粉、混匀精粉和膨润土。由于我厂进厂精粉的水分在8.0%~l0%,需要对精粉进行烘干,才能满足成球需要;同时由于我厂精粉粒度粗、厂家多,为了确保精粉的成球性能,增加了润磨机,而润磨机要求入磨精粉水分控制在6%~7%,因此,必须要对精粉烘干。
2.2.4润磨工序
润磨机规格为Ø 3.3×5.3 m,转速16.5 r/min,钢球装入量47.5 t,电机功率为7l0 kw。增加润磨机不仅能提高精粉的细度,而且还能增加颗粒的表面活性,因而使精粉的成球性能好、球团强度高,从而降低膨润土的消耗、提高球团品位。
2.2.5造球工序
我厂现有Ø5500 mm造球盘3台,造球盘边高750 mm,转速为8.0一8.5 r/min,造球盘倾角为460一480,小时湿球产量为30~40 t。湿球水分控制在8%一9%,落下强度7次。通过调整给料量、膨润土配比、造球水分来控制成球粒度和落下强度。
2.2.6筛分和布料工序
生球筛分采用的是圆辊筛分机,分为上辊筛和下辊筛。上辊筛主要是筛除大于16mm的大球,下辊筛主要是筛去小于8 mm的粉末。大球在链篦机干燥时间段(18 rain左右)不容易干燥完全,易产生爆裂,小于8 mm的粉末易造成回转窑结圈和成品球团含粉高,因此必须经过筛分和整粒来确保进入链篦机预热的球团粒度控制在8—16 mm。圆辊采用不锈钢材质,辊径120mm、辊子线速度0.5 m/s、辊筛倾角100。
2.2.7湿球干燥和预热
湿球的干燥和预热是在链篦机上进行的,链篦机规格为2.8×36 m,生产能力70~80万t/a,正常运行机速为1.7—1.8 m/min。它由两段组成,前5个风箱共15 m为预热段,后7个风箱共21 m为干燥段。干燥段内又分为两室,为的是合理分配干燥段温度(见表1)。

链篦机布料厚度控制在130±10 mm,物料在链篦机上的停留时间为18~20 min,其中干燥段时间为10~11min,预热段时间为8~9min,湿球加热升温梯度为52.7℃/min。按照实验室测定和氧化理论分析,其干燥时间、预热时间和升温梯度都能满足生产需要,能减少球团在预热过程中的爆裂现象,基本做到了进入回转窑后无粉末形成。
2.2.8回转窑焙烧
球团焙烧在回转窑内进行,规格为Ø3.0×30 m(有效内径为2.6 m),倾角为3.5%、转速为1.2~1.5 r/min,焙烧用的热源是高炉煤气配加部分焦炉煤气,比例为:高炉煤气:焦炉煤气为10~20:l,混合后煤气的热值在3 83l~4 451 kJ/m3。1~7月份吨球煤气消耗为:高炉煤气313 m3/t、焦炉煤气16.0 m3/t,煤气热值为3 839 kJ/m3。助燃风分为一次助燃风和二次助燃风,一次助燃风是通过鼓风机进入烧嘴与煤气混合燃烧的,风量为5 000~6 000 m3/h;二次助燃风是环冷机一冷却段的高温热风(温度在900~l 000%),通过窑头罩子直接进入回转窑,风量在20 000—30 000 m3/h,主要是余热利用降低煤气消耗。回转窑温度控制见表2。

回转窑使用高炉煤气生产氧化球团,在国内尚属首例。本厂通过采用高炉煤气专用烧嘴,成功地把高炉煤气应用在球团焙烧工艺之中,无需使用煤粉或其他燃料,只配加少量的焦炉煤气用来点火和高温段的温度调节。使用高炉煤气的成功,使公司内部富余的高炉煤气不再排放,节约了能源。同时生产过程稳定,没有“结圈”现象,成品球团的质量能满足高炉需要。
2.2.9环冷机冷却
本厂采用的冷却设备为环冷机,其中径为Ø12.5 m,冷却面积40 m2,冷却能力可满足年产70万t球团的需要。环冷机与其他冷却设备相比,突出优点是在冷却过程开始时能实现氧化放热;冷却过程中球团无相对运动,爆裂少,可实现余热利用,节能降耗和实现高产。该环冷机与国内外同类设备相比,采用了立面密封、均衡象限传动、无水筛梁等独特设计,彻底解决了漏料、运转偏摆、冷却水结垢堵塞等问题。冷却分三段完成,每段的冷却鼓风机风量都是6.5万m3/h,只是一冷段的鼓风机压力为6 000Pa,高于第二、三冷段。一冷段高温热风(850℃左右)直接进入回转窑作为助燃风(风量在2.5万m3/h)来提高窑温,中温段热风(500~700℃)经过除尘后进入链篦机作为预热风(风量在5.0万m3/h)对焙烧前的生球进预热和干燥,以降低燃料消耗。三冷段废气温度在120℃以下,被排空不回收利用。
2.2.10采用自动控制系统,提高劳动效率
在改造中采用了先进的自动化管理。主控室对链篦机、回转窑、环冷机等主要设备的过程参数,如:温度、风量、压力、机速等进行自动采集,并将数据输送到中控室的微机内,在控制室内能随时观察到参数的变化和波动情况;自动控制系统是采用集中管理监视和分散控制相结合的方式。主控室可以随时监控生产的全过程,掌握一切生产过程的动态信息,对稳定生产过程的工艺控制,提高球团质量十分有利。
生产过程的主要设备(配料、润磨机、造球盘、链篦机、环冷机)的运行情况,均通过摄像系统输送到中控室内,能随时观察和监控投备的运行情况。

3产品质量指标
球团技术经济及消耗情况分别列于表3和表4。

4 结 论
1)我厂利用原有水泥厂的部分设备和场地,改造成链篦机一回转窑球团生产线,投资少、见效快。球团在回转窑内焙烧均匀,质量优于竖炉球团,吨产能投资在80~90元。
2)该生产线对于中小型钢铁企业,以及中小型矿山精粉深加工,提高产品附加值,有良好的推广价值,莱钢正在建设年产70万t球团生产线三条。
3)球团在回转窑焙烧过程中受热均匀,生产的氧化球团质量好,是高炉炼铁的优质原料。该工艺对原料的适应性强,可配加碱性精粉生产低碱度球团(碱度小于0.4)。
4)该70万t/a生产线工艺设计先进、设备选型合理、投资省。
5)该生产线采用高炉煤气为主要燃料,高炉煤气在回转窑焙烧氧化球团的成功,缓解了公司能源紧张的状况,具有良好的经济效益和环境效益。
(新兴铸管股份公司)