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济钢球团竖炉使用高炉-转炉混合煤气的改造及效果
发表时间:[2007-11-03]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2342
摘要     济钢球团生产中赤铁精矿配比增加后,竖炉利用系数下降,球团矿质量降低。为了改变这一状况,球团厂实施了竖炉使用高炉-转炉混合煤气改造,并取得了显著效果。在赤铁精矿配比为30%的条件下,竖炉利用系数提高,球团矿质量改善。同时,转炉煤气在球团生产中的大量使用,为济钢提高转炉煤气回收量,实现负能炼钢奠定了基础,也开辟了一条转炉煤气利用的新途径。
                     关键词  竖炉球团   高炉-转炉混合煤气    赤铁精矿    球团矿质量
1       前言  
    长期以来,国内球团竖炉多以高炉煤气为燃料,以单一磁铁精矿为铁料生产球团矿。为拓宽球团生产的原料来源,一些企业尝试过陪加赤铁精矿,但其配比一般在10%以下。自2001年以来,济钢球团厂为降低生产成本,也开始尝试陪加赤铁精矿,并取得了一定成效,但赤铁精矿配比一般在12%左右,当超过15%后,球团矿质量成下降趋势[1]  。为了攻克这一课题,缓解磁铁精矿供应紧张的局面,济钢球团厂通过实施高炉-转炉混合煤气改造和热工参数调整,建立了与焙烧赤铁精矿相适应的热加工操作制度,取得了显著效果。
2       问题的提出
    2002年济钢3号竖炉投产后,球团生产对磁铁精矿的需求增加,为缓解磁铁精矿采购不足的矛盾,2003年一季度,球团原料结构中增加了磁铁精矿配比(由正常生产时的12%增加到20%左右)。在生产操作上,我们虽然采取了提高焙烧温度等措施,但与增配赤铁精矿之前相比,竖卢利用系数仍降了0.143t/(m2·h),球团矿抗压强度仅为2761N/个(详见表1),与炼铁要求球团矿抗压强度大于3000N/个的指标差距甚大。
表1  磁铁矿配比增加后球团矿质量变化及相关数据表
时间
竖炉利用系数/t·m-2·h-1
原料结构%
球团矿质量
焙烧温度/℃
     赤铁精矿
磁铁精矿
炼钢污泥
粘结剂
抗压强度N·个-1
转鼓指数(+6.3mm)/%
2002年
6.68
12
82.3
3.4
2.3
2900
89.44
1100
2003年一季度
6.537
19
75
3.6
2.4
2761
89.3
1120
 
    针对球团矿质量下降的问题,我们进行了深入分析。与焙烧磁铁矿球团相比,配加磁铁矿后,FeO氧化放热量减少,须增加外部供热。虽然我们提高了焙烧温度,但由于高炉煤气热值较低,在保证氧化性焙烧气氛的前提下,焙烧温度仅能提高到1100℃左右。经测试,在1100℃的焙烧温度下,煤气燃烧废气含氧量仅为1.8%,属虚弱氧化气氛,由此造成球团矿经过焙烧带后仍没有氧化完全,再到达均热带后,与上行的冷却风中的氧发生反应,致使焙烧带下移,均热带几乎消失,最终导致球团矿质量下降。根据球团固结理论,适宜焙烧温度和氧化性气氛是决定球团矿生产和球团矿固结强度的重要因素[2],而提高焙烧温度,增强竖炉焙烧的氧化性气氛,可以通过提高煤气热值的方式来实现。
   综合分析济钢的煤气资源状况,考虑到转炉煤气资源比较丰富,且热值较高(其可燃成分主要为CO,详见表2),因此,决定采用高炉-转炉混合煤气来提高煤气热值,并围绕使用高炉-转炉混合煤气进行了一系列的配套改造。
             表2 济钢高炉煤气、转炉煤气成分           %
煤气类别
CO2
CO
CH4
H2
O2
N2
高炉煤气
19.83
20.7
0.55
3.5
0.5
54
转炉煤气
19.9
51.03
0.2
0.6
1.5
27
 
3       使用高炉-转炉混合煤气的实践
3.1    建设高炉-转炉煤气混合站
    竖路球团生产要使用高炉-转炉混合煤气,首先必须建设煤气混合站。为节约投资,我们就进敷设了Dg600管道将转炉煤气引致球团生产区,并将该管道沿供应球团生产的Dg1200高炉煤气管道方向同向敷设至球团煤气加压站北侧;根据高炉煤气和转炉煤气混合要求,在球团煤压机前的煤气主管道上新建设了高炉-转炉美期间以混合站,通过三个蝶阀分别对转炉煤气、高炉煤气和混合煤气进行流量控制,从而实现了高炉-转炉煤气的简易混合。
3.2  竖炉燃烧器改造
   原竖炉燃烧器是为燃烧高炉煤气设计的,其适宜的燃烧燃料烧热值区间为2.93~3.77MJ/m3,考虑到使用混合煤气后煤气热值增加,我们对燃烧器进行了更新改造。将新燃烧器的适宜燃烧热值区间调整为3.35~4.19MJ/m3,以确保热值增加后混合煤气能够安全稳定燃烧。
3.3  生产效果
   2003年3月,我们利用三座竖炉计划检修之机,完成了对煤气系统和竖炉燃烧器的改造。4月份开始使用混合煤气,并初步将高炉煤气和转炉煤气按2:1~3:1的体积比进行混合后使用,取得了显著效果。
3.3.1球团矿质量改善
   与2003年未使用混合煤气之前的一季度相比,2003年4月~9月在赤铁精矿配比增加1%的情况下,竖炉利用系数提高0.479t/(m2·h),成品球团矿的抗压强度增加289N/个,转鼓指数提高0.98%;球团矿质量也保持了较高水平(详见表3)。
表3 使用高炉-转炉混合煤气后球团生产的原料结构及相关质量
时间
竖炉利用系数/t·m-2·h-1
原料结构%
球团矿质量
焙烧温度/℃
     赤铁精矿
磁铁精矿
炼钢污泥
粘结剂
抗压强度N·个-1
转鼓指数(+6.3mm)/%
2003年4~9月份
7.016
20
73.6
4.0
2.4
3050
90.28
1130
2003年四季度
7.120
32
61.8
3.2
2.6
3010
89.92
1210
注:2003年一季度球团矿质量数据见表1
   值得注意的是,在赤铁精矿配比增加的情况下,使用混合煤气后,虽然高炉煤气消耗量降低,但由于转炉煤气用量增加和焙烧温度的提高,球团矿生产能耗大量增加(详见表4)。
表4 2003~2004年陪加转炉煤气前后球团矿能耗数据
时间
消耗煤气量/m3·t-1
热耗MJ·t-1
高炉煤气
转炉煤气
2002年
216
0
7577
2003年1~3月
215
0
753
2003年4~9月
147
66
1004
2003年10~12月
153
75
1043
3.3.2转炉煤气回收效益显著
   随着球团矿的质量改善和产量提高,球团生产使用的转炉煤气量不断增加,2003年4月~12月份平均使用转炉煤气量为810万m3/月,折合炼钢转炉煤气回收量为46m3/t钢,,与2002年同期的转炉煤气回收量27.75m3/t钢相比,吨钢转炉煤气回收量增加了18.25m3,多回收的转炉没起创效益高达400多万元,效果显著。
3.4  煤气系统存在的主要问题
   球团生产使用混合煤气较长时间后,我们发现混合煤气供应能力和热值稳定性方面存在一些问题,影响了转炉煤气使用量的增加。
3.4.1   转炉煤气压力低影响转炉-高炉煤气混合比的提高
   在进入混合站之前,高炉煤气压力一般为8000Pa,而转炉煤气压力一般在Pa左右。由于两种煤气之间压力差较大,高炉煤气必须经过一次降到7000Pa后,才能与转炉煤气混合。供应压力低限制了转炉煤气混合比的提高,特别是当转炉煤气压力低于4000Pa时,不得不停止使用。凡遇此情况,竖炉就被迫改用单一高炉煤气,严重影响了生产的稳定运行。
3.4.2   混合煤气热值不稳定
   由于高炉煤气和转炉煤气是靠蝶阀开度控制体积混合比,这种控制方式控制精度较低,任何一种煤气热值波动较大的情况下,球团矿焙烧温度波动增大,岗位工人操作难度增加,影响球团矿质量的稳定。
4       煤气系统改造
为了优化能源资源结构,进一步增加球团使用转炉煤气量,总公司对转炉煤气系统进行了改造。2004年新增了两台 D180转炉煤气加压机,将球团用转炉煤气的压力提高到7000Pa以上,同时将一炼钢通往球团区域的Dg600转炉煤管道改造为Dg1000管道,使转炉煤气供应能力显著提高;2005年8月新建的燃气发电厂50000m3煤气柜投入运行,使转炉煤气压力进一步稳定,同时也提高了转炉煤气热值的稳定性;球团厂在2005年4号竖炉建设期间迁移改造了球团煤气加压站,将煤气加压机由D250型改造为D600型,从根本上提高了煤气加压能力,为球团生产大量使用转炉煤气创造了条件。
5       煤气系统改造后高炉-转炉混合煤气使用情况
    随着改造措施的实施,转炉煤气供应压力提高,供应质量显著改善,特别是新煤气柜的投用,促进了转炉煤气回收量的增加,在稳定转炉煤气热值的同时使转炉煤气供应能力趋于稳定。生产实践表明,混合煤气供应质量提高,促进了球团矿的产量增加和质量改善。反过来,球团矿产量增加,又使得转炉煤气用量逐年增加。由表5可知,2005年球团生产使用转炉煤气16138万m3 是2003年全年使用转炉煤气量的2.19倍。由于竖炉使用转炉煤气大量增加,促进了转炉煤气回收量的增加,2005年8月,第一炼钢厂煤气回收量达到了80m3/t钢 ,首次实现负能炼钢。
为进一步优化能源结构,2006年公司又制定了炼钢吨钢回收转炉煤气90m3的计划目标。球团竖炉作为转炉煤气的第一消耗大户,2006年1~11月共使用转炉煤气15876万m3,折合吨钢回收煤气48.11m3,其消耗量超过转炉回收总量的50%,为济钢煤气结构调整作出了积极贡献。实践证明,球团竖炉使用转炉煤气开辟了一厂转炉煤气利用的新途径。
表5 近年来球团矿质量和转炉煤气使用量
年份
赤铁精矿消耗/Kg·t-1
球团矿质量
转炉煤气消耗量/万m3
折合炼钢年平均回收量/m3·t-1
抗压强度/N·个-1
转鼓指数(+6.3mm)/%
2003
22.8
2958
89.69
7361
28.53
2004
311
3143
93.02
14147
33.03
2005
338
3028
91.92
16138
41.17
2006年1~11月
351
3013
91.21
15876
48.11
 
6        结论
1)      球团生产中赤铁精矿配比增加后,需要提高焙烧温度,而低热值的高炉煤气已无法满足生产需要。
2)      根据煤气资源状况,济钢将高炉-转炉混合煤气用于竖炉球团焙烧,为球团增配赤铁精矿提供了热量保障,在赤铁精矿配比增加的情况下,球团矿质量提高。
3)  为确保高炉-转炉混合煤气能够安全稳定的燃烧,需对相关设备进行相应改造。
4)      实践证明,竖炉使用高炉-转炉混合煤气是可行的。济钢球团竖炉大量使用高炉-转炉混合煤气,开辟了钢铁厂内部使用转炉煤气的一条新途径,在同行业有广泛的借鉴意义。
参考文献
1 乔庭明等.竖炉球团陪加巴西精矿的生产实验.烧结球团,2001,26(1):15~17
2 张一敏.球团矿生产技术.北京:冶金工业出版社,2005
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