西林钢铁公司炼铁总厂1号高炉和烧结机于2001年8月14日大修,2号高炉单炉生产,需要调整炉料结构(外购一定数量的烧结矿配加较高碱度球团矿),以满足高炉炼铁的需要。为此,在球团车间生产部分碱度为0.7的球团矿进行高炉冶炼尝试,取得了较理想的效果。
1 提高球团矿碱度
球团车间为满足高炉生产的需要,生产了碱度在0.7左右的球团矿,具体配料见表1,新旧球团矿主要成分对比见表2。
表1 球团配料结构对比
原料 |
一次配料,% |
二次配料,% |
原生产 |
新生产 |
原生产 |
新生产 |
焦粉 |
10 |
15 |
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球团返矿粉 |
90 |
|
|
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白灰 |
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85 |
|
|
精矿粉 |
|
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63 |
77.5 |
膨润土 |
|
|
3 |
1.5 |
混合粉 |
|
|
22 |
20 |
返矿粉 |
|
|
10 |
0 |
硼泥 |
|
|
2 |
1 |
表2 球团矿主要成分对比,%
成分
|
TFe
|
FeO
|
SiO2
|
CaO
|
S
|
R2
|
原生产
|
59.13
|
9.44
|
11.05
|
1.90
|
0.020
|
0.17
|
新生产
|
53.96
|
2.03
|
11.42
|
7.89
|
0.024
|
0.69
|
2 调整高炉炉料结构
由于烧结机扩容改造,2号高炉生产调整了炉料结构。烧结矿和球团矿配比由5:1调整为4:1,外进烧结矿与自产烧结矿对比见表3。
表3 外进烧结矿与自产烧结矿主要成分对比
成分
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TFe
|
FeO
|
SiO2
|
CaO
|
MgO
|
S
|
R2
|
自产
|
55.51
|
9.40
|
6.60
|
11.90
|
1.76
|
0.043
|
1.80
|
外购
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57.46
|
8.08
|
6.35
|
10.29
|
1.97
|
0.012
|
1.62
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在高炉配料过程中,稳定烧结矿和球团矿的配比,通过调整磁选钢渣的配入量来调剂炉渣碱度。
3 冶炼效果分析
通过调整炉料结构,减少了外购烧结矿的需求量,由于外购烧结矿采购成本高达520元/t,降低了生铁成本;在使用较高碱度球团矿时,高炉炉况稳定顺行,未出现炉况失常,生铁产量虽略有降低,但综合效益良好。
4 存在的问题
在球团生产过程中,白灰质量有待进一步改善与提高,粒度要均匀适宜,应进行预破碎和筛分,以保证球团矿碱度的稳定;高炉操作制度要进行调整,防止炉况失常;在实践的基础上,还应增大球团矿的配入量,以提高综合效益。
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