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小高炉使用较高碱度球团矿的生产实践
发表时间:[2007-10-30]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2048
 
摘 要:西林钢铁公司炼铁总厂1号高炉和烧结机于2001年8月14日大修,2号高炉单炉生产,需要调整炉料结构(外购一定数量的烧结矿配加较高碱度球团矿),以满足高炉炼铁的需要。为此,在球团车间生产部分碱度为0.7的球团矿进行高炉冶炼尝试,取得了较理想的效果。

关键字:

  西林钢铁公司炼铁总厂1号高炉和烧结机于2001年8月14日大修,2号高炉单炉生产,需要调整炉料结构(外购一定数量的烧结矿配加较高碱度球团矿),以满足高炉炼铁的需要。为此,在球团车间生产部分碱度为0.7的球团矿进行高炉冶炼尝试,取得了较理想的效果。
1 提高球团矿碱度
  球团车间为满足高炉生产的需要,生产了碱度在0.7左右的球团矿,具体配料见表1,新旧球团矿主要成分对比见表2。

表1 球团配料结构对比

原料 一次配料,% 二次配料,%
原生产 新生产 原生产 新生产
焦粉 10 15    
球团返矿粉 90      
白灰   85    
精矿粉     63 77.5
膨润土     3 1.5
混合粉     22 20
返矿粉     10 0
硼泥     2 1


表2 球团矿主要成分对比,%

成分

TFe

FeO

SiO2

CaO

S

R2

原生产

59.13

9.44

11.05

1.90

0.020

0.17

新生产

53.96

2.03

11.42

7.89

0.024

0.69

 

2 调整高炉炉料结构
  由于烧结机扩容改造,2号高炉生产调整了炉料结构。烧结矿和球团矿配比由5:1调整为4:1,外进烧结矿与自产烧结矿对比见表3。


表3 外进烧结矿与自产烧结矿主要成分对比

成分

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

S

R2

自产

55.51

9.40

6.60

11.90

1.76

0.043

1.80

外购

57.46

8.08

6.35

10.29

1.97

0.012

1.62


  在高炉配料过程中,稳定烧结矿和球团矿的配比,通过调整磁选钢渣的配入量来调剂炉渣碱度。

3 冶炼效果分析
  
通过调整炉料结构,减少了外购烧结矿的需求量,由于外购烧结矿采购成本高达520元/t,降低了生铁成本;在使用较高碱度球团矿时,高炉炉况稳定顺行,未出现炉况失常,生铁产量虽略有降低,但综合效益良好。
4 存在的问题
 
在球团生产过程中,白灰质量有待进一步改善与提高,粒度要均匀适宜,应进行预破碎和筛分,以保证球团矿碱度的稳定;高炉操作制度要进行调整,防止炉况失常;在实践的基础上,还应增大球团矿的配入量,以提高综合效益。

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