1 前言
河北津西钢铁股份公司烧结厂现有3座竖炉(1×8 m2+2×10 m2),年产普通酸性球团矿160万t,球团矿比例占高炉炼铁炉料30%以上。球团矿作为高炉的酸性炉料,具有品位高、粒度小而均匀、堆密度大、还原性好等优点,但是存在着还原膨胀率高,软化、熔滴温度低等高温冶金性能差的问题,特别是球团矿的荷重软化问题。为了了解我厂球团矿的冶金性能,我们从现场取球团矿(包括烧结矿和综合炉料结构)做了冶金性能分析(见表1)。

从分析结果来看,我厂的球团矿冶金性能不是太理想,900℃还原性RI低,荷重软化初始温度低,特别是球团矿的熔滴性能特别差,S值达到了534 kPa·℃(标准应当是40 kPa·℃),实验室试验综合炉料的熔滴特性值也不理想。这样的球团矿加入高炉后势必影响高炉内的透气性,影响高炉的产量提高,如何改善球团矿的冶金性能是我们要尽快解决的问题。
根据有关资料介绍,球团矿添加MgO对改善球团矿的高温冶金性能有良好的效果。
因为从理论上讲,球团矿中少量配加MgO可以形成高熔点相,镁橄榄石[2MgO·Si02]和偏硅酸镁(MgO·SiO2]熔化温度分别是1 890℃和1 557℃,对提高球团矿的冶金性能有明显的效果。
国内、国外好多钢铁厂都有这方面的报道、技术观点和生产实例,像鞍钢、日本加古川钢铁厂、瑞典LKAB公司心、东北大学川、凌源钢铁公司心、中南工大、甘肃河西堡铁厂等。这些宝贵的经验和见解给了我们许多启示,在津西现在的原料条件下通过添加MgO添加剂,可以改善球团矿的冶金性能,为高炉高产、优质、降耗创造条件。特别是津西烧结矿比较紧张的条件下,改善烧结矿的生产局势,改善高炉的原料条件更为重要。
我们想到的球团矿添加MgO有三种方法: (1)添加MgO高的铁精矿粉; (2)添加含MgO20%左右的白云石粉; (3)添加MgO高的高镁石粉。对上述三种方法分别进行了实验室试验和工业试验。
2 实验室试验
为了解我公司现在球团矿冶金性能和我公司球团矿添加MgO后的冶金性能变化,我们在实验室进行造球试验,在3#竖炉进行了焙烧投笼试验,试验情况如下。
2.1配料及造球
2.1.1配料
试验白云石质高Mg0球团混合料、高镁石粉质高Mg0球团混合料均取自3#竖炉,配加白云石或高镁石粉后进行造球,投笼于3#竖炉试验。高Mg0成品球团矿与3#竖炉球团矿同时取样。试验配比和理论计算的化学成分见表2。

2.1.2造球
A.球团配加白云石粉后,膨润土配比上升,且造球比较困难。由于带人大量的CaO,易形成低熔点液相,竖炉操作容易结大块,造成竖炉焙烧困难,不宜推广。
B.球团配加高MgO石粉后,南于粒度较细,造球效果明显增强,生球粒度均匀、光滑,具有良好的生球强度一且膨润土配比是下降的趋势。

a结论:在高Mg0石粉配比阎定在1.6%时,生球落下强度随膨润土配比上升而上升。抗压强度没有明显规律,主要取决于造球操作参数的影响。

b结论;随着高MgO石粉配比的上升,生球落下强度呈提高趋势,如保持原来的落下强度,膨润土配比是降低趋势。抗压强度也随高MgO石粉配比上升呈上升趋势。
2.2试验期间竖炉热工参数
竖炉热工参数见表3。

由取样结果可以看出,配加白云石粉或高镁石粉后,球团矿的冶金性能有了很大的改善,还原性提高了1.9个百分点和8个百分点,还原膨胀率降低了16.48个百分点,荷重软化初始温度提高了37℃,熔滴特性值降低了86.19 kPa·℃。但球团矿的抗压强度降低了1kN/个,需要提高焙温度来解决。
提高MgO后不仅可以改善球团矿的各项性能,而且在不影响高炉造渣(渣中MgO的要求)的前提下,还可以改善烧结矿的各项指标,可以降低烧结矿燃料消耗、烧结矿中5~10 mm粒级含量,提高烧结矿的TFe、成品率、转鼓强度,降低MgO对烧结矿非常有利。因此,我们作烧结杯模拟试验,实验室模拟现在高Mg0烧结矿和低MgO烧结矿试验数据见表7。

3 生产试验
根据实验室的试验结果来看,-球团矿中配加一定量的MgO,无论是对烧结矿还是对球团矿均有一定的益处,为此,我们进行了工业试验。
我们采取两种方法,提高球团MgO。
3.1采用高MgO铁精矿粉
我们根据杭钢、苏钢球团竖炉生产高MgO球团的经验,通过配加一定量的欧洲某国家的高Mg0铁精矿粉来提高球团矿的MgO。采用此铁精矿粉,配加量为30%,可将球团矿中Mg0提高到1.5%~1.7%,提高了0.8~0.9个百分点,即达到了预期效果。
试验期2004年10月、11月、12月。进口高MgO铁精矿粉与当地精矿粉对比见表8,配加高MgO铁精矿粉后球团矿、烧结矿冶金性能变化见表9。

1)球团矿的对比试验,酸性球团矿通过配加高MgO铁精矿粉提高MgO一后,经北京科技大学冶金研究中心检测,冶金性能有全面改善。
2)使用高MgO铁精矿粉,由于水分比较低,需进行造球前的物料提前润湿,否则,成球困难。膨润土配比也是上升趋势。这种精矿粉价格高,经济上不划算。
3)烧结矿降低MgO后,还原性能和低温还原粉化性能有一定改善,荷重还原软化性能虽有所下降,但熔滴性能有较大改善。
4)通过3个月的试验,高炉使用这种球团矿增产的效果较明显。
3.2配加高镁石粉
试验期为2005~16月21日~2005年7月7日,试验竖炉3#竖炉,高炉为7#、8#高炉。高镁石粉具有Mg0含量高的特点,只需微量配人即可提高球团矿的Mg0,达到理想效果。我们于2005年6月21日10点开始投入轻烧高镁石粉工业试验,试验效果良好,达到了理想效果。高镁石粉成分要求、试验配比、预计化学成分、球团矿理化指标分别见表10-表13。


1)造球情况:高镁石粉投入后为保证生球质量,人为加大了膨润土配比,由1.5%到1.7%,但明显偏大,后降到1.3%,比较合适。总的趋势,高镁石粉的投入可降低膨润土的配比,而且成球效果明显提高。
2)球团矿化学指标基本达到预想效果,Mg0达到了2.12%。特别是球团矿的物理强度有所提高,转鼓强度达到了92.02%,对比普通酸性球团提高了3个百分点,抗压强度达到了2200N/个以上,基本能满足450m3级高炉顺行的需要。
整个试验过程球团的焙烧温度提高了40℃,其它操作指标没有变化,原米担心的生球爆裂问题,通过生产试验来看并没有爆裂,完全可以保证球团矿的物理强度,满足高炉的需求。
球团矿和综合炉料结构冶金性能的变化见表14、表15。

从熔滴性能和还原性、荷重软化性能指标来看,均有大的改变和提高,特别是球团矿的荷重软化初始温度达到1000℃以上,指标提升较高,完全达到了先进水平,对高炉中部透气性的提高有极大的促进,整体指标的提升为高炉炉况顺行打下良好的基础。
4 高炉应用效果
高炉使用高镁球团矿的冶炼指标见表16、表17。

高炉使用配加高镁石粉高MgO球团矿后,由于球团矿的还原性和熔融性能的改善,高炉透气性指数得以提高,同时带入高炉渣中的MgO也得到了提高,达到了10%以上。高炉渣中的MgO提高后,不仅同提高炉渣二元碱度一样,降低生铁含硅,而且渣子流动性、稳定性变好,提高了炉渣脱硫、排碱能力,使炉渣具有了良好的综合冶金性能,解决了低硅冶炼过程中易出现的炉凉、炉况不顺的问题,为高炉冶炼低硅生铁创造了良好的条件,高炉利用系数得以提高,焦比得以降低,高炉冶炼低硅生铁的效果特别明显。
由表16、表17可见,高炉应用高镁球团矿后,高炉各项指标有大幅度的上升,特别是8#高炉利用系数达到了4.0 t/(m3·h)以上,综合燃料比、生铁含Si明显下降,降低了炼铁的成本,达到了高炉高产、优质、低耗的目的。
5 结论
通过实验室的研究和生产试验结果来看,在河北津西钢铁股份有限公司的原料条件下,无论是以任何方式添加Mg0源,提高球团矿的MgO都是改善球团矿冶金性能行之有效的办法,极大地促进了炼铁指标的改善,为我公司高炉冶炼低硅生铁奠定了坚实的基础,给我公司创造了很大的经济效益。球团矿配加高镁石粉,改善球团矿的冶金性能的措施,现已在其他竖炉和高炉全面推开。