摘要 本钢炼铁厂360m2烧结机,年产烧结矿350万吨,从三烧结生产的自身特性出发,找出了影响烧结煤耗的因素。通过技术攻关和强化生产管理,使烧结煤耗指标得到降低,取得了一定的经济效益,为降低烧结能耗创造条件。
关键词360m2烧结机 强度 煤耗
1 前言
烧结固体煤耗约占烧结总能耗的50~60%,因此,降低烧结固体煤耗对烧结节能至关重要。本钢炼铁厂360m2烧结机2004年8月投产以来,由于受投产初期工艺和设备存在着许多问题的影响,烧结机作业率低、烧结煤耗居高不下。三烧结车间非常重视降低烧结固体煤耗措施的实施,自2006年1月份开始,在360m2烧结机开展降低烧结煤耗攻关,取得了一定的成效,使烧结固体燃耗指标呈稳步下降的趋势。2006年烧结煤耗比2005年降低1.98kg/t。(见表1)

2 影响烧结煤耗的因素
根据上表煤耗统计,对影响烧结煤耗的因素统计。(见表2)

3 影响烧结煤耗的因素分析
烧结操作参数的调整直接影响烧结燃料配比,采用头脑风暴法对影响烧结燃料配比的因素进行因果矩阵分析。(见表3)
因果矩阵分析参加人员:团队成员9人、生产现场技师2人、重要岗位操作人员3人,收集每个人的分数,进行累计,做为X项的分数。
评分原则:0一无关系;1—对顾客的影响极小;3—一般的影响;9—重要的影响

通过对烧结操作参数影响因素进行了打分,因果矩阵分析排序:
重要因素:烧结点火温度、烧结矿FeO含量、富矿粉配比、燃料粒度、二次水分、料层厚度。
一般因素:岗位责任心、操作技能、班次、平料耙、松料器、原料冻块及原料水大。
对找出重要影响因素进行分析确认,对影响烧结燃料配比的可控因素进行验证:
3.1烧结混合料水分和烧结燃料配比相关分析

相关分析:
Scatterplot of二次水分vs燃料配比
Correlations:二次水分,燃料配比
Pearson correlation of二次水分and燃料配比=-0.363
P-Value=0.115
P=0.115>0.05,说明混合料水分和烧结燃料配比不相关,所以混合料水分不是影响烧结煤耗主要因素。
结论:非要因
3.2烧结矿FeO和烧结燃料配比相关分析
Scatterplot of FeO vs燃料配比
Correlations:FeO,燃料配比
Pearson correlation of FeO and燃料配比=0.902
P—Value=0.000
P—Value=0.000<0.05,说明FeO含量和烧结燃料配比相关,所以FeO含量是影响烧结煤耗主要因素。
结论:要因
回归方程:FeO=1.79+1.36燃料配比
3.3烧结富矿粉配比和烧结燃料配比相关分析

相关分析:
Scatterplot of富矿粉配比vs燃料配比
Correlations:富矿粉配比,燃料配比
Pearson correlation of富矿粉配比and燃料配比=0.222
P—Value=0.347
P=0.347>0.05,说明富矿粉配比和烧结燃料配比不相关,所以富矿粉配比不是影响烧结煤耗主要因素。
结论:非要因
3.4烧结燃料粒度和烧结燃料配比相关分析

相关分析:
Scatterplot of燃料粒度vs燃料配比
Correlations:燃料粒度,燃料配比
Pearson correlation of燃料粒度and燃料配比=0.139
P—Value=0.559
P=0.559>0.05,说明燃料粒度和烧结燃料配比不相关,所以燃料粒度不是影响烧结煤耗主要因素。
结论:非要因
3.5 烧结料层和烧结燃料配比相关分析

相关分析:
Scatterplot of料层vs燃料配比
Correlations:料层,燃料配比
Pearson correlation of料层and燃料配比=-0.831
P—Value=0.000
P=0.000<0.05,说明烧结料层和烧结燃料配比相关,所以烧结料层是影响烧结煤耗主要因素。
结论:要因
回归方程:料层=631-7.60燃料配比
3.6烧结点火温度和烧结燃料配比相关分析

相关分析:
Scatterplot of点火温度vs燃料配比
Correlations:点火温度,燃料配比
Pearson correlation 0f点火温度and燃料配比=0.143
P—Value=0.548
P=0.548>0.05,说明点火温度和烧结燃料配比不相关,所以点火温度不是影响烧结煤耗主要因素。
结论:非要因
4 对影响烧结矿煤耗的因素进行制定相应措施
4.1提高烧结料层
(1)提高生灰的使用配比,稳定在4~5%,生灰充分加水消化。提高料层透气性。
(2)烧结过程中增加富矿粉的配比。配比稳定在25~30%,并要保证富矿粉的粒度组成。
(3)稳定烧结混合料水分。二次水分控制在7.3±0.2%,并及时检测水分仪表,确保烧结水分稳定。
(4)减少烧结过程的漏风率。在保证烧结矿强度的前提下,减少燃料配入量。
(5)在烧结透气性良好的条件下,烧结料层控制在590±10mm。
实施效果检查(见表10)

4.2降低烧结矿FeO含量
(1)实行厚料层低温、低炭烧结。
(2)保证烧结燃料粒度0.5~3mm的合格率达到85%。
(3)在保证烧结矿强度的条件下,降低烧结矿FeO含量,烧结矿FeO控制在7.0~10.0 %之间。
(4)稳定烧结过程水分,铺平烧透,平衡返矿用量。
(5)在保证厚料操作的前提下减少燃料用量。
实施效果检查(见表11)

5 降低烧结煤耗的效果检查
项目措施全部实施后,对活动过程中和活动后的烧结煤耗进行统计,活动后的烧结煤耗降低到56Kg/t l下。攻关活动取得预期效果,在保证烧结矿强度的同时,降低了烧结煤耗。2006年烧结煤耗攻关情况:(见表12)

6 经济效益
2006年烧结煤耗完成56.52kg/t,与2005年煤耗58.5kg/t降低1.98kg/t,2006年烧结矿产量完成321万吨。
节省燃料消耗:1.98kg/t×321万吨÷1000=6355.8吨,每吨燃料按500元计算,
节省价值:6355.8t×500元/t=317.79万元。
7 结束语
虽然我车间降低烧结煤耗攻关取得一些成效,但与国内先进企业相比仍然存在差距,差距就是潜力。要进一步降低烧结煤耗,继续强化烧结生产操作,稳定烧结操作参数,提高燃料破碎粒度,采用厚料低炭烧结工艺,最终降低烧结工序能耗。