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烧结生产用熔剂结构优化的工业试验
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2351
摘 要:为探索最佳的熔剂结构,追求整体效益最大化,在钙质熔剂为生石灰的条件下,镁质熔剂以白云石取代轻烧白云石进行了工业试验。结果表明,烧结矿日产量提高226t,质量提高,烧结工艺参数得以改善,年创效益690万元。

关键字:熔剂结构;钙质熔剂;镁质熔剂;白云石;轻烧白云石

1 前 言
  烧结生产中加入CaO的主要目的是使烧结矿成分达到一定的碱度要求,确保在高炉冶炼过程中少加或不加石灰石。但随着技术进步及高炉造渣参数的改变,对MgO的 要求也日趋严格。
  济南钢铁集团总公司第一烧结厂(简称济钢第一烧结厂)在正常生产中使用的熔剂结构为轻烧白云石和生石灰,根据高炉原料结构的要求,烧结矿碱度一般控制在2.0左右,要求其中的MgO含量为2.0%。在这种情况下吨矿消耗生石灰40kg,轻烧白云石40kg。在对熔剂结构进行选择及优化时,应充分考虑烧结过程中的技术经济指标及生产成本两个方面,追求整体效益的最大化。分析认为在选择钙质熔剂过程中,用石灰石部分或全部取代生石灰,会因削弱了生石灰在烧结过程中的强化作用,引起各项指标的恶化。理想的熔剂结构应该是生石灰加白云石。这是因为生石灰加水消化后生成Ca(OH)2并放出热量,对强化生产过程具有三个方面的优势:(1)放出热量可以提高混合料温度;(2)自身有一定的粘结作用,有利于促进混合料的造球制粒;(3)具有较好的弥散作用,可以与混合料充分混匀与粘结,在焙烧过程中容易最大限度地生成液相或发生矿化反应,有利于粘结成块。
  虽然增加焙烧过程的热量支出,但经济上却是合理的。而轻烧白云石加水后难以消化,不具备这些优势。为此,以白云石取代轻烧白云石作为熔剂优化的突破口,并进行了工业试验研究及分析。
2 白云石取代轻烧白云石的工业试验
2.1 试验条件
 以正常的熔剂结构,即使用轻烧白云石与生石灰作为基准期,以白云石取代轻烧白云石作为试验期。基准期与试验期的中和料原料结构相同(见表1)。中和料的化学成分见表2。不同时期混合料配比见表3。
2.2 试验结果
  基准期(2003.01.21~2003.01.28)与试验期(2003.02.09~2003.02.16)的各项主要经济指标及技术参数见表4、表5。操作工艺参数及产品粒度组成见表6、表7。
表1 基准期与试验期中和料原料结构 %
澳矿
严迪
巴西粗粉
巴西精粉
丹坡
杂精粉
钢渣
返矿
17.2
8.9
19.8
12.7
12.7
6.2
2.5
20.0
表2 不同时期中和料化学成分 %
项  目
TFe
SiO2
CaO
烧损
计划理论值
62.53
3.41
2.31
2.64
基准期实值
61.99
3.62
2.93
2.53
试验期实值
61.02
3.80
4.17
2.45
表3 不同时期的混合料配比 %
时  期
中和料
生石灰
轻烧白云石
生白云石
焦粉
基准期
88.73
5.65
1.72
0
3.90
试验期
86.98
5.91
0
2.90
4.21
表4 不同时期烧结矿化学成分 %
时  期
TFe
FeO
SiO2
CaO
MgO
S
R
基准期
58.38
6.45
4.20
9.17
1.84
0.022
2.18
试验期
58.09
6.5
4.12
9.60
1.86
0.019
2.33
比  较
-0.29
+0.05
-0.08
+0.43
+0.02
-0.003
+0.15
表5 不同时期生产指标
时 期
日产量
/t.d-1
系数
/t.m-2.h-1
含粉率/%
转鼓指数/%
TFe稳定率/%
R稳定率
/%
焦粉  
/kg.t-1
电耗  
/kW.h.t-1
基准期
7963
1.884
9.77
72.28
94.55
88.54
44.2
32.77
试验期
8189
1.962
9.22
72.97
95.73
89.74
46.75
32.33
比  较
+226
+0.078
-0.55
+0.69
+1.18
+1.20
+2.55
-0.44
表6 不同时期的操作工艺参数
时  期
点火温度/℃
废气温度/℃
烟道负压/kPa
混合料水分/%
垂烧速度/mm.min-1
基准期
989
90.9
13.39
7.01
24.08
试验期
1007
93.74
13.18
6.85
25.17
比  较
+18
+2.84
-0.21
-0.16
+1.09
表7 不同时期的烧结矿粒度组成 %
时  期
>40mm
40~25mm
25~10mm
10~5mm
<5mm
基准期
6.50
10.17
48.14
25.42
9.77
试验期
5.19
9.69
49.82
26.08
9.22
比  较
-1.31
-0.48
+1.68
+0.66
-0.55
3 结果分析
3.1 对生产指标的影响
  从化学成分看,两个时期的最大区别是试验期烧结矿碱度根据济钢系统平衡的要求,提高到2.33(实际统计值),由此引起烧结矿品位下降0.29个百分点。按照正常规律,当碱度提高后,对烧结过程的脱硫反应极为不利,而在该试验过程中,烧结矿中的S含量不升反降。这与整个系统的稳定程度有关,同时也说明用白云石取代轻烧白云石后,改善了生产过程中的透气性及氧化性气氛。
 试验期间的日产量比基准期提高226t,含粉率及转鼓指数等项指标都有不同程度的提高,但焦粉单耗明显上升,上升幅度达2.55kg/t,这一数值也与理论计算值相符。电耗下降的原因与产量的提高密不可分,就是说,尽管破碎系统的用电量上升了,但总的单耗下降。
3.2 工艺参数分析
 试验期间的大烟道负压下降0.24kPa,废气温度上升2.84℃,混合料水分下降0.16个百分点。实际上,在试验期间,根据烧结理论,对相关参数进行了合理优化与调整,其中包括降水降碳(相对而言)、提高点火温度及增加料层厚度等方面。各种因素对透气性的影响有利有弊,但使用白云石粉取代轻烧白云石后,这些参数的变动,对烧结生产的技术经济指标有好的影响。
3.3 对烧结矿粒度组成的影响
 由表7可以看出,试验期间产品的各种粒度组成变化不大,基本维持在原有水平。其中变化最大的是10~25mm粒级,增加1.68个百分点,小于5mm的筛分指数下降0.55个百分点。总的趋势是大于25mm的部分有所下降,小于25mm的部分有所上升,烧结矿的平均粒径稍有下降,但变化不大。因粒度的均匀程度有所提高,有利于高炉冶炼。
3.4 经济效益分析
 工业性试验证明,使用白云石取代轻烧白云石后可使吨矿的焦粉单耗上升2.55kg,按目前市场焦粉单价为0.25元/kg,即吨矿成本上升0.64元。而轻烧白云石的单价为0.15元/kg,吨矿单耗40kg,吨矿总的费用支出为6.00元。白云石单价为0.05元/kg ,吨矿单耗40kg轻烧白云石需用64kg白云石取代,即吨矿的费用支出为3.2元。考虑到焦粉单耗上升后引起的费用支出,则熔剂结构优化后,吨矿可降低成本2.16元。按年产320万t计算,每年的降成本效益为691万元。
3.5 对焙烧过程及热制度的影响
 在混合料的焙烧过程中,碳的燃烧自上而下依次进行,其中透气性最差的是燃烧带。因为一是燃烧带的温度最高,通过的气体体积最大,造成压差升高;二是燃烧带在高温条件下形成液相最多,也阻碍了气体的通过。在配用轻烧白云石的条件下,现场测定燃烧带的最高温度为1373℃,而在使用白云石取代轻烧白云石的条件下,用同一方法测定燃烧带的最高温度只有1321℃,比前者降低52℃。最高温度点降低的原因是使用白云石时,白云石在高温条件下分解吸热,削弱了燃烧带温度的高峰。白云石的理论分解温度为730~760℃,但在烧结焙烧的条件下,垂直烧结速度很快,在1300℃以上的高温条件下,仍然有白云石的分解现象存在。在用白云石取代轻烧白云石的生产过程中,伴随着燃烧带最高温度的降低,不但有利于铁酸钙的形成,而且强化了料层的透气性,对提高产量及改善工艺参数都具有积极意义。
4 结 论
4.1 在烧结生产中,合理的熔剂结构应该是生石灰(钙质熔剂)与白云石(镁质熔剂)相搭配,可以达到技术上可行、经济上合理的目的。
4.2 在选择镁质熔剂过程中,用白云石取代轻烧白云石,虽然引起焦粉单耗上升2.55kg/t,但因白云石价格便宜,可获得巨大的经济效益,而且有利于产量、质量的提高及工艺参数的改善。
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