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库粉在烧结生产中的应用
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2052
摘 要:库粉具有含铁品位高、含SiO2和Al2O3低、价格低等特点,为了充分利用库粉,针对其粘性差、含结晶水影响烧结料层透气性的问题,进行了优化配料结构和烧结工艺参数的生产试验。结果表明,在保证烧结矿产量、质量的基础上,可以配加12%库粉,既满足了高炉的需要,又可降低原料成本。

关键字:库粉;透气性;转鼓强度;Al2O3含量;配料比

1 前 言
  济南钢铁集团石横特殊钢厂(简称石横特钢厂)现有2台24m2烧结机,主要原料为进口富矿粉。矿粉具有品位高、脉石成分少的特点。通过不断探索低硅高品位烧结工艺,现已成功地将烧结矿中SiO2含量降低至4.5%以下,品位提高到58%以上。
  澳大利亚库里安诺宾铁矿粉(简称库粉)具有含铁品位高、SiO2和Al2O3含量低的特点,而且价格低。在目前烧结矿Al2O3含量高,造成炉渣流动性差的情况下,在烧结料中配加一定比例的库粉,可有效降低烧结矿Al2O3含量,对进一步提高炉料精料水平和降低生铁成本有积极作用。石横特钢厂从2003年3月开始使用库粉,以期达到降低Al2O3含量和降低烧结矿成本的目的。但从生产情况来看,库粉存在以下不足:(1)粘结性差。库粉含有大量片状物晶片,基本上不成球,影响混合料透气性,且易引起台车篦条堵塞,如使用不慎,将严重影响烧结利用系数。(2)由于其结晶水多,比重小,使用不当将会影响烧结矿强度,会造成高炉炉况难行,影响高炉生产指标。
 济钢曾针对库粉进行了同期工业性试验,但由于种种原因未达到预期效果。后经试验室试验,结果为8%,比较合理。
2 烧结配加库粉的生产试验
  石横特钢厂烧结机具有以下优势:
  (1)采用生石灰和轻烧白云石配料,运用混合料预热手段,可保证混合料温度达到60℃,有效改善混合料的粘结性,提高烧结料层透气性;
  (2)采用机上冷却和厚料层(600mm)烧结工艺,对保证烧结矿强度有利。
  为了更加稳妥、合理地使用库粉,确定生产试验步骤如下:首先按8%的库粉比例进行配料,然后在生产过程中适时对其它含铁原料和熔剂的配比进行调节,以期达到最佳的原料配比和烧结效果;在确定了其它原料的配比后,将库粉的配比分别增加到10%、12%、14%、16%,验证和分析库粉增加后对烧结矿产、质量带来的影响,最后得出库粉最佳配比。烧结原料成分见表1。
表1 烧结原料化学成分 %
品名
TFe
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
S
P
FeO
库粉
63.50
3.15
0.90
 
1.27
0.035
0.083
0.52
精粉
65.72
2.42
1.26
1.38
1.17
0.018
0.070
20.00
巴西粗粉
67.16
1.55
0.65
 
0.92
0.008
0.033
0.36
澳纽曼粉
63.70
3.14
0
 
2.35
0.020
0.060
0.80
南非粉
65.68
3.34
0.14
 
1.87
0.024
0.057
0.09
预混杂料
58.10
4.52
6.53
2.58
1.67
0.040
0.065
 
轻烧白云石
 
4.66
47.60
29.64
1.21
0.106
0.012
 
白云石粉
 
0.97
31.99
20.51
0.26
0.024
0.010
 
生石灰粉
 
5.17
84.88
2.82
1.53
0.210
 
 
焦粉
 
6.50
 
0.20
4.00
0.600
0.015
 
  在第一阶段的生产试验中,主要对精矿粉、纽曼粉和轻烧白云石的配比进行了调整。结果显示,增加精矿粉的比例后对提高烧结矿强度有较明显的作用;而纽曼粉和轻烧白云石的适当配加,对改善料层透气性、提高烧结矿产量具有相当明显的作用。
  通过调整配比,在配加8%库粉的情况下,烧结矿指标达到预期效果。
  通过第一阶段的试验后,分别增加库粉配比到10%、12%、14%、16%,并对每种配比进行了最短时间为15天的生产试验,结果见表2、表3。
表2 配加不同比例库粉的烧结指标库粉
库粉比例/%
利用系数/t.(m2.h)-1
成品率/%
转鼓强度/%
固体燃耗/kg.t-1
RI/%
RDI-3.15mm/%
0
1.72
79.61
73.01
52.14
74.6
33.4
8
1.70
79.40
73.14
53.36
74.10
33.6
10
1.71
78.34
73.06
53.67
72.34
32.1
12
1.71
78.03
73.11
53.79
72.06
32.4
14
1.68
76.06
72.98
54.16
68.49
34.2
16
1.65
74.23
72.34
55.36
67.54
32.5
表3 配加不同比例库粉的烧结矿化学成分 %
库粉比例
TFe
FeO
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
0
57.75
8.16
4.49
8.69
2.24
1.79
8
57.80
8.10
4.44
8.75
2.31
1.70
10
57.86
8.24
4.45
8.74
2.26
1.68
12
57.79
8.03
4.41
8.80
2.46
1.65
14
57.80
8.13
4.40
8.79
2.36
1.64  
16
57.80
8.34
4.43
8.82
2.30
1.64
3 结果分析
  从表2可以看出,增加库粉配比后,烧结利用系数随其配入量的增加有所降低,当库粉配比达到16%时,利用系数最大降低了0.05t/m2.h,主要原因是库粉配比增加后,混合料透气性变差,另外烧结返矿也有所增加,成品率降低。增加库粉后,烧结矿的还原性受到了一定的影响,而低温还原粉化率受到的影响较小,甚至有下降趋势;Al2O3的含量随着库粉配比的增加有了明显降低。
  为了较好地评价库粉对烧结生产的影响,并找到合适的配比,对烧结矿的原料费用、转鼓强度、利用系数、还原性、品位和Al2O3含量6个项目,根据其对高炉的影响程度不同,分别乘以一个权重系数,得出一个综合评分结果,如表4所示。
表4 主要技术经济指标评分
库粉配比/%
原料成本/元.t-1
转鼓强度/%
利用系数/t.(m2.h)-1
RI/%
烧结矿品位/%
Al2O3/%
综合评分
名次
0
372.86
73.01
1.72
74.60
57.75
1.79
21.38
4
8
369.11
73.14
1.70
74.10
57.80
1.70
20.94
2
10
366.92
73.06
1.71
72.34
57.86
1.68
21.07
3
12
365.05
73.11
1.71
72.06
57.79
1.65
20.85
1
14
364.02
72.98
1.68
68.49
57.80
1.64
21.63
5
16
362.93
72.34
1.65
67.54
57.80
1.64
21.87
6
  从表4可以看出,库粉配比在8%~12%时,达到了较好的综合效果,库粉配比进一步提高后,烧结矿综合指标降低。
4 结 论
4.1 烧结料中配加12%的库粉,烧结矿转鼓指数仍可达73%以上,且利用系数降低幅度较小,完全可以满足高炉需要,原料成本较不使用库粉时降低7.81元/t,获得了较好的经济效益。
4.2 使用库粉后对烧结生产工艺操作要求较严格,具体表现在对混合料水分、透气性等的变化反应敏感,因此应进一步在强化制粒、保证混合料水分稳定和提高混合料温度等方面加强控制。
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