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宣钢86m2烧结机厚料层烧结生产实践
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2685
摘 要:通过前期设备改造,改善原料条件、优化操作制度,合理组织生产,宣钢86m2烧结机最终实现了600mm厚料层烧结,取得了提高利用系数、降低燃耗、改善烧结矿性能的效果。

关键字:烧结 厚料层 改造 效果

1前言

  精料是炼铁技术发展的趋势,提高烧结矿的产量、质量,实现低碳、低FeO、高还原性、高强度烧结生产,是烧结工艺发展的方向。实践证明:厚料层烧结是烧结生产节能降耗、改善冶金性能的有效途径之一。宣钢86m2烧结机是1993年由50m2烧结机改造而成的,改造后料层为450mm,到1997年已达到改造目的,产量提高30%~40%,年产达到741159t,质量指标也有了较大的提高。经过最近几年的多项技术改造,以及原料条件的改善,也为提高烧结料层,进一步提高产量,改善质量奠定了坚实的基础。到2002年上半年,烧结矿各项技术经济指标取得较大进步,见表1。

表1 料层提高前后成品矿部分指标比较

时间

系数

t/(m2·h)

品位

%

碱度

品位稳定率

%

碱度稳定率

%

含粉率

%

强度

%

能耗

kg/t

固体燃料消耗kg/t

气体燃料消耗kg/t

FeO
改造前
1.54
55.41
2.00
93.7
92.64
4.93
75.7
67.2
62
5.4
8.45
改造后
1.57
56.11
2.02
92.85
92.98
5.0
75.48
60.43
58.93
4.99
8.27

注:由于8月份之后配加巴西精粉,影响烧结矿含粉和强度。

2 厚料层烧结的优点

  在抽风烧结生产中,台车上部的烧结饼遇冷空气,急剧冷却,结晶程度低,玻璃质含量高,强度差,粉末多。若厚料层烧结,上层强度差的烧结矿比例相应降低。厚料层烧结时高温带相应增宽,烧结速度减慢,矿物结晶条件变好,结晶度升高,烧结矿强度提高,成品 率升高。厚料层烧结时料层自身蓄热能力增强,配碳量降低,氧化气氛加强,料层中温度分布均匀,低价氧化物氧化放热量增加,高价氧化物分解吸热量减少,从而可以进一步降低烧结燃料用量。宝钢的生产实践证明,CM(19混合料层每提高100mm,能降低配碳1.04kg/t,CM)CM(19降低FeO 0.6%,提高强度(转鼓指数RDI+CM)6.3mm)2.3%,降低煤气消耗0.64m3/t。柳钢也有同样的结论。厚料层烧结是解决低SiO2烧结强度差,含粉率高的有效途径之一。莱钢、宝钢等采用厚料层烧结措施有效的解决了低SiO2烧结问题,目前莱钢、宝钢成品矿SiO2含量分别在4.0%、4.5%左右。因此,提高料层可以降低烧结能耗,提高烧结矿产量,改善烧结质量,是烧结生产的发展趋势。

3相关技术改造情况

3.1抽风系统部分改造,降低漏风率

  86m2烧结机的风箱、吸风器、主降尘管及灰斗、直管部分均是70年代投产时的部件,钢板变薄,虽经常挖补,但漏风仍严重。1998年更新改造了降尘管,直径由Φ3100mm改为Φ3500mm,采用喷涂技术在内壁喷涂40~50mm的高温耐磨材料。旁通管直径由Φ1100mm改为Φ1500mm,1998年、1999年将1~23号全部风箱吸风器更新,下灰斗和直管部直管部分也做了更新,在主降尘管、灰斗及直管旁通外面涂加了新型保温材料。改造后抽风系统漏风率降低了3.82%。
3.2生产主线上料皮带系统扩容改造

  86m2烧结机主线上料皮带系统除混四皮带为B800皮带机外,均为B650皮带机,是按原50m2烧结机能力设计的。1993年烧结机扩容后,产量逐年提高,皮带机输送能力不足已成为提高产量的限制环节,1998年至2002年期间对主线上料能力不足的7条B650皮带机扩容为B800皮带机,相应的电机增容,改造后皮带上料系统满足了生产要求。
3.3强化烧结生产

  增配生灰及应用双螺旋加湿器对生灰进行消化,强化了混合料的成球,混合料温度提高约4℃。
3.4混合机改造5K

3.4.1一混机改造
  将一混机筒体由Φ2.5m×8m改造为Φ3m×12m,倾角由2.5°下调为1.7°转速为76r/min,改造后其混料时间由原来130秒增加到225秒,并具有一定制粒效果。
3.4.2二混机改造
  将二混机筒体由Φ3m×9m改造为Φ3mCM(19×11m,倾角由1°调整为1.2°,转速为CM)7.8r/min,改造后其制粒时间由原来185秒增加到215秒,增强了其制粒效果。
  为防止粘料,在一、二混机内均加装了含油尼龙衬板,为使料充分湿润,快速成球,在一、二混机加水管上改装了雾化水喷头,以雾化水形式将水喷在料面上。以上改造使一、二混机的混匀、制粒效果明显改善,参见表2。一、二混机出料口+3mm粒级含量分别增加到55.8%、74.3%,入烧混合料+3mm粒级较改造前提高9.66%。


表2改造前后一、二混机出料口混合料粒级组成,%

位置 时间
粒度范围
+8
8~5
5~8
3~1
1~0
+3
一混机出料口 改造前
5.97
21.99
19.90
34.55
17.59
47.86
改造后
7.82
25.32
22.66
36.16
8.04
55.8
二混机出料口 改造前
12.55
22.59
30.5
20.3
15.06
65.64
改造后
12.56
28.59
33.15
16.6
9.1
74.3

3.5布料器改造

  将老式反射板布料改为可调式九辊偏析布料,九辊转速采用变频调速控制,改造后可以根据原料结构不同进行料层±30mm调整,也可根据入烧料粒级组成、料层透气性情况,进行九辊转速调整,从而达到不同偏析程度的布料效果,改善了布料效果与料层透气性,达到了合理布料的目的。

3.6烧结机密封改造

3.6.1烧结机机头机尾密封板改造

  引进双杠杆活动式面接触头尾密封板先进技术,替代原配重式线接触头尾密封板,降低了漏风率。


3.6.2台车上、下滑板改造

  原台车上、下滑板已使用较长时间,磨损严重,上、下滑板漏风严重,且原上滑板自身密封效果差,为此,在2002年全部更换了下滑板,上滑板改为新型密封滑板,改造后台车滑板漏风率明显降低。

3.7增加成品矿料仓,实现连续生产

  2000年底,86m2烧结机增加带冷机系统,结束了长期生产热烧结矿的历史,在带冷机的后面增加了一个容量约100t的成品矿料仓,在掏兑车时烧结矿存入料仓,解决了原掏兑车时必须停机的问题。

4原料条件的改善

4.1解决冬季原料防冻问题
 经过多年的不断探索,最终采取了冬季原料造大堆,用塑料布和稻草帘铺盖保温的防
冻方式,解决了冬季精粉、混匀料、外粉等冻块多,影响生产的难题,保证了冬季生产用好料,稳定了工艺。
4.2原料结构的改善
 经过近几年来的不断实践,实现了粗粒级外粉配加比例从无到有,从少到多,到目前
为止,外粉配加比例达35%,其中,粗粒级外粉25%,2004年计划仍会增大,为改善烧结透气性,实现厚料层烧结创造了条件。

5实现600mm厚料层烧结

5.1适应600mm厚料层的具体措施

 实施以上项目后,86m2烧结机实现了连续稳定生产,上料皮带能力增大,入烧混合料粒级组成、布料状况、料层透气性等明显改善,已初步具备了加厚料层的条件。2002年5~6月份,利用高炉大中修机会,将料层由450mm提高到600mm,主要做了以下工作:
 (1)将台车上挡板增高150mm,为保证上、下挡板与台车本体连接强度,将下挡板与台车本体
连接的4条Φ20mm螺栓改为5条Φ24mm螺栓。上、下挡板由4条Φ20mm螺栓连接改为6条Φ20mm螺栓连接。
 (2)适当调整机头机尾弯道间隙。
 (3)将九辊、泥辊布料装置向上移150mm。
 (4)更新改造点火器,整体加高150mm,考虑到料层增加后机速下降,点火时间延长,将原三
排21个烧咀改为两排双斜式烧咀,前排7个,后排8个,共计15个,且仍设有保温段,使用焦炉煤气。
5.2 600mm厚料层烧结主要参数的变化正常生产后,经过近一个月的摸索,确定了目前适合86m2烧结机厚料层烧结生产的工
艺参数,主要操作控制参数如表3。


表3料层提高前后烧结主要控制参数

项目 改前(450mm料层) 改后(600mm料层)
机速,m/min 1.95~2.05 1.40~1.50
点火煤气流量,m3/h 600~700 550~650
2号风箱负压,Pa 8400~9300 9800~12000
终点负压,Pa 9000~10000 10500~12500
料层,mm 450±10 600±10
煤料比,% 5.5 4.6
点火温度,℃ 1100±50 1050±50
终点温度,℃ 170~280 170~280
布料要求 布平、布满、不拉沟、不压料 布平、布满、不拉沟、不压料


6 600mm厚料层烧结效果

 2002年6月份以后,将86m2烧结机料层提高到600mm后取得了较明显的效果。
 (1)烧结机利用系数平均达1.57t/(m2.h),提高0.03t/(m2.h),最高系数达
1.61t/(m2.h),且仍有一定潜力。品位稳定率、碱度稳定率稳中有升,FeO有所降低
,烧结矿的固体燃耗、煤气耗、电耗均不同程度有所下降,工序能耗下降到59.26kg/t,较改造前的67.2kg/t降低7.84kg/t,参见表1。
 (2)相同入烧原料结构,料层提高前后烧结矿冶金性能分析如表4。

表4 相同原料结构料层加厚前后烧结矿冶金性能对比

 
还原度指数

低温还原粉化指数

抗磨指数
转鼓强度
 

软化温度

软化区间

时间
RI
RDI
RDI
RDI
T
A
开始
终了
 
+3.15
+6.3
-0.5
 
%
 
%
收缩量
收缩量
 
%
%
%
%
4%
40%
 
450mm料层(2002.5)
92.58
66.80
32.57
16.02
5.00
76.67
1090
1200
110
600mm料层(2002.7)
92.64
69.60
26.70
9.0
3.00
77.70
1080
1225
145


  从表4可以看出,在相同原料结构条件下,600mm厚料层生产的烧结矿,其冶金性能指标、还原度指数RI、低温还原粉化指数RDI、转鼓强度A、抗磨指数T等均好于改造前450mm料层生产的烧结矿。

7 结语
 (1)对旧烧结机的设备改造是实现600mm厚料层烧结的基础。
 (2)原料条件的改善是600mm厚料层改造的保证。
 (3)厚料层烧结生产有关的操作、参数合理控制及优化,仍需进一步研究、摸索、总结。

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