为了处理钢渣,进行含铁废料再利用,西钢对钢渣进行了再选。主要有球磨工序和磁选工序,对选出的钢渣进行脱水,供烧结工序利用,这种方式有效地消灭了渣山,并降低了烧结精矿粉消耗,获得了较为显著的经济效益。
表1 烧结生产主要原料化学成分
物料名称
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化 学 成 分 ,%
|
配比
% |
TFe |
FeO |
SiO2 |
CaO |
MgO |
Al2O3 |
MnO |
P |
S |
自产矿粉 |
66.38 |
25.09 |
4.01 |
1.58 |
1.25 |
0.62 |
0.29 |
0.021 |
0.010 |
20 |
外购矿粉 |
65.67 |
25.23 |
6.10 |
0.27 |
0.33 |
1.93 |
0.04 |
0.014 |
0.022 |
37 |
选钢渣 |
63.43 |
47.80 |
12.2 |
6.74 |
3.72 |
1.70 |
1 .08 |
0.075 |
0.026 |
8 |
富矿粉 |
61.39 |
34.24 |
2.52 |
1.13 |
0.43 |
1.48 |
0.24 |
0.005 |
0.800 |
8 |
白云石粉 |
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2.24 |
32.39 |
17.20 |
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8 |
白灰 |
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1.66 |
76.77 |
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14 |
焦粉 |
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灰分:23.53 |
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挥发分:3.94 |
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3 |
无烟煤 |
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灰分:25.59 |
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挥发分:11.35 |
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2 |
1 烧结物料使用情况
从表1中可以看出,磁选钢渣粉品位与精矿粉相比低了1.5%左右,但其CaO、MgO和MnO含 量高 ,有害杂质P含量高,为此,在烧结配料时应控制其配比在10%以下。生产出的烧结矿CaO含量提高了0.5%左右,从而改善了高炉炉渣性能,适量的P含量也可以提高烧结矿的冷强度,对高炉冶炼较为有利。但在烧结配用时,其亲水性差,对小球烧结成球率略有影响,需在配入量、提前润湿等环节进行重点控制,以保证物料的烧结性能,确保烧结生产有序进行。在实际使用过程中可降低固体燃料消耗,作为低价料可直接降低烧结矿成本,有明显的经济效益。
表2 高炉入炉原料、燃料主要化学成分
物料名称
|
主 要 化 学 成 分 ,%
|
配比% |
TFe |
FeO |
SiO2 |
CaO |
MgO |
S |
原烧结矿 |
55.79 |
10.87 |
7.89 |
13.54 |
1.63 |
0.042 |
82 |
现烧结矿 |
55.41 |
10.45 |
7.67 |
13.26 |
2.12 |
0.050 |
82 |
球团矿 |
59.14 |
5.33 |
10.24 |
2.24 |
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0.021 |
18 |
焦炭 |
灰分:13.22 |
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挥发分:1.25 |
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492kg/t |
无烟煤 |
灰分:23.29 |
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挥发分:11.99 |
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94kg/t |
2 高炉物料使用情况
从表2中可以看出,配用磁选钢渣后,对烧结矿影响不大,提高了MgO含量,为高炉实 施高三元碱度低二元碱度操作创造了条件,对高炉产量和质量没有大的影响。
3 试用磁选钢渣烧结矿高炉操作参数
高炉全风量、全风温、全余氧操作,煤比控制在100±10kg/t,富氧率为2.5%,R2控制在1.05±0.05,生铁含硅控制在0.30%~0.60%,炉况稳定顺行,炉渣性能良好。
4 高炉操作情况
(1)采用小料批3KP↓+2PK↓,料线为1000mm;采用中料批P↓K↓料线1000mm。
(2)小料批负荷3.50,〔Si〕=0.48%,〔S〕=0.030%;中料批负荷3.65,〔Si〕=0.50%,〔S〕=0.035%。
(3)配用该烧结矿也能适应低硅操作。
5 高炉冶炼情况
(1)炉况顺行尚可,出铁、放渣正常。
(2)渣流动性好,脱硫效果尚可。
(3)铁水流动性较好,物理热充沛。
6 结论
(1)烧结配加磁选钢渣后,对成球性能有一定影响,烧结配加量应控制在10%以下,由于其扣除CaO和MgO后的品位并不低,对烧结矿质量指标基本没有影响。
(2)随着MgO含量提高,改善了炉渣性能,能够适应冶炼低硅生铁的需要 ,可视具体情况制定适宜的操作参数。
(3)对含铁废料进行再利用,选别后的钢渣其粒度适宜,可供给水泥厂,彻底消除企业内部的渣山。
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