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配加磁选钢渣粉的烧结矿冶炼实践
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2731
摘 要:为了处理钢渣,进行含铁废料再利用,西钢对钢渣进行了再选。主要有球磨工序和磁选工序,对选出的钢渣进行脱水,供烧结工序利用,这种方式有效地消灭了渣山,并降低了烧结精矿粉消耗,获得了较为显著的经济效益。

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  为了处理钢渣,进行含铁废料再利用,西钢对钢渣进行了再选。主要有球磨工序和磁选工序,对选出的钢渣进行脱水,供烧结工序利用,这种方式有效地消灭了渣山,并降低了烧结精矿粉消耗,获得了较为显著的经济效益。 

表1 烧结生产主要原料化学成分

物料名称

化 学  成 分  ,%

配比
%
TFe FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 MnO S
自产矿粉 66.38  25.09 4.01 1.58 1.25 0.62 0.29 0.021 0.010 20
外购矿粉 65.67 25.23 6.10 0.27 0.33 1.93 0.04 0.014  0.022 37
选钢渣 63.43 47.80 12.2 6.74 3.72 1.70 1 .08 0.075 0.026 8
富矿粉 61.39 34.24 2.52 1.13 0.43  1.48 0.24 0.005 0.800 8
白云石粉     2.24 32.39  17.20         8
白灰     1.66 76.77           14
焦粉   灰分:23.53   挥发分:3.94           3
无烟煤   灰分:25.59   挥发分:11.35          

1 烧结物料使用情况
  从表1中可以看出,磁选钢渣粉品位与精矿粉相比低了1.5%左右,但其CaO、MgO和MnO含 量高 ,有害杂质P含量高,为此,在烧结配料时应控制其配比在10%以下。生产出的烧结矿CaO含量提高了0.5%左右,从而改善了高炉炉渣性能,适量的P含量也可以提高烧结矿的冷强度,对高炉冶炼较为有利。但在烧结配用时,其亲水性差,对小球烧结成球率略有影响,需在配入量、提前润湿等环节进行重点控制,以保证物料的烧结性能,确保烧结生产有序进行。在实际使用过程中可降低固体燃料消耗,作为低价料可直接降低烧结矿成本,有明显的经济效益。 

表2 高炉入炉原料、燃料主要化学成分

物料名称

主 要  化 学 成 分 ,%

配比%
TFe FeO SiO2 CaO MgO S
原烧结矿 55.79  10.87 7.89 13.54 1.63 0.042 82 
现烧结矿 55.41 10.45 7.67 13.26 2.12 0.050 82
球团矿  59.14 5.33 10.24 2.24   0.021 18 
焦炭 灰分:13.22   挥发分:1.25       492kg/t
无烟煤  灰分:23.29   挥发分:11.99       94kg/t 

2 高炉物料使用情况
  从表2中可以看出,配用磁选钢渣后,对烧结矿影响不大,提高了MgO含量,为高炉实 施高三元碱度低二元碱度操作创造了条件,对高炉产量和质量没有大的影响。

3 试用磁选钢渣烧结矿高炉操作参数
  高炉全风量、全风温、全余氧操作,煤比控制在100±10kg/t,富氧率为2.5%,R2控制在1.05±0.05,生铁含硅控制在0.30%~0.60%,炉况稳定顺行,炉渣性能良好。

4 高炉操作情况
  (1)采用小料批3KP↓+2PK↓,料线为1000mm;采用中料批P↓K↓料线1000mm。

  (2)小料批负荷3.50,〔Si〕=0.48%,〔S〕=0.030%;中料批负荷3.65,〔Si〕=0.50%,〔S〕=0.035%。
  (3)配用该烧结矿也能适应低硅操作。

5 高炉冶炼情况
  (1)炉况顺行尚可,出铁、放渣正常。

  (2)渣流动性好,脱硫效果尚可。
  (3)铁水流动性较好,物理热充沛。

6 结论
  (1)烧结配加磁选钢渣后,对成球性能有一定影响,烧结配加量应控制在10%以下,由于其扣除CaO和MgO后的品位并不低,对烧结矿质量指标基本没有影响。

  (2)随着MgO含量提高,改善了炉渣性能,能够适应冶炼低硅生铁的需要 ,可视具体情况制定适宜的操作参数。
  (3)对含铁废料进行再利用,选别后的钢渣其粒度适宜,可供给水泥厂,彻底消除企业内部的渣山。 

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