1 前言
本钢于2000年和2001年先后投产两台265m2烧结机,为了解其生产的烧结矿烧结性能、冶金性能及工艺操作参数,我们进行了系统的试验室试验,最终为冷烧达产提供了重要参考数据。
2 试验原料
试验所用原料、燃料和熔剂均取自烧结车间(老烧)生产用料,其化学成分见表1。
表1 各种原燃料、熔剂成分(%)
名称
|
TFe
|
FeO
|
SiO2
|
CaO
|
MgO |
Al2O3 |
S |
P |
烧损 |
南芬精矿粉 |
65.31 |
28.32 |
7.64 |
0.33 |
0.42 |
<0.3 |
0.028 |
0.0188 |
增值 |
澳矿粉 |
62.09 |
1.47 |
2.96 |
<0.3 |
<0.3 |
2.62 |
0.014 |
0.048 |
3.87 |
高炉灰 |
51.94 |
12.39 |
7.74 |
4.339 |
1.60 |
1.219 |
0.132 |
0.0176 |
11.20 |
石灰石 |
|
|
3.44 |
48.12 |
2.03 |
0.60 |
|
|
|
白云石 |
|
|
0.86 |
4.68 |
41.60 |
<0.3 |
|
|
49.08 |
生灰 |
|
|
5.88 |
81.41 |
4.70 |
|
|
|
1.79 |
钢渣 |
15.64 |
9.59 |
12.00 |
43.29 |
10.61 |
3.08 |
0.095 |
0.230 |
|
煤焦粉 |
Cf(固定碳):81.41 Ag(灰份):14.21(其中 SiO2:41.80 CaO:15.65) Vg(挥发分):4.39 S:0.157 |
3 试验方法和条件
3.1 试验方法
根据冷烧生产情况,烧结试验分无生灰条件和有生灰条件两阶段,在无生灰阶段,对冷烧车间提供的可能采用的六组工艺操作参数进行烧结杯试验,并对部分试验进行冶金性能测定。在有生灰阶段,采用改变单一因素进行对比试验方法先进行生灰配比试验,接着考察烧结混合料水份、料层高度及粘结剂和钢渣配比对烧结指标影响情况,并对部分试样进行冶金性能测定,最后根据生产情况再进行补充试验。
3.2 试验条件
烧结试验采用φ200mm烧结杯,烧结矿碱度控制在1.70,烧结点火负压为3000Pa,烧结抽风负压为8000Pa,点火温度1100℃,点火时间1.5min,一混时间2分钟,二混时间3分钟,压料量20mm,返矿外配35%。
烧结矿强度按ISO标准进行测定,取大于6.3mm粒级所占百分数作为测定结果。
烧结矿冶金性能测定均采用国际GB/T13241一91,GB/T13242—91及有关部颁标准进行。
4 试验结果与分析
4.1 无生灰条件
对现场提供的六组工艺操作参数进行烧结试验,其指标测定如表2。
表2 不同料层厚度及不同配比澳矿烧结指标测定结果
序号
|
料层厚度
mm
|
澳矿配比
%
|
烧结率
% |
成品率
% |
生产率
t/(m2·h) |
转鼓强度
% |
1 |
350 |
5 |
83.32 |
65.18 |
1.042 |
65.11 |
2 |
350 |
10 |
83.28 |
69.14 |
1.211 |
69.50 |
3 |
350 |
15 |
83.23 |
67.15 |
1.216 |
70.33 |
4 |
400 |
5 |
82.40 |
66.64 |
1.142 |
66.33 |
5 |
400 |
10 |
82.38 |
66.84 |
1.119 |
67.83 |
6 |
400 |
15 |
83.17 |
62.50 |
1.030 |
70.30 |
由表2可知,对于350mm料层,随着澳矿粉量增加,烧结各项指标均变好,尤其澳矿粉配加10%时指标最好。
而对于400mm料层,除转鼓指标变好外,其它指标均有变差趋势。分析原因可能与澳矿粉本身性能有关,对生产而言,哪一组工艺操作参数都不能满足生产要求。
4.2 有生灰条件
4.2.1 生灰配比选择
分别对生灰配比2%、3%、4%、5%进行烧结试验,其指标测定如表3。
表3 不同生灰配比烧结指标测定结果
序号
|
料层厚度
mm
|
澳矿配比
%
|
生灰配比
%
|
烧结率
% |
成品率
% |
生产率
t/(m2·h) |
转鼓强度
% |
7 |
400 |
5 |
2 |
83.42 |
65.82 |
1.206 |
69.00 |
8 |
400 |
5 |
3 |
83.59 |
69.32 |
1.263 |
68.78 |
9 |
400 |
5 |
4 |
83.55 |
69.20 |
1.325 |
67.37 |
10 |
400 |
5 |
5 |
84.55 |
70.09 |
1.493 |
67.00 |
由表2可知,随生灰配量增加,烧结成品率提高,生产率提高,每增加1%配量,生产率提高5%左右;生灰从2%增加到3%时,成品率提高幅度最大,达5.3%。可见,生灰对烧结生产的重要性。而转鼓强度则随生灰配量增加略有下降,就综合指标而言,冷烧要达产,生灰至少需配加3%,否则很难达产。
4.2.2 混合料水份选择
分别对水份为7.1%、7.4%、7.8%的混合料进行烧结试验,其指标测定如表4。
表4 混合料水份对烧结指标的影响
序号
|
料层厚度
mm
|
澳矿配比
%
|
生灰配比
%
|
水份
%
|
烧结率
%
|
成品率
%
|
生产率
t/(m2·h)
|
转鼓强度
%
|
11
|
400
|
5
|
3
|
7.75
|
83.19
|
70.36
|
1.325
|
68.33
|
12
|
400
|
5
|
3 |
7.40 |
83.39 |
69.65 |
1.256 |
68.00 |
13 |
400 |
5 |
3 |
7.10 |
84.57 |
69.58 |
1.205 |
69.00 |
由表4可知,对400mm料层,澳矿配比5%,生灰3%时,适宜混合料水份为7.8%,此时烧结综合指标最好,表现在生产率最高,达1.325t/(m2·h),成品率最高达70.36%,转鼓强度居中达68.33%。
4.2.3 料层及添加粘结剂对比试验
分别对400mm、450mm、500mm料层进行添加粘结剂烧结试验,其结果如表5。
表5 料层高度及添加剂对烧结指标的影响
序号
|
料层
mm
|
生灰
%
|
添加剂
%
|
烧结率
%
|
成品率
%
|
生产率
t/(m2·h)
|
转鼓
%
|
11
|
400
|
3
|
0
|
83.19
|
70.36
|
1.325 |
68.33 |
14 |
450 |
3 |
0 |
84.02 |
68.84 |
1.283 |
69.70 |
15 |
500 |
3 |
0 |
83.46 |
68.56 |
1.241 |
70.00 |
16 |
400 |
3 |
加 |
83.66 |
67.72 |
1.325 |
69.00 |
17 |
450 |
3 |
加 |
83.34 |
70.22 |
1.302 |
67.00 |
由表5可知,随料层厚度增加,烧结成品率,生产率略有降低,而转鼓强度有升高趋势,对于同一料层,添加剂作用不大。
4.2.4 钢渣配比对烧结指标的影响
分别对400mm、500mm料层配加3%钢渣烧结杯试验结果如表6。
表6 钢渣配比对烧结指标的影响
序号
|
料层
mm
|
钢渣配比
%
|
烧结率
%
|
成品率
%
|
生产率
t/(m2·h) |
转鼓
% |
11 |
400 |
0 |
83.19 |
70.36 |
1.325 |
68.33 |
18 |
400 |
3 |
83.34 |
68.27 |
1.218 |
63.17 |
15 |
500 |
0 |
83.46 |
68.56 |
1.241 |
70.00 |
19 |
500 |
3 |
83.50 |
70.82 |
1.217 |
67.33 |
由表6可知,配加3%钢渣后,对400mm料层而言,烧结各项技术指标略有下降,对500mm料层,烧结综合指标变化不大。
4.3 补充试验
为了验证试验室试验,我们取冷烧实际生产用料,并按冷烧生产情况进行3%和5%生灰配比烧结试验,其结果如表7。
表7 冷烧生产试验结果
序号
|
料层
mm
|
生灰配比
%
|
水份
%
|
烧结率
%
|
成品率
% |
生产率
t/(m2h) |
转鼓
|
+6.3mm |
+5.0mm |
20 |
470 |
3 |
7.65 |
83.11 |
70.00 |
1.312 |
77.66 |
67.67 |
21 |
470 |
5 |
7.66 |
83.74 |
70.55 |
1.419 |
77.66 |
65.00 |
由表7可知,对470mm料层配加5%生灰与配加3%生灰相比,其生产率由1.312t/(m2·h)提高到1.419t/(m2·h),提高了8.15%,成品率基本不变,转鼓强度则+6.3mm没变,而+5mm有所下降。同试验室450mm和500mm料层相比,其数据如表8。
表8 试验室试验结果比较
序号
|
料层
mm
|
生灰
%
|
澳矿
%
|
烧结率
%
|
成品率
%
|
生产率
t/m2·h
|
转鼓
%
|
备注
|
14
|
450
|
3
|
5
|
84.02
|
68.84
|
1.283 |
69.70 |
试验室料 |
15 |
500 |
3 |
5 |
83.46 |
68.56 |
1.241 |
70.00 |
试验室料 |
20 |
470 |
3 |
3.6 |
83.11 |
70.00 |
1.312 |
67.67 |
冷烧生产用料 |
由表8可知,用两种料进行烧结,虽然冷烧生产料成品率和生产率有所提高,但转鼓强度有所下降。分析原因与烧结用料、澳矿配比及返矿粒度有关。但综合经济技术指标相同。
5 结论
(1)在本钢现有生产条件下,如果冷烧生产不配加生灰,即使配加富矿粉也很难达到设计要求。
(2)对于烧结混合料,生灰配比越高越好(2%、3%、4%、5%),要想达产,生灰至少配3%,同时配加质量好的富矿粉。
(3)就目前本钢原燃料条件而言,烧结混合料适宜水份为7.8%。
(4)当料层400mm时配加钢渣3%,对烧结指标有影响(不利);而500mm料层时,配加钢渣,对烧结指标影响不大(除烧结矿全铁略有下降外)。
(5)现有生产混合料粒度已达到最佳值,若想提高混合效果,建议多配加富矿粉(粗粒度料)
(6)试验室试验结果表明,就工艺条件而言,冷烧达产是可行的,但必须采取合理工艺操作参数,即生灰配3%,富矿粉配5%以上,料层500mm,混合料水份7.8%。
|