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信钢烧结节能探讨
发表时间:[2007-10-30]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2607
摘 要:改善烧结进厂原燃料质量,稳定原燃料成分,选择合适的原料结构是节能的基础;提高料层厚度,添加生石灰,减少漏风、余热利用等是节能的有效措施;而实施“小球烧结法”是实现优质、高产、低耗的必经之路。

关键字:

1 信钢烧结能耗现状
  
信钢烧结分厂现有24m2烧结机两台,年产高碱度烧结矿40万t,烧结矿工序能耗(标煤)为81.83kg/t。在各种能耗中,固体燃料(焦粉、无烟煤)消耗占68.53%,煤气消耗占13.76%,电耗占15.31%。
  近年来,烧结分厂在降低烧结能耗方面做了大量工作,如:推行厚料层烧结、治理漏风、配加铁屑钢渣、改善燃料粒度、配加生石灰、强化制粒等,取得了较好的节能效果。但与同类企业先进水平相比,仍有较大差距,可见信钢烧结节能降耗的潜力还很大。
2 烧结工序能耗偏高的原因
  
信钢烧结工序能耗偏高的原因是多方面的,既有原料、设备方面的原因,也有工艺、管理方面的原因。经调查分析,主要有以下几方面原因。
2.1 工艺不完善,装备水平落后
  信钢现使用的24m2烧结机是由原18m2烧结机改造而成,先天不足,无混匀料场,仍是人工跑盘配料,导致混合料成分波动大,水、碳不稳定。加之热返矿、除尘稀泥直接排放在混合料皮带上,其数量无法控制,造成生产过程不稳定,波动较大。
  其次,目前使用的两台2.3×7m圆筒混合机能力偏小,而且混合料仅靠热返矿预热,料温偏低,制粒效果差,致使燃料消耗较高。
  再者,强化烧结的生石灰配消器,由于生石灰质量差,而没有使用,失去了一个增产降耗的重要手段。最后,固体燃料破碎设备简陋,只有一台四辊破碎机,交替破碎无烟煤和焦粉,由于设备老化,故障多,破碎能力不足,燃料粒度偏粗,小于3mm粒级只有75%左右,对稳定生产、改善指标和降低燃耗极为不利。2.2 烧结生产余热未得到充分利用
  烧结结过程中可供利用的余热占总热耗的10%左右,大量热量在冷却过程中随废气排入大气,若有效地回收利用废气热量,显然是节能的一个重要途径。
2.3 设备漏风率高,电耗大
  由于设备老化,密封结构不合理,烧结机漏风率较高,约在60%以上,大量的风被浪费。因而,降低漏风率是节能的有效措施。目前,以抽风机风门的大小控制风量,由于设备事故多,风机频繁启动,电耗居高不下。
2.4 增产和节能的关系处理不当
  两台24m烧结机向总炉容为400m的高炉供料,烧结机生产能力明显不足,努力提高烧结矿产量,保证高炉熟料率,对提高信钢整体效益十分重要。但产量提高的同时,能耗并未降低。重产量轻能耗,节能意识不强,烧结矿FeO居高不下。
2.5 点火系统不够完善
  烧结点火用煤气为高炉煤气,含水多,含尘量大,发热值低,点火器烧嘴易堵塞,煤气压力波动大,点火状况不稳定,煤气消耗高。
3 节能的途径
  信钢烧结节能的关键在于把节能和增产放在同等重要的位置上,坚持“以设备改造和精心操作求产量,以节能降耗增效益”,采取有效措施降低能耗。
3.1 添加生石灰
  对现有的生石灰配消系统进行改造,完善除尘系统,在螺旋输送机末端安装加水设备,使生石灰在配料后能及时消化。加强生石灰质量控制,降低生烧及过烧率,提高活性度,早日发挥生石灰配消器的作用,提高料温,增产节能。
3.2 完善燃料破碎系统
  应在四辊破碎机前增加一台对辊破碎机,对无烟煤(焦粉)进行粗破,以改善粒度组成,减少小于0.5mm的过粉碎量和大于3mm的粗粒级,满足烧结工艺要求。
3.3 实施余热利用
  根据信钢实际情况,可考虑将单辊破碎机,热筛和带冷机进料端的高温废气回收利用。高于300℃的高温废气可用于余热锅炉产生蒸汽送入蒸汽管网使用;高于200℃的高温废气回收,可作为点火器的助燃空气或用来产生热水预热混合料,强化制粒,改善透气性,降低固体燃耗。
3.4 筹建混匀料场,实现自动配料
  原料成分和配料量波动大是制约信钢烧结发展的重要因素,应优先考虑。对新征的70亩地抓紧进行平整,地面铺设水泥,用于铁精矿的平铺直取混匀作业,并考虑建简易预混料系统。对含铁原料进行预配料,然后在配料室进行微机自动配料,为烧结优质,高产提供稳定的原料条件。〖HTH〗
3.5 完善点火器系统
  在煤气加压站增设煤气过滤、净化设施,提高煤气质量,采用新型节能烧嘴。改冷风助燃为热风助燃,可将带冷机的大量热废气经除尘后通过高压风机抽到点火器内,实现热风助燃。强化点火器的保温作用,提高成品率。
3.6 降低电耗
3.6.1 提高烧结生产率
  提高生产率是降低电耗的有效手段。在烧结原料条件和技术装备水平无根本性变化的情况下,提高生产率应从以下两个方面着手:
  首先,在工艺操作上应严格按“稳定水碳,厚料慢转,铺平烧透”的操作方针组织生产,严禁开快车,赶产量,要以提高成品率,改善烧结矿粒度组成来提高产量。
  其次,要提高烧结机作业率,进一步提高各岗位人员的操作技能,加强设备点检,同时提高检修质量,确保烧结机械设备满足烧结生产连续、稳定的需要。
3.6.2 降低抽风机电耗
  在出现较大事故或计划检修时,要及时停机,减少抽风机的空转时间,在生产中要根据料层的透气性及时调节风门,减少浪费,达到高产节电。积极采取新技术,新工艺治理漏风,降低漏风率,使通过料层的风量增加。改变风机转子角度,增加风机风量。
3.7 控制FeO含量
  烧结矿中FeO含量随烧结料配碳量增加而升高,呈正强相关关系。FeO下降1%,可节约固体燃料2~5kg/t。在信钢目前的原料条件下,FeO控制在12%以下比较适宜,大约需降低3个百分点。因而应制定FeO单项考核奖,把控制FeO含量作为提高烧结矿质量、降低燃耗的重要手段。
3.8 提高料层厚度
  信钢应在治理漏风、添加生石灰、强化制粒、提高料层透气性的基础上,逐步提高烧结料层厚度,充分发挥料层的自动蓄热作用,降低固体燃料消耗。
3.9 采用“小球烧结法”
  小球烧结法是在普通烧结法和球团法的基础上,开发出来的一种新的造块方法。它将混合料造球,燃料两次分加,有很好的透气性和产品性能,可同时获得较高的生产率和明显的节能效果。象信钢这类全精矿烧结的厂家,适宜采用此项新技术。有公司本部的成功经验和技术指导,信钢应尽早实施,大大降低烧结工序能耗。
  总之,改善烧结进厂原燃料质量,稳定原燃料成分,选择合适的原料结构是节能的基础;提高料层厚度,添加生石灰,减少漏风、余热利用等是节能的有效措施;而实施“小球烧结法”是实现优质、高产、低耗的必经之路。
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