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山西孝义城((财)钢432m3高炉恶性炉况的处理
发表时间:[2007-12-10]  作者:张希刚 牛卫军 王吉坤(安阳钢铁集团有限责任公司)  编辑录入:admin  点击数:3934

     介绍了城钢432m3高炉恶性炉况的产生经过及处理措施,总结分析了处理体会,为今后处理类似炉况提供借鉴依据。

 

关键词    高炉  恶性炉况  处理 

 

1前言

山西孝义城钢432m3高炉,设计14个风口,1个铁口,1个渣口,串罐无料钟炉顶,陶瓷杯综合水冷炉底,目前配置AV45-12轴流风机,取消了放上渣操作。在20061019日至22日,高炉由于计划休风时间临时延长,休风前连续两次悬料,休风料未下达,送风后又连续两次悬料,发生了恶性炉况事故。本文对这次事故处理进行了总结分析。

 

2 高炉状况

高炉于20042月建成投产后,经济技术指标一直不太理想,月平均日产量在9501170t,操作方针: [Si]0.65%~0.85%,[S]0.030%~0.040%,碱度1.12±0.03。布料溜槽和高炉两者中心不一致,在铁口对侧789风口部位煤气流十分发展,炉料偏行严重,塌滑料较多,目前风口布局见表1

1    城钢432m3高炉风口布局

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

  /mm

 

280

240

240

280

280

280

280

240

240

280

280

280

280

280

 

  /mm

 

115

115

115

115

110

105

110

105

105

105

110

100

115

115

下斜度/°

0

7

7

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3事故经过

高炉因高压电停,计划在1020日早晨计划休风13个小时。19日白班顺行基本可以,仅由两次小滑料,风压245kPa,风量1310m3/min,矿批13200 kg,矿石和焦炭布料角度α30°,焦批4500kg(湿焦量),焦丁400kg/批,按焦丁和焦炭换算比0.8,焦炭水份13%计算,焦炭负荷3.10。中班开始退负荷加萤石200kg/批,但是2100高炉低压电全停,无计划休风15min,上料系统在送电后出现故障亏尺严重,风压控制在120kPa2310上料系统处理好,20日夜班接班后010加风到200 kPa悬料,坐料后加风又在240再次悬料。休风料未下达于535高炉150 kPa亏尺3.5m休风。20日中班高压电不能及时送上,延长休风时间,直到21日夜班547高炉才送风。送风前休风料仅走了近10批,恶性炉况已经成为事实。

 

4事故可能引起的后果
   
1)休风前连续悬料,尤其是亏尺休风,对送风恢复炉况极为不利。

2)风压150 kPa出最后一次铁,不好出尽渣铁,窝在炉缸的渣铁在送风后若再出不来,很可能使风口烧漏,致使频繁休风,恶化炉况。

3)休风料未下达,高炉又推迟送风,可能造成炉子大凉。

4)目前阶段高炉偏行严重,塌滑料多,悬料、亏尺长时间休风容易造成炉墙上部粘结,形成上部结厚。

 

5事故的处理

5.1疏松料柱

20日夜班在第二次坐料后,考虑到休风料不可能按时下达,为了好恢复高炉,开始改变原定休风料,每批两车净焦入炉,疏松两次坐料后的死料柱,同时慎重加风,争取避免再发生悬料,由坐后60kPa10kPa逐步加到150kPa。另外,多次和总调联系,请求推迟休风,多走轻负荷料,但无结果。21日送风后,矿批由13200kg改为6800kg,小矿批轻负荷恢复炉况,恢复过程中两次坐料后,都集中加2车净焦,进一步疏松料柱。

5.2堵风口和洗炉

计划休风为13个小时,实际休风为24个多小时,休风前炉内渣铁未出尽。如果送风全开风口,风量大,产生较多的渣铁不能及时渗透于炉缸,会出现烧毁风口。由于高炉主气流在铁口对侧,全部堵远离铁口的风口,有可能造成高炉透气性极差,对于亏尺休风的高炉恢复不利,于是决定堵46710115个风口。送风时带每批300kg萤石,增加球团比例,下调碱度,清洗炉缸,防止堆积,烧坏风口。

5.3适当放边缘气流

只要能够使轻负荷料下达,高炉就不会发生大凉,有炉温基础对处理炉况十分有利。为了达到此目的,在送风时采用轻负荷、小矿批的同时,改料制为焦炭α25°,矿石α24°,发展边缘气流,尽量便于恢复风压、风量。

5.4 保证高炉下部有空间

送风后,高炉处于悬料状态,逐步赶料尺,高炉赶上料尺,打开铁口后,铁流物理热差,[Si]1.83%,[S]0.029%。此时逐渐加风到180kPa,大喷铁口坐料,料尺3.9m,加风过程中再次悬料,赶上料尺,利用出铁机会,把风压顶到250kPa,大喷铁口后,风机房和高炉同时放风,坐料约5min,看风口炉料堆死不动后,逐步加风。在恢复过程中,按靠近铁口原则捅风口。

5.5小幅度稳步恢复

送风第二次坐料后,料尺3.5 m。此时,估算休风料已经过软熔带,以风压、风量相适应为原则,10kPa稳步加到100kPa,比送风第一次悬料前风压120kPa低,放料按前一批料放后四点顶温都回升,炉顶摄像可看到气流为准,之后加风把握好机会,必须在风压、风量对称并稳定2030min后,才能加风[1],此时观察卷扬机房料尺钢丝绳有所动,211530风压加到140kPa,赶上了料尺。料尺走势稳定,逐步加风加矿批、角度,按全压差小于115kPa(正常时120 kPa)操作,中班1925风压加到送风前规定全风240kPa,炉况顺行可以。送风后入炉料变化情况见表2

 

2    送风后入炉料变化情况

料批

/

料制

焦炭α

/°

矿石α

/°

矿批

/t

焦批

/t

焦炭负荷/

t/t

高炉状况

132

CCO

25

24

6.00

4.50

1.72

亏尺情况

3345

CCOO

25

25

10.00

4.50

2.55

赶上料尺

4658

CCOO

26

26

11.50

4.50

2.94

风压180kPa

59~60

CCOO

27

27

11.50

4.40

3.00

风压200 kPa

6066

CCCOO

28

28

12.6

4.58;焦丁300kg/

3.00

风压230 kPa

67批之后

CCOO

29

29

12.6

4.50;焦丁300kg/

3.06

规定全风压后

备注:焦批为湿焦量,水份全天平均为13%,焦丁焦炭换算比为0.8,矿批中还带萤石300kg/.

6 几点体会

1)严禁亏尺坐料或休风,对于高炉长期休风送风后就悬料的处理,应该加风燃烧出下部空间,尽量大喷铁口,赶上料尺后放风(休风)彻底坐料。

2)堵风口不是集中堵远离铁口部位的风口,而是间隔堵,是考虑到高炉铁口对侧煤气流十分发展,若全部堵死可能影响高炉主气流。但是间隔堵风口不易时间太长,否则容易烧风口。此外,堵风口最好不要先堵向下有斜度的风口,否则不利于活跃炉缸。

3)小料批、轻负荷,配加萤石,放边缘气流,稳步小幅度恢复风压、风量,是处理恶性炉况的有效方法。实践表明,这次炉况处理的思路和采取的措施都较为可靠。

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