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山西孝义城((财)钢432m3高炉系统优化实践
发表时间:[2007-12-10]  作者:牛卫军 张希刚 王吉坤(安阳钢铁集团有限责任公司)  编辑录入:admin  点击数:4605

      孝义城钢432m3高炉系统优化进行了总结。针对高炉存在的问题,在分析原燃料和设备等状况的基础上,应用对比分析的方法,制订合理的操作方针,采取了洗炉及使用斜风口;调整风口布局,控制适宜压差;制定防止连续塌滑料预案;提高风温使用水平;摸索合适的装料制度;调整冷却制度;强化管理措施,使高炉风口烧坏现象大幅度减少,经济技术指标明显改善。

关键词    高炉  分析  调整  操作

1前言

山西孝义城钢432m3高炉,设计14个风口,1个铁口,1个渣口,串罐无料钟炉顶,水冷炉喉钢砖,陶瓷杯综合水冷炉底,干法布袋除尘,三座球式热风炉,水冲渣,目前配置AV45-12轴流风机,取消了放上渣操作。20042月开炉投产后,高炉生产指标一直不太理想。从20069月底开始,通过采取措施逐步调整炉况,进行系统优化,高炉产量与调整前相比大约每天增产128t,风温提高50℃,焦比下降18kg/t,风口烧坏现象大幅度减少,经济技术指标明显改善。

2调整前存在的问题

2.1经常烧坏风口

高炉在20068月烧坏风口26个,9月烧坏风口累计高达47个,其中812日一天烧毁风口4个。这些风口烧漏多在风口下沿。966风口一天更换两次,被迫送风后堵死,停约2炉铁后捅开。高炉风口冷却系统水压0.8Mpa,风口为隔板式铸紫铜材质,Cu≥99.8%,出厂前2.0 Mpa试压20min,质量较好。烧坏风口很可能是高炉炉况所致。

2.2炉料偏行严重

高炉南尺(斜桥部位)和北尺(靠重力除尘器一侧)下料相差多大于500mm,从炉喉摄像观察,铁口对侧煤气流发展,而铁口部位煤气流十分弱,休风看料面与摄像观察一致。据介绍布料溜槽和高炉两者中心有偏差。

2.3塌滑料频繁

高炉顺行状况差,主要表现在塌滑料频繁。8月中旬一白班上午810塌料达4.5m,赶上料尺后滑料至3.2m,下午1335再次塌料3.8m,高炉一个班附加净焦8车,防止连续塌滑料使炉温急剧下降,发生炉子大凉事故。风压风量呈锯齿状波动。

2.4炉墙结厚,炉底温度高

    高炉在北尺一侧,冷却壁水温差偏低,从该部位热电偶温度显示和其它部位相比较偏低,可能存在炉墙结厚。高炉投产约一年多,炉底温度最高到900℃以上,后来应用炉底钻孔加了4根冷却水管,改向下斜风口全部为直风口,温度上升趋势有所缓解,到760℃左右。20069月平均是636℃,但这与同类型高炉比较,炉底温度仍然还高。(安钢6380m3高炉生产近7年,在炉役后期炉底温度才最高567℃。)

2.5原燃料质量波动大

高炉采用高碱度烧结矿和酸性球团炉料结构。由于高炉只有一座,产量偏低,致使许多烧结矿落地,高炉经常配加1/51/4落地烧生产,焦炭水份20069月最低4.0%,最高19.7%,为了降成本,不定期配加高硫焦(灰分约15.0%,S1.100%)。其烧结碱度和焦炭水分、灰份波动情况如图1、图2所示。


3强化冶炼思路

高炉强化冶炼精料是基础,可以用“四分原料三分设备三分操作”[1]来说明。把握当前原燃料条件,合理配置高炉热制度等四大制度和冷却制度,制订切实可行的操作方针最为关键。

3.1原燃料技术分析

929日,安钢技术中心测定,抽样分析了城钢原燃料,一些数据还与安钢7号高炉做了对比,具体情况见表2、表3、表4

2    城钢与安钢7号高炉原料成分和强度对比

原料种类

化学成分/

转鼓强度

/

TFe

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

S

城钢烧结

54.05

7.82

1.13

13.54

2.94

0.059

63.30

安钢烧结

58.54

4.46

1.20

9.84

1.83

   0.017

 82.42

城钢球团

61.60

11.02

0.33

0.39

0.20

0.030

 

安钢球团

57.68

12.86

0.76

1.27

1.10

0.030

 

安钢块矿

59.17

12.11

0.23

0.37

0.20

0.318

 

 

            3    城钢与安钢7号高炉原料低温还原粉化、还原性能对比

项目

RDI+6..3

RDI+3.15

RDI-0.5

RI

RVI

/%

/%

/%ּmin-1

城财烧结

85.7

93.9

1.6

77.2

0.7

安钢烧结

29.2

64.6

9.1

87.6

 

城财球团

67.6

71.1

16.4

75.7

0.6

安钢球团

85.4

89.8

9.3

55.7

 

安钢块矿

77.7

84.2

12.9

71.8

 

 

4      城钢与安钢7号高炉烧结软化、熔滴性能分析

项目

T10

/

T40

/

T40-10

/

TS

/

Pmax

/Pa

S

(kPa3ּ)

城财烧结

1200.4

1307.1

106.7

1321.9

2000

1693.28

安钢烧结

1146.5

1254.8

108.3

 

 

 

 

抽查城钢焦炭,测得焦炭热强度CSR48.55%,反应性CRI32.85%,焦炭质量较差由以上各表知:与安钢烧结相比较,其品位、强度等指标相差较多,RDI+3.15指数为93.9%,表明其具有好的低温还原粉化性能,其软化区间为106.7℃,高炉操作要求T40-10窄一些,TS高一些,Pmas[2],但是综合起来,指标总体上不如安钢烧结,如果再搭配落地烧,入炉原料质量将变得更差;仅外购球团品位等某些指标还可以。

3.2设备状况对比

    城钢432m3高炉设备状况,与安钢7号高炉对比见表5

5    城钢432m3高炉和安钢7号高炉设备状况对比

项目

城钢432 m3高炉

安钢7号高炉

有效容积,m3

432

420

风口数目,个

14

14

热风炉座数及提供最高风温

3座,950

4座,1120

布料方式

无钟炉顶

无钟炉顶

有效高度,mm

19295

18000

高径比

3.11

2.85

炉缸直径,mm

5400

5400

炉腰直径,mm

6200

6300

炉喉直径,mm

4200

4300

炉缸高度,mm

3000

2900

炉腹角

82°2419

81°5612

死铁层厚度,mm

1000

888

冷却水总压,MPa

0.45

0.31

冷确器布置形式

光面冷却壁+镶砖冷却壁

冷却壁+炉身大型水冷模块

 

3.3制订操作方针

结合安钢7号高炉生产情况,判断其鼓风动能应该比7号高炉的低,全风风压不易超过7号高炉的230kPa,炉温控制应该比7号高炉的高,矿批要小于7号高炉目前的13500kg,综合考虑其原燃料、设备及维护等因素,制订如下操作方针: [Si]0.65%~0.85%,[S]0.030%~0.040%,碱度1.12±0.03,全风风压暂时为230kPa,矿批13300kg,料速57±2/班,冷却水总压0.44 MPa目前暂时继续使用现在CCCOO,焦炭和矿石α相同的(范围25°~31°)料制。

4采取的措施

4.1洗炉及使用斜风口

经常烧漏风口,排除冷却和设备质量后,分析认为是炉缸严重堆积所致。9月底开始每批加300kg萤石(期间曾插萤石3000kg配净焦2000kg数批),退焦炭负荷,控制到上限炉温洗炉。由于增设了炉底水冷管,炉底温度已经下降很多,适当关小炉底水冷管冷却水量,但是要求勤测量其水温差,不得超过原来最高记录。高炉14个风口在炉底温度升高时全部使用直风口,为了活跃炉缸,结合高炉实际运行状况,先后调整2389风口,由下斜度0°改为7°,10月上旬烧漏风口现象有所缓解。

4.2 调整风口布局,控制适宜压差

针对高炉偏行严重,结合高炉顶温和料尺下料情况,调整了风口布局,加大铁口两侧风口直径,缩小其对侧风口面积,并且在9月底临时堵7风口两天,“纠正”偏行。目前风口布局见表6。规定全压差120kPa。由于3热风炉耐火球渣化,换炉送风后风压上升约10 kPa多,使用3热风炉送风时风压可以暂时达到240kPa250kPa,但是顶压在120kPa以上,尽量保持全压差不升高。使用顶压,控制合适压差,对有效防止塌滑料起到了积极作用。

6     城钢432m3高炉调整后的风口布局

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

  /mm

 

280

240

240

280

280

280

280

240

240

280

280

280

280

280

 

  /mm

 

115

115

115

115

110

105

110

105

105

105

110

100

115

115

下斜度/°

0

7

7

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

4.3 制定防止连续塌滑料预案

连续塌滑料是高炉炉况失常的表现,必须控制。结合高炉实际情况,要求:发生塌滑料一定要减风压到不再塌滑料为止;在赶料尺时,避免太急躁,放一批料待四点顶温回升后再放料;适当退负荷,临时采取发展边缘的料制赶料尺,若料尺亏尺超过3m1小时,要插净焦防凉和疏松料柱;若减风超过40 kPa,要以矿批和风量相适应为准则,缩小矿批赶料尺;赶上料尺约半小时(放34批料)后,再小幅度恢复风压,加风必须以风压风量相对应,透气性合适为原则。第一次恢复风压要小于塌滑料前的风压,待所有赶料尺的料全部过软了熔带(约20批料)后,再考虑恢复原来的风压。

4.4提高风温使用水平

高炉原来顺行状况差,炉温低不好上提,被迫加净焦防凉,净焦下达后,又大幅度撤风温;如此恶性循环。10月初,适当加重焦炭负荷用风温。如果需要加净焦,可以把净焦分摊于812批料内,走一段轻负荷料,避免下达后大幅度撤风温。随着炉况的好转,10月中旬,风温由原来的约805℃使用到870℃,10月下旬达到910℃。提高了风温,渣铁物理热明显变好,利于活跃炉缸;稳定使用风温,便于避免高炉高温区上下波动,以稳定高炉软熔带,稳定炉况。持续炉况好转,又为提高风温使用水平提供了条件。

4.5 摸索合适的装料制度

沿袭高炉原来应用的矿焦同角布料,随着塌滑料的减少,稳定风压在230kPa,风量在1250m3/min,逐渐加角度由C28O28加到C29O29,矿批由12800 kg加到13000 kg,稳定三、四天后,改为了C30O30,矿批加到13200 kg。根据炉况,规定“单负荷调整增减焦批,再涉及气流调整考虑小幅度动矿批”,10月中旬矿批稳定在13300 kg,料尺0.9m,高炉已经基本消除了塌滑料,趋于顺行。适当加重边缘煤气流,相对打开中心煤气流,高炉适应原燃料变化能力变强。之后,料制又逐步变为C30O31,炉况稳定性增加。

4.6 调整冷却制度

    高炉本体为分区冷却,风口区采用加压冷却,压力一般在0.9MPa,炉身上部区水压0.27MPa928日起,开始稍微降低炉身上部水压,控制北尺部位炉身、炉腰冷却壁水量,调整水温差在上限范围,处理炉墙结厚,后利用休风机会,灌浆堵死了漏水炉吼钢砖,外加喷水冷却。配合在北尺部位使用大风口,发展边缘煤气流,北尺有下料比以往加快的趋势。沿袭使用风口有裂纹,减少该风口进水量的办法,抽机会更换,尽量减少休风时间。随着炉缸工作活跃,又逐步加大了炉底的水流量,防止炉底温度上升。

4.7 强化管理

对于炉前出铁,新安装了液压泥炮打泥标尺,按照标记控制打泥量,积极推行做铁口泥套技术,防止堵铁口冒泥,维护铁口在1700mm~2000mm深度。实施均衡出铁制度,每班出六次铁,每次不得和理论出铁量差15t,一般稳定在70t左右。在高炉操作方面,要求工长勤看料仓、风口,掌握高炉变化趋势,做到早动、少动、争取主动,以稳定顺行、控制好炉温为中心,三班为一体,统一操作,严格执行既定操作方针。在设备管理方面,制定了点检维护暂行规定,热风炉烧炉换炉细则等多项制度。

5 生产效果对比

高炉调整后,炉况顺行好转,避免了多次休风更换风口小套,10月中旬连续8天产量超过1200 t,最高日产量达到1309 t,风温使用水平提高,焦比降低,具体情况见表7

7    城钢432m3高炉调整前后经济技术指标对比

项目

调整前(2006.9.

调整后(2006.10

利用系数/ t ּ(m3ּd)-1

2.34

2.64

平均日产/t

1010.88

1139.25

焦比/kgּt-1

626.68

608.90

焦炭负荷/tּt-1

2.97

2.99

风温/

837

888

损坏风口小套数/

47

6

[Si]/%

1.01

0.87

[S]/%

0.037

0.035

休风率/%

4.02

3.01

备注:20061020~21日因停高压电,高炉休风24个小时12分钟。

6 有待改进的问题

1热风炉内耐火球渣化严重,尤其是3,换炉前后风压波动超过10 kPa,而且3风温水平偏低,最高才910℃,应该强化干法除尘检漏操作,及时更换漏灰布袋,检修热风炉。检修后适当增加换炉次数,进一步提高风温使用水平。例如可以由每班换6次变为换8次炉。

2)原燃料波动幅度大,须以稳定和提高烧结品位(55%)、碱度(2.0)为中心,搞好精料工作;制定入炉料信息反馈制度,及时向高炉操作者提供比如焦炭灰、水分、S含量等准确数据,便于稳定铁水[Si][S];可以考虑调整炉料结构,增加块矿(如海南矿)配比,降低吨铁成本。

3)细化生产管理,调整职工工资发放方式,与生产指标挂钩,调动职工生产积极性。

4)在精料和设备管理基础上,配合无料钟炉顶优势,充分发挥大风机的潜力,应用中心加焦技术,开发双环、多环布料[3],进一步优化指标。

7 结语

本次技术攻关,根据同类型高炉,应用对比分析的方法,针对高炉存在的问题,结合高炉的实际原燃料和设备等状况,合理制定操作方针,灵活采取调剂措施,象洗炉和使用斜风口,调整风口布局;控制适宜压差,制定防止连续塌滑料预案,提高风温使用水平等,从而在形成合理操作炉型的条件下,应用单环从矿焦同角到矿角稍大于焦角的布料形式,达到了系统优化,改善经济技术指标的目的。

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