摘要 安钢6号380m3高炉2002年12月2日零时起开始封炉5天970分钟,抢修炉顶设备。这次封炉及复风采取了许多得力措施,操作妥当,取得了较好效果。从复风到达产仅用了三天时间。
关键词 封炉 复风 操作
1.概述
安钢6号380m3 高炉于2002年12月2日零时至7日16时10分封炉,抢修炉顶设备。这次抢修共计5天970分钟,封炉、复风操作均取得了较好的效果。复风过程未发生因高炉操作而铁口难开,风口烧穿等恶性事故。从复风到达产从共用了三天时间。
2.封炉操作
休风前两天加萤石洗炉,莹石与矿批之比约为9kg / t ,休风前16小时萤石加入量增加到18kg / t 。提前1天停止富氧,对管道做好安全检修,并提高炉温,降低渣碱度。休风前[Si]控制在1.0%左右,彻底检查冷却设备漏水情况。
休风尽可能采取全风压操作,荒煤气温度达到260℃时,可减风或停煤气操作,但必须保证休风料下达炉缸。封炉料配料情况见表1。配比采用80%烧结,20%海南,入炉品位57% ,总矿量154.2t ,总焦量172.8t ,总铁量93.5t ,装料体积383m3,负荷0.89。提前6小时(1日18时)下休风料,此过程中铁口角度和铁口通道逐步扩大,力争多出渣铁。休风料装完毕,料线降至1m组织出最后一次铁,大喷炉门后堵口,争取出净渣铁。
表1 六号高炉封炉配料情况
组别 |
料制 |
装料体积(m3) |
批数 |
负荷 |
渣R |
料批组成(kg / 批) |
5 |
KKR+JJJ↓ |
71.00 |
5 |
2.50 |
1.10 |
焦批4800,矿批12000,白云石400,
石英石200,萤石250 |
4 |
KKR+JJJ↓ |
65.00 |
5 |
2.0 |
1.10 |
焦批4800,矿批9600,白云石200,
石英石200,萤石250 |
3 |
KR+JJJ↓ |
7.38 |
6 |
1.60 |
1.10 |
焦批4800,矿批7700,白云石770,
石英石200,萤石250 |
2 |
JJJ↓ |
106.62 |
12 |
|
1.10 |
焦批4800,萤石250,白云石770,
石英石260,石灰石500 |
1 |
JJJ↓ |
63.92 |
8 |
|
|
焦批4800,萤石250 |
休风后,立即卸下吹管及风口小套用炮泥堵死,风渣口外砌两层砖,中间填沙子,再用灰浆抹平,在外面刷上铅油。防漏风同时严禁向炉内漏水,高炉要及时将炉底冷却水关至最小,1小时后水压降至0.1MPa ,休风后在炉顶封水渣,以利炉内保温,降低炉顶温度,为抢修及复风工作创造条件。
3.复风操作
送风时,根据要求,首先拆除风口砌砖,抠掉送风风口前端的凝渣铁,保证见到红焦,除1#、2#、3#、12#、13#、14#风口送风外,其余8个风口用炮泥及碎砖块堵死。铁口抠到见红焦为止,必须确保风口和铁口之间通气。
7日16时10 分开始送风,风压40kpa ,风温630℃,料制4 KKJJ +3 JJKK ,焦批3900kg ,矿批10000kg ,负荷2.56,配料采取R=1.05计算入炉,萤石200kg /批,料线1.3m,送风后18:45加至100kpa,19:40送煤气,19:45风压130kpa,23:10开始出铁,仅有少量渣铁,炉温[Si]1.71% 。
送风初期用铁口左右两边6个风口送风,以后根据炉况及炉缸工作状况,准备由铁口两侧逐渐捅开风口。23:50高炉休风,更换5#风口中小套及14#风口小套。分析认为,是风量与炉缸状况不适应所致。复风初期,炉缸有效容积小,而风量使用大,产生的铁水在炉缸内渗透不下去,将风口烧坏。为防止这种情况的发生,在增加风量时一定要考虑炉缸工作状况及出铁情况,总体上按照随着风口的不断捅开,风量逐渐加大的原则进行,再次送风又堵14#风口,1#、2#、3#、12#、13#送风,捅开风口及前几次出铁情况见表2,其中8日13:10至21:45休风更换9#风口大、中小套,9日零时开始按每班出五次铁组织,当天生产恢复正常。
表2 复风期工作风口、风量变化及出铁情况
时间 |
工作风口 |
风量(万m3/h ) |
冷风压力(kpa ) |
风温( ℃ ) |
开铁口 时间 |
炉温[Si]% |
7日23:00 |
6 |
3.10 |
114 |
790 |
23:40 |
1.71 |
8日3:30 |
5 |
2.20 |
58 |
700 |
3:45 |
1.71 |
5:30 |
6 |
2.80 |
98 |
800 |
5:20 |
0.87 |
7:00 |
7 |
3.40 |
118 |
880 |
6:45 |
0.66 |
8:00 |
9 |
4.30 |
123 |
830 |
8:30 |
0.88 |
10:00 |
12 |
5.7 |
150 |
840 |
10:15 |
2.33 |
11:00 |
14 |
5.7 |
150 |
840 |
11:45 |
1.33 |
13:00 |
14 |
5.80 |
160 |
820 |
13:05 |
|
23:00 |
10 |
3.6 |
58 |
770 |
22:55 |
|
9日6:00 |
11 |
5.80 |
167 |
810 |
|
0.72 |
10:00 |
12 |
5.60 |
180 |
810 |
|
0.51 |
12:00 |
13 |
5.80 |
175 |
845 |
|
0.62 |
14:30 |
14 |
6.10 |
180 |
820 |
|
0.84 |
4结束语
(1)封炉前加萤石,提炉温,降渣碱度洗炉,使炉缸消除堆积,工作均匀活跃,是复风顺利的基础。
(2)确保不漏气、漏水、漏风,避免产生大量冷凝渣铁和热量损失,做好复风初期风口、铁口相通非常关键,必要时可在铁口内放炮,插煤气导出管。
(3)重视炉前工作。控制合适的铁口角度和出铁间隔时间,按要求出净渣铁,可有效减少或防止风口烧坏。
(4)复风时,风口的捅开,风量的使用及炉外工作必须综合考虑,使用风量要根据炉缸渣铁状况,出铁时间间隔和出铁情况而定。风口离铁口越远,捅开间隔时间也越易延长,杜绝连续捅开风口和间隔捅开风口。
(5)送风前不送风的风口要用泥及碎砖块堵好,确保要捅开的风口容易捅开,堵死的风口不会自动吹开,以保证复风过程顺利安全,这次抢修8#和9#风口相继自动吹开,间隔时间短,尽管有外围放风失误原因,但渣铁渗透性差,也是烧坏9#风口的一个原因。
(6)尽量在复风时使用高风温,配合富氧,使炉缸渣铁物理热充沛,流动性好,降低炉前劳动强度。