摘要 调查分析了安钢两座380m3高炉严寒季节生产状况,就严寒季节高炉稳定顺行和优化指标进行了探讨。
关键词 高炉 冬季 调整 分析
安钢炼铁厂现有两座380m3高炉,均设计为14个风口,一个渣口,一个铁口,陶瓷杯综合水冷炉底。第一座6号高炉1999年元月建成投产,采用液压双钟布料,D1300—31离心鼓风机;第二座7号高炉2002年5月开炉出铁,使用了一些先进技术,象串罐无料钟布料,大型水冷模块,AV40—12轴流鼓风机。两座高炉同时生产后,都取消了放上渣操作,在未配置喷吹系统的情况下,技术经济指标逐步优化,其中7号高炉2004年9月,利用系数达到了3.89t/ m3ּd 。但是每进入冬季后,两座高炉的技术经济指标都曾不同程度出现过下滑,天气变暖后又逐渐好转。本文试对两座380m3高炉严寒季节生产进行调查分析,以便共同总结经验及教训。
1 严寒季节生产特点
1.1 加湿急剧下降
进入11月后,由于冬季岗位取暖,两座380m3高炉生产所用蒸汽锐减。蒸汽压力在夏季最高达400kPa,一般在320 kPa左右,但随着天气逐渐变冷,降至210 kPa或更低。6号高炉加湿流量由仪表显示41g/m3降至5g/m3左右,并且蒸汽压力长期徘徊在180kPa~210 kPa之间,常与6号高炉风压200 kPa不相上下,实际加湿流量大多时间为几乎0。到了次年3月中旬以后加湿才能完全恢复正常。
1.2 原燃料质量降低
1.2.1 焦炭
冬季天气寒冷,由于运输不便等原因,致使焦炭质量降低,并且波动较大。以严寒季节某月抽查为例(见表1),灰焦炭分偏高,由正常的12.55%左右最高变为15.80%,m40和m10指标也有所下滑,其中m40最低降至73.6%,也曾经抽查测得焦炭热强度CSR为43.68%,反应性CRI为37.24%[1]。
1.2.2 原料
烧结矿突出表现在碱度波动大, 5mm~10mm粒度比例变大,由约20%增加到30%多。2005年冬季烧结分仓化验碱度最低1.42,最高2.36,高炉不好配料入炉。2005年1月16日,6号高炉矿批11900kg,烧结配比78%,烧结返矿每车达450 kg,返矿率较高。高炉生产用的水冶球团和唐山球团粉末也有所增多,特别是唐山球团有时粉末更多。
表1 冬季某月19日~28日焦炭质量指标
时间/日 |
M40/ % |
M10/ % |
灰分/ % |
19 |
84.0 |
7.80 |
12.55 |
20 |
73.6 |
8.90 |
13.26 |
21 |
76.8 |
8.10 |
15.80 |
22 |
74.4 |
9.20 |
12.64 |
23 |
80.4 |
7.60 |
12.36 |
24 |
80.8 |
6.80 |
13.60 |
25 |
80.8 |
7.60 |
12.80 |
26 |
74.6 |
8.80 |
12.74 |
27 |
80.2 |
7.20 |
13.20 |
28 |
77.4 |
9.20 |
13.37 |
1.3 称量误差增加
天气寒冷,海南等生矿仓不同程度冻结,常堵塞下料斗,造成配料不准确。380m3高炉焦炭为直接供给,没有设计经过中间仓转运,冬季运至焦仓,有时还冒着水汽,水分波动较大,以满罐即料车容积为准则拉焦炭,称量误差还是比较大,尤其当6、7号高炉日产量分别达到1350t、1400t时,两座高炉必须从原料场倒运焦炭约150t~230t,例如2004年12月5日,6号高炉上午9:00~10:40倒焦炭140t,下午14:35~15:10倒焦炭89t。这些焦炭露天在原料场存放,特别在雨雪天气,加剧了称量误差。
2 高炉运行情况
2.1 顺行变差
进入冬季,两座380m3高炉风压、风量开始不稳定,时有滑料发生,悬料、坐料次数增多。6号高炉2004年3月底至10月初,仅发生一次坐料,但在11月中旬至次年2月中旬坐料达6次,严寒季节期间有时还出现高炉两料线差别大,有炉料偏行现象产生。7号高炉由于种种原因,曾出现过恶性炉况,严重影响了高炉经济技术指标。两座380m3高炉2002年9月~2005年4月利用系数具体情况如图1所示。
2.2 [Si]、[S]偏差大
高炉[Si]偏差较大,一方面由于炉况顺行变差,或连续滑料、加净焦等原因造成,另一方面原燃料质量问题也是不可忽视的因素。6号高炉2004年12月26日炉况顺行可以,各种操作参数平稳,但是出现了[Si]0.70%、[S]0.072%。尽管高炉状况有所变差,当时焦炭中S含量却变为了0.690%,比正常时0.500%左右增加较多,也是重要原因。同时表明焦炭固定碳减少,质量不好。此外,炉渣中Al2O3增加,三元碱度降低,同样是影响因素。例如12月23日炉渣成分(见表2)中Al2O3高达16.65%。
表2 2004年12月23日6号高炉炉渣成分 %
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
S |
CaO/SiO2 |
35.71 |
16.65 |
37.08 |
10.98 |
0.758 |
1.04 |
2.3 炉墙、炉缸、炉底温度下滑
这时,高炉炉墙温度不稳定,时有粘结、滑块发生,整体呈下降趋势,经常从风口中还可以看到有滑块产生。6号高炉曾出现炉腰四点温度均在100℃以下,最低炉腰北部温度降至39℃,炉身温度波动较大。炉缸温度相对有所降低,但幅度不大。炉底温度以7号高炉为例,由原来的约448℃降到最低时的402℃。
3 采取措施
3.1 改善原燃料入炉质量
针对冬季原燃料特点,在烧结矿上喷洒CaCl2溶液,降低了其低温还原粉化率[2]。采取控制高炉槽下烧结给料料流,提高集中筛筛分效率,减少小于5mm粉末入炉。加强烧结及焦炭抽查力度,缩短信息反馈时间,及时指导高炉操作。每周定期清理振动筛筛眼,充分保证有效筛分。对于从原料场倒运焦炭,加强协调联系,尽量做到定时定量定仓,值班工长要勤观察、及时调剂,减少称量误差。如果烧结碱度波动大,可以烧结单仓分仓化验其化学成分,采用两仓料化学成分的平均值,输入计算机配料计算入炉,粉末较多的烧结可以间隔四、五批料搭配入炉。另外,在生矿仓内对接了蒸汽,防止上冻堵料。
3.2 调整操作制度
3.2.1 装料制度
由于原燃料变差,两座高炉都改变了装料制度。2004年11月,6号高炉由4OOCC+CCOO改为了5OOCC+2CCOO,矿批由12300 kg最低减到11900 kg;7号高炉经过数次反复调整,由O329O327O325+C329C327C325C318改为了边缘煤气流较发展的O727C925,矿批由18000 kg多降至13000 kg左右。两座高炉料线分别稳定在1500mm和1100mm。
3.2.2 送风制度
2004年进入冬季,为了稳定顺行,6号高炉曾短期将风压由200kPa控制在180~190kPa,7号高炉炉况则出现了较大波动,稳定性差,也控制了风压,数次调整风口布局,减小风口面积,进行异常炉况处理。在鼓风参数上,由于加湿急剧下降,为了维持合适的风口理论燃烧温度,风温、富氧使用都偏低,6号高炉由原来的950℃降至880℃或更低,富氧由原来的1800m3/h减到1000m3/h以下;7号高炉冬季风温、富氧也减少较多,只是在处理炉缸堆积时,富氧使用在1500m3/h左右。
3.2.3 热制度
两座高炉由于炉况不尽相同,[Si]控制也有差别。6号高炉操作方针中[Si]要求在0.45%~0.65%,实际[Si]基本控制在上限,2004年11月、12月和2005年元月分别为0.60%、0.64%、0.65%。7号高炉由于炉况波动大,高炉操作方针中[Si]也相应上调,由原来的0.50%~0.7%改为了0.60%~0.80%。
3.2.4 造渣制度
一般规定以炉温正常时,控制[S]在0.030%~0.045%之间来调整渣碱度。6号高炉常在1.15+0.03范围之内,但是由于硫负荷增加,为了保证生铁质量,渣碱度最高调到1.23。在2005年春节前后的一天中,渣碱度由1.23连续下调到1.12,期间还走了数批酸料,高炉因渣碱度变高坐料一次。这也进一步印证,原燃料条件变化的确很大。当烧结中MgO由1.60%左右上升到2.00%时,曾稍微下调渣碱度,最低大约在1.05。7号高炉渣碱度控制在中下限。
3.3 中部调剂
运用中部调剂,消除炉墙粘结,有利于维护规则的操作炉型。以6号高炉为例,2004年进入冬季,高炉水压由原来的0.27MPa降至0.25MPa,临时控制了炉身、炉腰和炉腹冷却水流量。规定每班至少测量四次水温差。7号高炉在恢复炉况时,根据风压和时间的不同,对水压和炉墙冷却壁水温差做了调整;处理炉缸堆积,还暂时对炉底和炉缸冷却水水温差做了控制。
3.4 强化管理
加强人员和设备管理。统一四班操作思想,要求值班工长团结、协作,精心操作,认真协调好各工种之间的密切配合;炉前实行安全出铁确认制,加强对铁口的维护,及时出净渣铁,提高出铁均匀率,避免出铁跑大流、跑渣、撇渣器冻结等恶性事故发生;配管工加强对冷却设备的检查,2人8小时不断巡视,发现问题及时向值班工长汇报,果断采取措施,杜绝冷却设备向炉内漏水。在设备管理上,两座高炉都制定了周密严格的点检制度,对主要设备实行专业点检,责任到人,为高炉稳定顺行提供保障。
3.5 适当控制Al2O3、MgO入炉量
Al2O3对韶钢炉渣有如下影响:在一定条件下,含量低于15%时,对炉渣的熔化温度影响不大,对炉渣粘度影响也很小;含量在15%~18%时,炉渣熔化温度明显上升,炉渣粘度增加[3]。安钢高炉炉渣与其相类似,渣碱度在1.15~1.20,炉渣中Al2O3≤14%,MgO 约在10%,炉渣流动性和脱硫能力良好[4],高炉生产实践中也是如此。为此,在炉料结构上,6号高炉去掉了Al2O3含量相对高的南非矿,减少了唐山球团配比,规定其配比一般不超过15%;7号高炉结合粉末含量情况,综合考虑去掉了唐山球团,增加了Al2O3含量相对低的海南矿使用比例,改用舞阳(水冶)球团,具体情况见表3。同时,向烧结配料反馈信息,以尽量提高烧结中MgO比例。
项目 |
TFe |
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
S |
6号高炉配比 |
7号高炉配比 |
调整前烧结 |
58.04 |
4.28 |
1.38 |
8.58 |
1.66 |
0.013 |
77~85 |
80~85 |
调整后烧结 |
57.55 |
4.42 |
1.36 |
8.78 |
2.01 |
0.016 |
海南矿 |
56.88 |
9.79 |
0.32 |
1.43 |
0.74 |
0.717 |
≤3 |
≤10 |
南非矿 |
65.35 |
3.57 |
1.38 |
0.20 |
0.20 |
0.030 |
0 |
0 |
水冶球团 |
59.54 |
10.66 |
1.36 |
1.36 |
1.44 |
0.016 |
≤5 |
≤5 |
唐山球团 |
61.09 |
8.83 |
1.25 |
0.61 |
0.91 |
0.030 |
≤15 |
0 |
舞阳球团 |
64.20 |
6.36 |
0.20 |
0.91 |
0.59 |
0.030 |
0 |
0~10 |
表3 安钢380m3高炉2005年元月原料成分及炉料结构 %
4 分析及探讨
4.1 关于加湿
连续两年严寒冬季,6、7号高炉加湿大幅度下降后,炉况就出现波动,次年3月恢复了加湿,炉况就逐渐稳定顺行,生产指标逐渐变好,高炉稳定生产与加湿关系较大。分析认为,除原燃料在冬季质量不好外,更重要的是在风口理论燃烧温度变化不大时,加湿可以与高风温和大富氧相匹配综合应用于高炉。6号高炉加湿由5 g/m3使用到41g/m3,风温可以由880℃上用到950℃~1010℃,富氧由原来的1100m3/h加至2000m3/h,高炉顺行状况明显好转。较高的湿分可使炉缸热量和温度分布较均匀,利于高炉顺行[5]。提高风温和氧量,可以改善渣铁物理热和流动性,从而活跃炉缸,促进高炉稳定顺行。此外,高炉顺行后又利于加足风压,采取措施逐渐抑制边缘煤气流,进一步打开中心煤气流。中心煤气流相对发展后,炉墙温度趋于稳定,炉底温度有所上升,煤气利用率提高,降低了炉顶温度,改善了炉顶设备工作条件,对6、7号高炉干法除尘系统十分有利。加湿对调节炉温较为经济实用。2005年4月下旬,6号高炉一中班全用风温后,料速连续两小时都各多跑一批料,若在冬季必须减风压控制料速,会造成煤气流有大的变化。但是工长逐渐关完了加湿1~2小时后,料速减慢,炉温回升,这避免了减风减产,便于稳定炉况。
4.2 合理控制煤气流
原燃料变差,为了维护顺行,两座高炉都采取了改变装料制度,发展边缘煤气流,缩小矿批等措施。但是,一段时间内观察出铁出渣,6号高炉有如下现象:出同一炉铁,铁水[S]前后差别较大;高炉风口较以往明亮,看风口预测的炉温与实际炉温相比,往往比实际要高。天气转暖,使用加湿41g/m3,风温用到950℃以上后,此类现象减少很多。高[Si]高[S]生铁也有所减少。这说明除了原燃料因素之外,边缘煤气流发展相对较多,中心煤气流相对不开,炉缸工作活跃程度降低,不利于脱[S]。如果一味地被动适应原燃料变差,过于发展边缘煤气流,由于煤气对粉末的抛掷作用,常常出现“过重”的中心[6],形成中心死料柱,使高炉适应原燃料波动能力变差,对高炉稳定顺行极为不利。
6号高炉在2004年11月初,装料制度由4OOCC+CCOO改为了5OOCC+2CCOO,后又根据炉况再次改为了4OOCC+CCOO,走发展边缘和中心两道煤气流,其夏冬两季节煤气曲线对比情况如图2所示,图中当日煤气利用率CO2%由19.3%降到18.9%,变化仅为0.04%,高炉基本保持了炉况未出现大的波动。而7号高炉,由于使用无料钟技术时间短,缺乏实践和经验,边缘煤气流长期过于发展,其夏冬两季节煤气曲线对比情况如图3所示,图中当日煤气利用率CO2%由19.5%变为了15.8%,相差达3.7%,致使高炉冬季对原燃料反应特别敏感,容易造成恶性炉况。这从两季节高炉平均煤气利用率可以进一步印证。6号高炉CO2%夏季在18.5%~19.6%,与冬季17.7%~19.0%相差不多;而7号高炉CO2%夏季在18.7%~19.7%,与冬季15.6%~17.5%相差较多。
炉底温度热电偶,插在高炉炉底中心,也能说明。6号高炉炉底温度在冬季降低不多,
大概有20℃,而7号高炉冬季炉底温度降低达40℃或更多。边缘煤气流过于发展反映在高炉操作上,7号高炉在2005年1月,炉温不好稳定,在炉温下行时,大幅度使用风温往往效果不大,常常被迫退焦炭负荷,甚至采取减风压、加净焦来防止炉温持续下滑。当轻负荷料或净焦下达时炉温偏高,又被迫采取大幅度撤风温来降炉温,恶性循环,更加不利于稳定
况。找出合适时机及幅度,控制煤气流,逐渐向相对中心发展型靠拢最为关键。这在实际
生产中往往不好、不宜把握。对于7号高炉,采用了大型水冷模块薄壁炉衬技术,容易造成
边缘煤气流发展[7],加上刚使用无料钟布料,更有待摸索。
4.3 维护操作炉型
合理的操作炉型对高炉长期稳定顺行十分重要,而且两者互益互利。2004年冬季,6号高炉曾由于边缘煤气流相对比较发展,致使炉身温度偏高,且不稳定,时粘时滑频率变多,炉腰温度偏低,炉底温度有所下降。如何做到既能适应原燃料,又控制好操作炉型呢?6号高炉首先短期适当控制了炉底冷却管水流量,使水温差由0.2℃上升到0.4℃~0.7℃,其次进行中部调剂。还在尽量稳定风口面积、长度、角度和布局的情况下,采取偏布料,定点压料,控制煤气流,效果不错。7号高炉在恢复炉况期间,在铁口两侧或对侧采取变速布料、扇形布料等,对稳定炉况起到积极有效的作用;在处理炉况时,果断降料线休风处理炉墙粘结,堵铁口对侧风口,从铁口两侧逐渐捅开风口,以先形成局部操作炉型进而逐步调整整个操作炉型,也对炉况的处理起到了十分有效的作用。
4.4 炉况调整思路
“小幅度稳步调整”,在两座高炉冬季炉况调整思路中比较明显。6号高炉打破了按照罐容拉焦炭,以调矿批来调焦炭负荷的传统思路,而是稳定矿批,以调焦丁来调焦炭负荷。采取中矿批,一般约在12200kg,避免了大矿批不适应质量较差的原燃料,小矿批压不住煤气流 。一方面稳定矿批有利于稳定煤气流,另一方面“小幅度稳步调整”,调整幅度不大,逐步加重边缘,等高炉适应些时间,再继续调整,便于适应能力差时的高炉逐渐适应小的调整。7号高炉在恢复炉况时由O727C925调为O727. 5C925. 5、O727. 8C925. 8、O728C926,最后经过数次小幅度调整,改为了O731C930,炉况逐步趋于稳定。
6号高炉曾在2003年初,也是边缘煤气流比较发展,为了加重边缘,常采用循环加焦,加正装由4OOCC+3COOC改为6OOCC+CCOOC,加矿批由11400kg改为约13200kg,调整幅度较大,数次加上正装和矿批后,都被迫退回来,反复多次,有时还不得不再次退正装,适得其反,效果不太理想。还有我厂兄弟高炉在入炉炉料中配加白云石[8],一些厂运用了中心加焦技术。这些有待在380m3高炉上进一步实践、探索。
5 结语
严寒季节原燃料条件变差,不利于两座380m3高炉稳定顺行,高炉未上马喷吹系统时,保证足够的加湿压力和流量,可以与高风温和大富氧综合应用,便于高炉优化指标。两座380m3高炉在严寒季节生产,要针对外围条件和高炉当时炉况,适时适量控制合理的煤气流分布,走双峰型煤气曲线,逐步相对打开中心煤气流,尽量提高高炉抗波动能力,积极使用风温和富氧。在刚进入冬季,高炉出现不稳定征兆初期,及时果断控制住塌滑料,活跃炉缸,稳定操作炉型,对能否搞好整个严寒季节生产最为关键。
(安阳钢铁集团有限责任公司)