摘 要 本文针对安钢两座380m3高炉,调查分析了其出铁现状和产生这种情况的原因,提出了强化炉前出铁的可行性措施。指出在6号380m3高炉大修采用大风机后, 应该增加出铁次数或延长出铁时间,配备多组渣罐,改进炉前设备和耐火材料,提高出铁实操技能,强化管理。届时,两座380m3高炉平均日产有望突破1600t,缓解集体公司缺铁现状。
关键词 高炉 强化 出铁
安钢炼铁厂现有两座380m3高炉,均设计为14个风口,一个渣口,一个铁口,2×65t铁水罐,2×17m3下渣罐,炉渣送水渣池水淬;都选用一台矮式BG75型液压炮,一个水冷撇渣器,一个跨度为19800mm的10t双梁吊车。第一座6号高炉1999年元月建成投产,配置D1300—31离心鼓风机,2006年生产生铁51.79万t,计划2007年下半年大修后更换为大风量轴流鼓风机;第二座7号高炉2002年5月开炉出铁,配置AV40—12轴流鼓风机,2006生产生铁48.04万t。两座高炉同时生产后,全部取消了放上渣操作,随着高炉经济技术指标的不断优化,两座高炉的炉前出铁指标都不同程度出现了下滑现象,给生产组织带来众多不便。本文针对两座380m3高炉,在调查分析的基础上,提出了强化炉前出铁的可行性措施。
1出铁指标
高炉取消放上渣后,炉前出铁可以用下面4个指标来衡量[1]:一是出铁正点率;二是铁量差;三是铁口合格率;四是全风堵口率。其中第一个指标涉及安钢炼铁厂调度渣铁罐运行,特别是全厂7座中小型高炉共用一处水渣池,如果两座380m3高炉出铁正点率降低,还影响其它5座300m3高炉正点出铁,第二个指标对高炉顺行非常关键,不能按照理论计算出净渣铁,高炉容易发生铁前憋风,甚至出现炉前跑渣跑铁事故,导致第三和第四个指标下降。这四个指标相互影响,相互作用,铁口合格率不高,全风堵口率下降,出铁正点率不好得到有力保障,铁量差也会出现异常;同样出铁正点率降低,很容易发生渣罐或铁罐出满,出不净渣铁被迫堵铁口现象,而且出铁量不稳定对后续工序的正常生产也带来负面影响。
2出铁现状
2.1出铁晚点
两座高炉现在要求一个班8小时出5此铁,按规定夜班应该7:15堵铁口,但是常常晚点到7:30,甚至更晚。两座高炉渣罐、铁罐分别共用一个机车运输,6号高炉晚点出铁,渣铁罐不能及时安排,造成7号高炉也不能正点出铁。2006年两坐高炉出铁正点率分别为89%和85%,进入2007年有所提高,以2007年2月26~17日为例,两天出30次铁,6号高炉晚点有2次,7号高炉达3次。
2.2 铁量差不稳定
6号高炉目前矿批15900kg,批铁量9.8t,铁间料批10~11批,理论出铁量在98~108 t,7号高炉矿批13600kg,铁间料批12~13批,理论出铁量在105吨左右。两座高炉实际出铁量并非如此,以超过或低于理论出铁量10%为界限,计算出铁均匀率,在2007年2月,两座高炉分别是59%和54%。这表明铁量差很不稳定。
2.3常有二次出铁
6号高炉炉缸直径D=5.3m,渣口和铁口两中心线距离h=1.3m,取安全系数K 为0.6,铁水密度V =0.7t/m3,按文献[2]安全容铁量T=(1/4)×π×KVhD2= 120t。同样计算出7号高炉安全容铁量是125t。为了出尽渣铁,排除隐患,两座高炉经常二次出铁。二次出铁是出一炉铁时,第一次出铁量与理论出铁量相差较大,堵上铁口,打正常泥量的1/3~1/2,停约10min。再打开铁口进行第二次出铁。这虽然有利于出净渣铁,但是延长了出铁时间,影响出铁正点率,多次连续使用,容易致使铁口合格率下降。
2.4铁口合格率有待改善
6号高炉要求铁口深度不低于1500mm,7号高炉规定铁口1600 mm为合格,可是实际上6号高炉铁口深度多在1200~1400 mm,有时为了提高铁口深度,采用多打泥的措施。打泥量增加,如果出净了渣铁,铁口深度上升,不过容易发生潮铁口现象,如果在出不净渣铁的情况下,多打的泥在铁口不能被焦炭挤压形成泥包,而是被液态渣铁漂浮离开铁口部位,起不到提高铁口深度的作用。6号高炉铁口合格率在2006年大约在93%左右,7号高炉铁口合格率比6号高炉略低。
3原因分析
3.1规定出铁时间短
根据2007年调度统计报表,目前6、7号高炉正常日产均在1450~1550t,而炼铁厂1~5号高炉日产多在1010t左右。以3月11日生产日报表为例(见表2),同样要求出铁时间25min,6号高炉出铁速度是3.925 t·min-1,7号高炉出铁速度为4.085 t·min-1,其它1~5号高炉出铁速度在2.636~2.755 t·min-1。结合目前炮泥质量和生产经验,安钢380m3高炉出铁速度在2.7~2.9 t·min-1比较合适,以这个速度计算6号高炉出铁时间,每炉铁大约需要35min。因此,两座380m3高炉出铁时间应该延长。尤其是6号高炉日前仍旧使用有水炮泥,在炮泥不耐冲刷的时候,铁口钻得太大,出铁速度变快,不好出净渣铁,被迫常常二次出铁。
表2 安钢炼铁厂1~7号高炉3月11日生产日报
高炉炉号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
当日产量/t |
1010.43 |
1011.98 |
1018.14 |
988.45 |
1033.17 |
1471.79 |
1531.85 |
理论出铁速度/t·min-1 |
2.694 |
1.699 |
2.715 |
2.636 |
2.755 |
3.925 |
4.085 |
3.2渣罐影响
现在安钢炼铁厂调度要求,若无1h以上休风等特殊情况,每天必须出够15炉铁,不允许少铁次。于是,出铁晚点之后,又常常赶铁次。出铁晚点时间长,出铁量偏大,赶铁次时,出铁量偏少,致使出铁均匀率不高,2006年7月~2007年2月两座高炉出铁均匀率见图1(2006年7月底7号高炉改用无水炮泥)。高炉如果长时间出不净铁,除了造成出铁出渣均匀率下降外,特别在赶铁次时,时间紧张,不能及时净渣罐,常发生两个渣罐太毛出满后,铁未出净现象。2007年3月4日6号高炉中班,曾经出满了两罐渣,总共才出了40t铁,但是只能堵上铁口等待下一次再出铁。
3.3铁口不好维护
6号高炉全风风压200kPa,顶压78 kPa左右;7号高炉全风风压230 kPa,顶压90 kPa。1~5号高炉全风风压在160~170 kPa,顶压63 kPa左右。随着风压、顶压的提高,造成铁口维护难度变大,如果再把铁口钻得大一些,更不利于出净渣铁。6号高炉截至到现在已经生产8年多,单位炉容出铁量超过了10000t/ m3,随着出铁量的增加,铁口组合砖损坏严重,铁口维护难度大。7号高炉由于开炉后,炉前出铁一直不很理想,在2006年6月降料面喷涂炉墙完毕,清理炉缸杂料时,发现铁口组合砖几乎已经没有,不得在2006年7月改用无水炮泥。但是,铁口维护难度还比较大。
3.4两座高炉出铁不协调
两座高炉出铁步调不一致,不利于厂调度正点对渣铁罐。在2006年11月30日中班出第一炉铁时,6号高炉正点出铁堵铁口,7号高炉出了两次,晚点约15min,造成第二炉铁不能正点兑罐。当第二炉渣铁罐配备好时,6号高炉已经憋风严重,立即组织出铁,可是7号高炉刚刚出完铁不到1小时,如果随即也出铁肯定出铁不多,又稍微推迟出铁,6号高炉渣铁量大,为了安全起见,开小了铁口,也发生了出铁晚点现象。这样正点出铁秩序打乱,当晚到和1~5号高炉出铁时间差不多时,渣铁罐组织困难。白班有时修补住铁沟或撇渣器,也导致晚点。在2006年2月曾发生了6次一个班出了4炉铁,下个班被迫出6炉铁赶铁次的现象[3]。
3.5外围影响
安钢两座380m3高炉铁水主要供给一炼轧。但是后续工序检修或出现事故时,380m3高炉铁水必须既供给一炼轧,又供给二炼轧,铁罐运行时间长,生产组织难度大,影响了渣铁罐正点配备。
4可行性改进措施
4.1增加出铁时间或次数
两座380m3高炉和1~5号高炉目前出铁时间安排有如下特点:两者交叉作业,当前者堵上铁口时,后者开始出铁。主要就是便于渣铁罐运行,防止在铁道上发生冲突。在6号高炉大修之前,可以重新安排,延长6、7高炉出铁时间为35min,如果6号高炉更换大风机后,按照出铁量的多少,参照国内长(治)钢、邢(台)钢380m3高炉出铁先进经验,可以在6、7号高炉每班增加多出一炉铁,即每班出6炉铁,每天出18炉铁。如果这样组织生产,可以配合6号高炉大修时采用轴流风机,加大风量操作,强化冶炼,7号高炉也可以充分发挥现在AV40—12轴流鼓风机作用,把全风风压由现在的200 kPa加到230 kPa以上,至时两座高炉平均日常估计在1600t。增铁增效,正可以缓解集体公司目前缺铁的现状。
4.2配备多组渣罐
当前条件下,出铁时组织两组渣罐,可以减少渣罐对出铁的影响,但是如果出铁量增加,按原燃料条件和渣铁比不变,渣量也会随着增加。使用两组渣罐有可能不能满足增加铁次的生产要求。因为现在日出15炉铁还有运输冲突的时候,特别是渣线,在进出水渣池时有一段公共铁道,经常发生两座380m3高炉和1~5号高炉的机车等对方的渣罐出入,然后再通行。6号高炉大修后,应该修通两者专用渣线,取消公共铁道。在此基础上,配备两组或两组以上渣罐,与增加铁次相匹配,适应高炉强化冶炼。
4.3改进炉前耐火材料和出铁设备
目前,6号高炉使用有水炮泥,其配料组成见表3[4];7号高炉使用无水炮泥,其配料组成见表4。如果6号高炉现在改用无水炮泥,可以避免炮泥不耐冲刷,常发生二次出铁现象。与使用无水炮泥相匹配,6号高炉应该使用液压开口机,这与电动冲钻式开口机相比,出铁角度比较固定,对维护铁口泥包有利。此外,两座高炉同时使用无水炮泥,便于出铁步调一致,更重要的是,6号高炉可以在大修前适应无水炮泥的开铁口操作,为大修后增加风压和出铁次数积累经验。为了降低增加出铁次数后炉前劳动强度,炉前耐火材料必须进一步改善,象采用质量好的免烘烤垫铁沟料,减少主铁沟修补次数和时间等。
表3 安钢6号高炉使用有水炮泥配料组成(%)
原料名称 |
焦粉 |
黏土粉 |
沥青 |
熟料 |
碳化硅 |
水 |
配比 |
40~45 |
30~40 |
5~15 |
8~13 |
5~10 |
10~20 |
表4 安钢7号高炉使用无水炮泥配料组成(%)
原料名称 |
焦粉 |
黏土粉 |
沥青 |
黏土熟料 |
蒽油 |
配比 |
60~70 |
10~20 |
10 |
10 |
10~15 |
4.4提高出铁实操技能
值班工长要协调好炉内和炉外,当遇到连续出不完铁,又出现渣铁罐晚点时,要控制冶强,以安全生产为主。同时,对于炉前要求尽量出净渣铁,维护合适的铁口深度,稳定打泥量在一定的范围内,避免潮铁口出铁。如果赶铁次,时间短,可以采取烤铁口措施。炉前班组长要做好新职工的“传、帮、带”,认真点检设备,做好铁口泥套,杜绝堵铁口跑泥。
4.5强化出铁管理
突出“步调一致”。两座380m3高炉在渣铁罐配备完毕后,应该同时提前约15min开铁口,当出铁量达到理论出铁量的65%左右时,若遇到炮泥不耐冲刷等原因,应该按正点堵上铁口,取消二次出铁。十分必要出时,必须经过厂调度同意后再进行二次出铁。在配备渣铁罐方面,改变原来对上罐,待高炉出完铁后在送重罐,而是对上罐后,先去拉空罐,在拉重罐的同时,立即对上空罐,减少罐配备造成晚点现象。高炉车间内部要完善炉前交接班制度,制定和完善同步修补主铁沟和撇渣器暂行规定,采取炉前液压开口机紧急事故预警方案,严格执行出铁确认制度。加强考核统计,对出铁指标好的班组给予奖励。
5建议
2007年下半年,6号高炉有1个月左右的停炉大修时间,采用上述措施外,可以进行技术革新,象增加下渣沟坡度,减轻炉前劳动强度;设法配置并列式双撇渣器,减少维护修补设备时,对出铁晚点的影响。另外,完善处理异常炉况出铁预案机制,避免当一座380m3高炉在开炉、抢修和处理炉况等情况时,造成另外一座380m3高炉出铁指标下降;还有当一座380m3高炉休风换多个风口时,另外一座380m3高炉要能够及时主动去帮助,以便两者尽快恢复正常出铁。
6结语
两座380m3高炉规定出铁时间短,使用一组渣罐,常常二次出铁,出铁不协调,致使炉前出铁目前存在出铁晚点等现象,出铁指标尽管比以往有所提高,但是还须进一步改善,尤其在6号高炉2007年下半年大修采用大风机后,应该增加出铁次数或延长出铁时间,配备多组渣罐,改进炉前设备和耐火材料,提高出铁实操技能,强化管理。届时,两座380m3高炉平均日产有望突破1600t,缓解集体公司缺铁现状。