内容简介 摘要对2005年安钢6号高炉发生的一起炉料偏行的处理思路与措施进行了总结分析,指出在尽量确保炉况顺行的前提下,“早动、少动、争取主动”,充分运用上中下部调剂特别是灵活压料、布料,合理控制煤气流分布,对于这次炉料偏行的处理收效很好。关键词高炉炉料偏行处理1引言安钢6号高炉,有效容积380m3,采用马基式液压双钟六点布料。在2005年8月底至11月,高炉发生了一起炉料偏行现象,有时左右两料线偏差达1米多,致使高炉大钟关不严,严重影响高炉正常生产。在此期间,对有可能影响高炉的各个因素进行排查,正确认识了造成炉料偏行现象的原因,结合高炉自身特点和生产状况,采取合理的上中下部调剂,不断摸索、实践,努力把炉料偏行的处理损失降至最低,避免了由于炉况原因影响高炉技术经济指标大幅度下降,收效很好。本文对此进行了总结分析,以便为现在处理类似高炉炉况提供借鉴经验。2生产状况2.1高炉基本情况6号高炉设计1个铁口,1个渣口,14个风口,配置D1300—31离心鼓风机,干法布袋除尘,1999年元月建成投产,取消了放上渣操作。2002年12月封炉更换了炉顶设备,2003年3月采用富氧加湿全焦冶炼,2005年5月开始富氧喷煤强化冶炼。截止到2005年上半年单位炉容产铁7853.4..
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