摘要 对安钢6号高炉降低焦比的技术攻关进行了总结。通过分析影响因素,更新操作理念,采取改善入炉原燃料质量;大矿批、全正装、灵活布料、高风温、高煤比、高氧量;合适的低[Si]低[S]冶炼;强化出铁出渣管理等措施,使6号高炉在2007年3月焦比达到358kg/t,比去年同期降低45kg/t。
关键词 高炉 焦比 操作 管理
0前言
安钢6号高炉(380m3),设计1个渣口,1个铁口,14个风口,液压双钟炉顶,陶瓷杯综合水冷炉底,配置四座改进型内燃式热风炉,D1300—31离心鼓风机,干法布袋除尘,炉前采用矮式KD75型液压泥炮,一个水冷撇渣器。高炉1999年元月22日建成投产,取消了放上渣操作,2005年5月开始富氧喷煤强化冶炼,截止到2007年3月底累计单位炉容产铁量为10222.22t/m3,已经处于炉役末期。但是进入2007年,炼铁厂提出了“指标立厂,管理强厂,科技兴厂”的战略目标,要求高炉在保证高产稳产的情况下,努力降低焦比,进一步挖潜增效。为此,6号高炉结合自身生产状况和特点,开展了一系列优化生产指标的技术攻关,使高炉在2007年3月焦比达到358kg/t,比去年同期降低45kg/t,在炉役末期创一代炉役开炉以来最好的焦比生产指标。
1影响因素
1.1炉底温度高
6号高炉开炉以来,不断进行强化冶炼,在 2003年8月炉底温度从430℃急剧上升至513℃,后来采取灌浆等措施,使炉底温度降到440℃左右[1]。可是经过多次灌浆,到2006年底炉底温度已经高达680℃,现在能否继续强化冶炼?是否应该停炉大修?按照以往《安钢炼铁厂高炉操作规程》,自焙炭块和复合棕刚玉砖砌筑的陶瓷杯综合水冷炉底,炉底温度上限为450℃。
1.2原燃料条件
精料是高炉强化冶炼,降低焦比的物质基础。如果原燃料不稳定、质量差,有可能引发塌滑料、炉凉等事故。目前,安钢正在贯彻低成本运行思想,特别是2200m3高炉在2005年10月投产后,焦炭缺口大,6号高炉必须不定期吃部分外购焦。另外,为了弥补烧结不足,烧结碱度已经从1.85提至2.20左右,品位有所下降,徘徊在56.5%,烧结入炉配比下降约10%。随着煤比提高,使用煤的种类增多,喷入高炉内煤粉的灰份、硫含量波动较大。
1.3炉前出铁及设备
6号高炉取消放上渣后,仍然使用原来的有水炮泥,对铁口维护提出了更高的要求。2006年出铁均匀率不高,存在着连续出不尽渣铁现象,容易发生安全隐患。在炉役末期,除了炉底温度高之外,设备老化和各种不确定因素与日俱增。2007年2月2日曾经由于炉顶大钟料斗吹漏长期休风18小时10分钟,炉喉及炉喉钢砖变形严重,炉体整体向东南方向倾斜,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,限制高炉顶压不能超过80kPa。
2技术措施
2.1更新操作理念
高炉尽管炉底温度高,但是炉底冷却水温差不高,炉基温度也不高,主要是串煤气影响,可以暂时不采用钒钛矿护炉[1]。6号高炉炉底温度热电偶是从炉底封板上部插入炉底中心,安钢1~5号高炉炉底温度热电偶是从炉底封板下部插入炉底中心,安装部位不同,以往《安钢炼铁厂高炉操作规程》所规定上限炉底温度不能作为参考。只要采取措施使得炉缸铁水1150℃等温线上移,融凝层增厚,消除炉底串煤气,高炉可以从提高煤气利用率、提高煤比、降低铁水[Si]%含量等方面继续强化冶炼。
2.2改善入炉炉料
(1)减少粉末
6号高炉使用了双面上15mm下5mm梳齿式振动筛,集中筛分入炉烧结矿。为了减少粉末入炉,将烧结矿料仓给料闸门改小,控制给料料流,延长振动筛振动时间;同时加强筛分管理,规定槽下每班必须检查和清理集中筛筛孔,严防堵塞。对于含有粉末的块矿和球团,在原料场也安装了筛子,要求全部过筛后才能运入高炉料仓。经过改造和加强管理,使入炉矿粉末在5%左右。
(2)炉料结构
结合生产实际,采用了高碱度烧结矿+8~10%澳矿+低于30%酸性球团无熔剂炉料结构。为了控制渣中MgO合适的含量,要求烧结矿中MgO含量不低于1.65%。烧结矿实行定时取样,每一个半小时取一次成分,输入计算机内编制的自动化配料计算程序,应用固定澳矿配比,调整烧结矿和球团比例,实现无熔剂配料入炉。为了降低烧结矿在炉内的低温还原粉化率,在烧结矿上喷洒CaCl2溶液。为了提高焦炭焦炭热强度CSR,降低反应性CRI,在焦炭上喷洒了ZBS钝化剂。
2.3装料制度
(1)扩大矿批
6号高炉未喷煤时,使用中矿批,一般情况下在12200Kg,并且稳定矿批,以增减焦丁调焦炭负荷[2]。喷煤后,逐渐将矿批由12200 kg加到13200 kg,加重焦炭负荷,提高喷煤量。在2007年2月8日将矿批加到15500kg,后来又逐步把矿批加到15900 kg。
(2)逐渐过渡为全正装
随着矿批的扩大,稳定料线在1.5m,将料制由5OOCC+2CCOO改为4OOCC+CCOO。当矿批加到15500 kg时,改料制为4OOOCC+CCOOO。稳定有半月后,扩大正装比例,料制又改为6 OOOCC+CCOOO,当矿批加到15900 kg时,最后料制改为了OOOCC。
(3)布料
处于炉役末期,高炉操作炉型不太规则,炉料偏行严重,料面有时南北相差达1m左右。6号高炉改造空转螺旋不定点布料为六点定点布料[3],一批一布, 布料角度60о, 认为高炉风口明亮,顶温相对较高,单位时间内料线下降快的一侧煤气流较发展,通过三点布料、四点布料、六点布料、定点压料等形式,结合大矿批稳定上部煤气流,为炉况稳定顺行奠定了基础。
2.4送风制度
(1)适宜的风口布局
由于炉体已经整体向东南方向倾斜,长期不放上渣,于是在铁口两侧使用直径ø100mm、长度L230mm或L260mm小风口,在其对侧配置了直径ø114mm、长度多为L200mm的大风口。下部调剂是高炉调剂的基础,适宜的风口布局(见表1),进风面积一直保持为0.1334m2,稳定了原始煤气流分布。
表1 安钢6号高炉风口布局
风 口 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
长度,mm |
260 |
230 |
230 |
230 |
230 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
230 |
230 |
230 |
230 |
直径,mm |
100 |
100 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
100 |
100 |
(2)提高风温
使用高风温,有利于活跃炉缸,改善渣铁物理热和流动性。6号高炉在2006年对风温水平较低的1#、2#、3#热风炉进行了轮流抢修,富化高热值混合煤气,在2007年努力强化热风炉班组职工烧炉技能,全关混风大闸全风温操作,使风温水平提高到了1050℃。具体情况见表2。
表2 6号高炉2006年3月~2007年3月风温、铁水含硅含硫和渣碱度变化
日期/月 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
风温/℃ |
1000 |
1060 |
1030 |
1038 |
1036 |
1039 |
1032 |
1020 |
114 |
1036 |
1047 |
1025 |
1050 |
[Si]/ % |
0.55 |
0.53 |
0.54 |
0.51 |
0.53 |
0.54 |
0.53 |
0.55 |
0.55 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0.44 |
[S]/% |
0.035 |
0.035 |
0.031 |
0.032 |
0.030 |
0.032 |
0.034 |
0.035 |
0.035 |
0.035 |
0.034 |
0.036 |
0.027 |
渣碱度 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
1.15 |
(3)大氧量
实际生产中,6号高炉当氧量提至2500~4000 m3/h时,给高炉带来两大效果。一是料速可增加0.5~0.8批/h,二是改善了大喷煤量煤粉在炉内的燃烧,有利于增大料柱透气性,提高渣铁物理热和流动行,增加炉缸脱硫效果[4]。随着安钢制氧厂新制氧机的投产,6号高炉可以稳定用氧2500m3/h以上,这避免了使用炼钢余氧常常限氧或停氧后,造成高炉风口理论燃烧温度、料速、煤气流较大波动。其富氧率趋势见图1。
(4)逐步增加煤量
高炉向炉内喷煤降低焦比,是当前挖潜降本较为成熟的技术。在目前生产条件下,6号高炉煤比到底控制在多少最为经济合理,这需要不断摸索。在2006年,矿批在13200kg时,煤量大多在9500~10000kg/h,煤比一直在150 kg/t。进入2007年随着大矿批全正装的使用,以增加500 kg/h为单位,配合大氧量,坚持14个风口全部喷煤,实行广喷、匀喷,加重焦炭负荷,逐步把煤量提至11000~11500kg /h。化验此时高炉瓦斯灰中碳含量,没有多大变化,渣铁流动性仍然良好。这表明增加煤量,使煤比在170 kg/t是可行的。其煤比变化情况如图1所示。
2.5相匹配的热制度和造渣制度
(1)低[Si]冶炼
低[Si]冶炼可以使高炉增加产量,降低焦比,对于炼钢也有好处。但是一味地降低[Si],容易诱发炉凉、炉缸堆积等事故。6号高炉处于炉役末期,采取逐步压低[Si],设法提高渣铁物理热的方法,操作方针中[Si]由原来的0.45 %~0.60%,以降低0.05%为单位,最后规定为0.35%~0.50%,每班料速55+1批,突出强调工长每班最多间隔2小时,必须看料仓,观察分析限定焦批后焦炭振动筛筛下碎焦量、焦炭在料罐内的体积,结合目测情况和厂部M40、M10、S、水分和固定碳通报、外购焦补仓情况,及时准确判断出焦炭质量变化,限定[Si]下限为0.30%,严禁连续两炉铁[Si]小于0.30%,正常条件下两班料速差别不得大于2批,煤焦综合负荷不得连续超出正常值0.05t/t。
(2)提高渣碱度
6号高炉[Si]在0.45 %~0.60%时,以[S]在0.030%~0.045%范围内为基准,控制渣碱度。但是当[Si]降到0.35%~0.50%时,仍然控制[S]在上述范围,尽管风温和氧量用到上限,渣铁物理热还明显不足。后来在低[Si]冶炼的同时,提高了渣碱度,控制[S]在0.020%~0.030%(具体变化情况见表2),此时,炉缸三层光面冷却壁中一层、二层水温差不同程度全部都略有升高,分析认主要是渣铁物理温度上升所致,测量此时铁水温度为1490℃。
2.6强化炉前出铁出渣
炉前出铁出渣对于优化生产指标非常重要。针对偶尔有连续出不净渣铁的现象,使用了二次出铁技术,在保证安全和铁口泥包不被损坏的前提下,出一炉铁,若遇到炮泥不耐冲刷等情况,出铁不足理论出铁量的75%,可以临时堵上铁口,打正常泥量的1/3,停约10min再出铁。同时用氧气烤铁口,避免时间间隔短出现潮铁口。通过实施炉前安全出铁确认制,炉前交接班制度,出铁主沟和撇渣器定期维护规定,出铁均匀率等指标有所改善。由厂调度协调配备两组渣铁罐,先对上空罐再拉重罐,改进了对罐方式,为按时按量出净渣铁提供了有力保障。
3效果
6号高炉通过技术攻关,技术经济指标逐步改善,在2007年3月实现煤比170kg/t,[Si] 0.44%,[S]0.027%,利用系数3.84t/ m3ּd,CO2为19.15%,在炉役末期取得了较好的生产效果。特别是进入2007年,高炉生产焦比逐步降低,1月份焦比为379 kg/t, 2月份焦比为371kg/t,进入3月份煤比突破170kg/t,焦比达到358kg/t,在降低焦比方面取得了长足的进步。其2006年9月~ 2007年3月焦比与往年同期对比情况见图2。
4几点体会
(1)结合本企业的实际情况,抓住高炉自身特点,分析限制性影响因素,更新操作理念,制定合理的操作方针,对于降低焦比至关重要。
(2)焦炭质量对于高炉降低焦比非常关键。焦炭质量差,灰份增加,其作为料柱骨架,将致使高炉透气性指数减小,炉缸活跃程度下降,制约着进一步提高煤比和扩大矿批。
(3)改善入炉原燃料质量,大矿批、全正装、灵活布料、高风温、高煤比、高氧量,合适的低[Si]低[S]冶炼,强化出铁出渣管理,是降低焦比较为实用的措施。