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安钢6号高炉降低焦比的技术攻关
发表时间:[2007-12-08]  作者:牛卫军 张晓亮 田黎明 张全喜 刘风军((安阳钢铁集团有限责任公司)  编辑录入:admin  点击数:4596

摘要  对安钢6号高炉降低焦比的技术攻关进行了总结。通过分析影响因素,更新操作理念,采取改善入炉原燃料质量;大矿批、全正装、灵活布料、高风温、高煤比、高氧量;合适的低[Si][S]冶炼;强化出铁出渣管理等措施,使6号高炉在20073月焦比达到358kg/t,比去年同期降低45kg/t

 

关键词  高炉  焦比  操作  管理

 

 

0前言

安钢6号高炉(380m3),设计1个渣口,1个铁口,14个风口,液压双钟炉顶,陶瓷杯综合水冷炉底,配置四座改进型内燃式热风炉,D130031离心鼓风机,干法布袋除尘,炉前采用矮式KD75型液压泥炮,一个水冷撇渣器。高炉1999年元月22日建成投产,取消了放上渣操作,20055月开始富氧喷煤强化冶炼,截止到20073月底累计单位炉容产铁量为10222.22t/m3,已经处于炉役末期。但是进入2007年,炼铁厂提出了“指标立厂,管理强厂,科技兴厂”的战略目标,要求高炉在保证高产稳产的情况下,努力降低焦比,进一步挖潜增效。为此,6号高炉结合自身生产状况和特点,开展了一系列优化生产指标的技术攻关,使高炉在20073月焦比达到358kg/t,比去年同期降低45kg/t,在炉役末期创一代炉役开炉以来最好的焦比生产指标。

1影响因素

1.1炉底温度高

6号高炉开炉以来,不断进行强化冶炼,在 20038月炉底温度从430℃急剧上升至513℃,后来采取灌浆等措施,使炉底温度降到440℃左右[1]。可是经过多次灌浆,到2006年底炉底温度已经高达680℃,现在能否继续强化冶炼?是否应该停炉大修?按照以往《安钢炼铁厂高炉操作规程》,自焙炭块和复合棕刚玉砖砌筑的陶瓷杯综合水冷炉底,炉底温度上限为450℃。

1.2原燃料条件 

    精料是高炉强化冶炼,降低焦比的物质基础。如果原燃料不稳定、质量差,有可能引发塌滑料、炉凉等事故。目前,安钢正在贯彻低成本运行思想,特别是2200m3高炉在200510月投产后,焦炭缺口大,6号高炉必须不定期吃部分外购焦。另外,为了弥补烧结不足,烧结碱度已经从1.85提至2.20左右,品位有所下降,徘徊在56.5%,烧结入炉配比下降约10%。随着煤比提高,使用煤的种类增多,喷入高炉内煤粉的灰份、硫含量波动较大。

1.3炉前出铁及设备

    6号高炉取消放上渣后,仍然使用原来的有水炮泥,对铁口维护提出了更高的要求。2006年出铁均匀率不高,存在着连续出不尽渣铁现象,容易发生安全隐患。在炉役末期,除了炉底温度高之外,设备老化和各种不确定因素与日俱增。200722日曾经由于炉顶大钟料斗吹漏长期休风18小时10分钟,炉喉及炉喉钢砖变形严重,炉体整体向东南方向倾斜,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,限制高炉顶压不能超过80kPa

2技术措施

2.1更新操作理念

    高炉尽管炉底温度高,但是炉底冷却水温差不高,炉基温度也不高,主要是串煤气影响,可以暂时不采用钒钛矿护炉[1]6号高炉炉底温度热电偶是从炉底封板上部插入炉底中心,安钢15号高炉炉底温度热电偶是从炉底封板下部插入炉底中心,安装部位不同,以往《安钢炼铁厂高炉操作规程》所规定上限炉底温度不能作为参考。只要采取措施使得炉缸铁水1150℃等温线上移,融凝层增厚,消除炉底串煤气,高炉可以从提高煤气利用率、提高煤比、降低铁水[Si]%含量等方面继续强化冶炼。

2.2改善入炉炉料

1)减少粉末

    6号高炉使用了双面上15mm5mm梳齿式振动筛,集中筛分入炉烧结矿。为了减少粉末入炉,将烧结矿料仓给料闸门改小,控制给料料流,延长振动筛振动时间;同时加强筛分管理,规定槽下每班必须检查和清理集中筛筛孔,严防堵塞。对于含有粉末的块矿和球团,在原料场也安装了筛子,要求全部过筛后才能运入高炉料仓。经过改造和加强管理,使入炉矿粉末在5%左右。

2)炉料结构

结合生产实际,采用了高碱度烧结矿+810%澳矿+低于30%酸性球团无熔剂炉料结构。为了控制渣中MgO合适的含量,要求烧结矿中MgO含量不低于1.65%。烧结矿实行定时取样,每一个半小时取一次成分,输入计算机内编制的自动化配料计算程序,应用固定澳矿配比,调整烧结矿和球团比例,实现无熔剂配料入炉。为了降低烧结矿在炉内的低温还原粉化率,在烧结矿上喷洒CaCl2溶液。为了提高焦炭焦炭热强度CSR,降低反应性CRI,在焦炭上喷洒了ZBS钝化剂。

2.3装料制度

1)扩大矿批

    6号高炉未喷煤时,使用中矿批,一般情况下在12200Kg,并且稳定矿批,以增减焦丁调焦炭负荷[2]。喷煤后,逐渐将矿批由12200 kg加到13200 kg,加重焦炭负荷,提高喷煤量。在200728日将矿批加到15500kg,后来又逐步把矿批加到15900 kg

2)逐渐过渡为全正装

    随着矿批的扩大,稳定料线在1.5m,将料制由5OOCC+2CCOO改为4OOCC+CCOO。当矿批加到15500 kg时,改料制为4OOOCC+CCOOO。稳定有半月后,扩大正装比例,料制又改为6 OOOCC+CCOOO,当矿批加到15900 kg时,最后料制改为了OOOCC

3)布料

    处于炉役末期,高炉操作炉型不太规则,炉料偏行严重,料面有时南北相差达1m左右。6号高炉改造空转螺旋不定点布料为六点定点布料[3],一批一布, 布料角度60о, 认为高炉风口明亮,顶温相对较高,单位时间内料线下降快的一侧煤气流较发展,通过三点布料、四点布料、六点布料、定点压料等形式,结合大矿批稳定上部煤气流,为炉况稳定顺行奠定了基础。

2.4送风制度

1)适宜的风口布局

由于炉体已经整体向东南方向倾斜,长期不放上渣,于是在铁口两侧使用直径ø100mm、长度L230mmL260mm小风口,在其对侧配置了直径ø114mm、长度多为L200mm的大风口。下部调剂是高炉调剂的基础,适宜的风口布局(见表1),进风面积一直保持为0.1334m2,稳定了原始煤气流分布。

1    安钢6号高炉风口布局

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

长度,mm

260

230

230

230

230

200

200

200

200

200

230

230

230

230

直径,mm

100

100

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

100

100

2)提高风温

使用高风温,有利于活跃炉缸,改善渣铁物理热和流动性。6号高炉在2006年对风温水平较低的1#2#3#热风炉进行了轮流抢修,富化高热值混合煤气,在2007年努力强化热风炉班组职工烧炉技能,全关混风大闸全风温操作,使风温水平提高到了1050℃。具体情况见表2

2    6号高炉20063~20073月风温、铁水含硅含硫和渣碱度变化

日期/

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

风温/

1000

1060

1030

1038

1036

1039

1032

1020

114

1036

1047

1025

1050

[Si]/ %

0.55

0.53

0.54

0.51

0.53

0.54

0.53

0.55

0.55

0.53

0.53

0.53

0.44

[S]/

0.035

0.035

0.031

0.032

0.030

0.032

0.034

0.035

0.035

0.035

0.034

0.036

0.027

渣碱度

1.10

1.10

1.10

1.09

1.10

1.09

1.09

1.08

1.07

1.08

1.10

1.11

1.15

3)大氧量

    实际生产中,6号高炉当氧量提至2500~4000 m3/h时,给高炉带来两大效果。一是料速可增加0.5~0.8/h,二是改善了大喷煤量煤粉在炉内的燃烧,有利于增大料柱透气性,提高渣铁物理热和流动行,增加炉缸脱硫效果[4]。随着安钢制氧厂新制氧机的投产,6号高炉可以稳定用氧2500m3/h以上,这避免了使用炼钢余氧常常限氧或停氧后,造成高炉风口理论燃烧温度、料速、煤气流较大波动。其富氧率趋势见图1

 


4)逐步增加煤量

高炉向炉内喷煤降低焦比,是当前挖潜降本较为成熟的技术。在目前生产条件下,6号高炉煤比到底控制在多少最为经济合理,这需要不断摸索。在2006年,矿批在13200kg时,煤量大多在950010000kg/h,煤比一直在150 kg/t。进入2007年随着大矿批全正装的使用,以增加500 kg/h为单位,配合大氧量,坚持14个风口全部喷煤,实行广喷、匀喷,加重焦炭负荷,逐步把煤量提至1100011500kg /h。化验此时高炉瓦斯灰中碳含量,没有多大变化,渣铁流动性仍然良好。这表明增加煤量,使煤比在170 kg/t是可行的。其煤比变化情况如图1所示。

2.5相匹配的热制度和造渣制度

1)低[Si]冶炼

    [Si]冶炼可以使高炉增加产量,降低焦比,对于炼钢也有好处。但是一味地降低[Si],容易诱发炉凉、炉缸堆积等事故。6号高炉处于炉役末期,采取逐步压低[Si],设法提高渣铁物理热的方法,操作方针中[Si]由原来的0.45 %0.60%,以降低0.05%为单位,最后规定为0.35%0.50%,每班料速551批,突出强调工长每班最多间隔2小时,必须看料仓,观察分析限定焦批后焦炭振动筛筛下碎焦量、焦炭在料罐内的体积,结合目测情况和厂部M40M10S、水分和固定碳通报、外购焦补仓情况,及时准确判断出焦炭质量变化,限定[Si]下限为0.30%,严禁连续两炉铁[Si]小于0.30%,正常条件下两班料速差别不得大于2批,煤焦综合负荷不得连续超出正常值0.05t/t

2)提高渣碱度

    6号高炉[Si]0.45 %0.60%时,以[S]0.030%~0.045%范围内为基准,控制渣碱度。但是当[Si]降到0.35%0.50%时,仍然控制[S]上述范围,尽管风温和氧量用到上限,渣铁物理热还明显不足。后来在[Si]冶炼的同时,提高了渣碱度,控制[S]0.020%~0.030%(具体变化情况见表2),此时,炉缸三层光面冷却壁中一层、二层水温差不同程度全部都略有升高,分析认主要是渣铁物理温度上升所致,测量此时铁水温度为1490℃。

2.6强化炉前出铁出渣

    炉前出铁出渣对于优化生产指标非常重要。针对偶尔有连续出不净渣铁的现象,使用了二次出铁技术,在保证安全和铁口泥包不被损坏的前提下,出一炉铁,若遇到炮泥不耐冲刷等情况,出铁不足理论出铁量的75%,可以临时堵上铁口,打正常泥量的1/3,停约10min再出铁。同时用氧气烤铁口,避免时间间隔短出现潮铁口。通过实施炉前安全出铁确认制,炉前交接班制度,出铁主沟和撇渣器定期维护规定,出铁均匀率等指标有所改善。由厂调度协调配备两组渣铁罐,先对上空罐再拉重罐,改进了对罐方式,为按时按量出净渣铁提供了有力保障。

3效果

6号高炉通过技术攻关,技术经济指标逐步改善,在20073实现煤比170kg/t[Si] 0.44%,[S]0.027%利用系数3.84t/ m3ּdCO219.15%,在炉役末期取得了较好的生产效果。特别是进入2007年,高炉生产焦比逐步降低,1月份焦比为379 kg/t 2月份焦比为371kg/t,进入3月份煤比突破170kg/t,焦比达到358kg/t,在降低焦比方面取得了长足的进步20069~ 20073月焦比与往年同期对比情况见图2

 


4几点体会

1)结合本企业的实际情况,抓住高炉自身特点,分析限制性影响因素,更新操作理念,制定合理的操作方针,对于降低焦比至关重要。

2)焦炭质量对于高炉降低焦比非常关键。焦炭质量差,灰份增加,其作为料柱骨架,将致使高炉透气性指数减小,炉缸活跃程度下降,制约着进一步提高煤比和扩大矿批。

3)改善入炉原燃料质量,大矿批、全正装、灵活布料、高风温、高煤比、高氧量,合适的低[Si][S]冶炼,强化出铁出渣管理,是降低焦比较为实用的措施。

 

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