摘要 安钢6号高炉2005年5月开始富氧喷煤强化冶炼,逐步取得了较好的技术经济指标,其中2005年5~9月份平均利用系数达到3.74t/ m3ּd,比2005年1~4月份提高0.25t/ m3ּd,每天增产近100吨。本文介绍了安钢6号高炉针对高炉生产状况和自身特点,运用富氧喷煤技术,提高利用系数的措施及实践体会。并对如何进一步提高利用系数进行了探讨。
关键词 高炉 富氧 喷煤 利用系数
安钢6号380m3高炉1999年元月建成投产后,一直采取全焦冶炼。2002年5月毗邻的7号380m3高炉开炉,焦炭供给日益紧张,每天需要从原料场倒运近300吨焦炭,这些焦炭露天存放,质量和水分不稳定,对高炉影响较大。近几年,原燃料价格不断上涨,运用高炉喷煤技术,节约焦炭,降低成本,十分必要。2003年4月,安钢100吨转炉投产,炼铁后道工序生产能力远大于高炉生产能力。因此,提高利用系数也是高炉生产组织的一个重要课题。
自2005年5月开始,6号高炉通过富氧喷煤强化冶炼,逐步取得了较好的技术经济指标。其中2005年5~9月,煤比由34 kg/t提高到 124kg/t,焦比由544kg/t降到454kg/t,特别是平均利用系数达到了3.74t/ m3ּd;和2005年前四个月相比,平均煤气利用率增加约0.55%,风温提高50℃左右,平均利用系数提高0.25t/ m3ּd,每天增产近100吨。
1 生产状况简介
6号高炉设计1个铁口,1个渣口,14个风口,配置D1300—31离心鼓风机,液压双钟布料,陶瓷杯综合水冷炉底,干法布袋除尘,取消了放上渣操作。2005年已经进入炉役后期,炉喉及及炉喉钢砖变形严重,炉底温度偏高,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,热风炉由于种种原因风温不高。但目前发现高炉冷却壁仅有3块漏水。
富氧采用炼钢余氧,在冷风管道上加入,与冷风经热风炉进入高炉。安钢炼铁厂380m3高炉喷煤工程,2005年4月底竣工试喷。制粉有一台MPF1713/39中速磨(铭牌出煤39t/h),高压并罐一总管一分配器喷吹系统,煤枪为直吹管斜插式,浓相输送,流化喷吹。煤种为全烟煤。6号高炉采用高碱度烧结矿+球团+块矿炉料结构,原燃料条件见表1、表2。
表1 安刚6号高炉入炉原料成分(%)
|
TFe |
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
S |
R |
|
57.30 |
4.84 |
1.55 |
8.97 |
1.76 |
0.015 |
1.853 |
|
59.20 |
10.33 |
1.12 |
0.72 |
1.27 |
0.030 |
0.070 |
南非 |
66.61 |
3.08 |
0.97 |
0.20 |
0.20 |
0.030 |
0.065 |
海南 |
56.57 |
12.03 |
0.90 |
0.97 |
0.30 |
0.289 |
0.081 |
表2 安刚6号高炉入炉燃料质量 (%)
|
灰分 |
水分 |
硫 |
挥发分 |
固定炭 |
M40 |
M10 |
|
12.72 |
6.00 |
0.57 |
|
|
81.2 |
8.8 |
煤粉 |
12.0 |
0.80 |
0.37 |
11.20 |
76.0 |
|
|
2 富氧喷煤提高利用系数措施
2.1 调整风口及矿批,达到煤气流分布合理
高炉一般喷吹煤粉后与全焦冶炼时风口应适当扩大,以维持合适的煤气流分布[1]。6号高炉在即将喷煤前,结合炉型和中小高炉喷煤操作经验,于2005年4月28日将2#风口由Ø100mm调为了Ø114mm,缩短了1#、12#、13#、14#风口长度,调整前后的风口布局对比见表3。在高炉喷煤后,逐渐将矿批由12200 kg加到13200 kg,加重焦炭负荷。由于干法除尘要求荒煤气温度控制在80~280℃,矿批加到13200 kg后,逐步稳定矿批减少焦炭,加重焦炭负荷,提高喷煤量。通过以上手段,保证了煤气既吹透中心,同时又适当发展边缘,达到煤气流分布合理。
表3 安钢6号高炉调整风口布局对比
|
风 口 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
调
整前
|
长度,mm
|
260 |
230 |
230 |
230 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
230 |
230 |
260 |
260 |
260 |
直径,mm
|
100 |
100 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
100 |
100 |
100 |
调整后
|
长度,mm
|
230 |
230 |
230 |
230 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
直径,mm
|
100 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
100 |
100 |
100 |
2.2 确保高炉顺行
主要方法:烧结喷洒CaCl2溶液,分仓化验其成分,稳定3%海南+3%南非生矿,调整烧结和球团比例,计算机无熔剂配料入炉;注重生产条件信息反馈,减少入炉粉末,调整风量、矿批与原燃料质量相匹配;稳定[Si]和[S],控制[Si]在0.5%~0.7%,[S]在0.030%~0.045%,保证渣铁物理热、流动性良好;提高顶压,使风量和全压差之比在合理范围内;抓好炉前均衡出净渣铁。
2.3 富化煤气,提高风温
高风温不仅可以提高高炉炉缸物理温度,有利于提高渣铁物理热和流动性,而且在喷煤后可补偿风口前理论燃烧温度。6号高炉虽然为四座改进型霍戈文式热风炉,但是因种种原因,全用风温仅有约950℃。喷煤后,2005年9月12日进行了富化焦炉煤气,要求日常高炉操作,坚持全风温,特殊情况下,严禁拉风温超过2小时,并重视热风炉职工的烧炉技术,使风温达到了980~1050℃。
2.4 增加煤量和氧量
高炉喷煤后,随着煤量的提高,风口前理论燃烧温度有所下降。富氧是高炉强化冶炼的重要措施,在大喷煤时其作用尤为重要,因为它可以解决喷煤时遇到的三个问题:提高燃烧率;维持合适的理论燃烧温度;降低喷吹挥发分高的烟煤时产生的炉腹煤气量[2]。 6号高炉在煤比100 kg/t左右时,进行了大富氧试验,将氧量由1500m3/h增加到2000m3/h,后又增加到2500m3/h,炉况稳定顺行。当煤量增加到9000 kg/h左右,煤比达到125 kg/t 以上时,又逐渐将氧量增加到3500~4000 m3/h。这给高炉带来两大效果。一是料速可增加0.5~0.8个/h,二是改善了煤粉在炉内的燃烧,有利于增大料柱透气性,提高渣铁物理热和流动行,增加炉缸脱硫效果,便于下调碱度,控制[S]。
2.5 改善炉缸工作状况
良好的炉缸工作状况对于提高利用系数十分重要。6号高炉富氧喷煤后,更加注意炉缸工作状况。首先,提高中心温度是改善炉缸工作的关键[3]。密切关注炉底、炉缸温度的变化。炉底热电偶插在炉体中心,一般随着它的温度降低,预示着炉芯温度降低,说明炉缸活跃程度有所下降,需要结合煤气利用率和煤气曲线等参数思考,采取措施发展一定的中心气流。炉缸热电偶均匀分布在炉缸边缘,倘若它的平均温度升高,则印证上述思考是正确的。再者,控制充沛的铁水温度和合适的[S]。避免[Si]连续低于0.30%。在炉温充沛的情况下,调剂造渣制度,使[S]0.030%~0.045%范围内,确保流动性良好,对防止炉缸石墨堆积起到了积极的效果。三是谨慎使用萤石。萤石能显著降低炉渣的熔点,不但严重侵蚀炉缸,而且会影响炉缸物理温度。2005年8月,由于公司大停气,6号高炉在料仓上萤石,并少量搭配下休风料。送风后未即使去掉萤石,炉缸脱硫效果不好,不得不把碱度由0.97调至1.14,反而致使炉况不太稳定。由于高炉在炉役后期,炉底温度偏高,后来规定严禁使用萤石,有必要暂时使用时,必须[Si]≥0.80%。
3 生产效果对比
2005年5月13日,6号高炉正式喷煤,其富氧喷煤前后主要经济技术指标见表4,富氧喷煤后利用系数与去年同期对比情况见图1。
表4 安钢6号高炉2005年富氧喷煤前后主要经济技术指标
项目 |
时间
月份 |
利用系数
t/m3·d |
焦比
kg/t |
煤比
kg/t |
风温
℃ |
富氧率
% |
CO2
% |
[Si]
% |
[S]
% |
综合冶强
t/m3·d |
风量
万m3/h |
风压
kPa |
富氧喷煤之前 |
1 3.44 560 0 905 0.57 18.22 0.59 0.040 1.97 6.24 194
2 3.48 561 0 908 0.53 18.16 0.55 0.043 1.96 6.21 196
3 3.43 581 0 907 0.38 18.53 0.57 0.039 2.02 6.25 194
4 3.60 577 0 933 0.46 19.00 0.53 0.039 2.10 6.25 197 |
富氧喷煤之后 |
5 3.75 544 34 960 1.37 18.72 0.56 0.033 2.14 6.20 198
6 3.88 497 71 942 2.14 19.31 0.62 0.033 2.16 6.26 194
7 3.76 494 86 955 2.27 19.08 0.64 0.028 2.16 6.25 195
8 3.54 495 81 947 1.87 19.02 0.65 0.030 2.06 6.29 190
9 3.77 454 124 981 2.88 19.05 0.66 0.032 2.12 6.18 195 |
4 实践体会
4.1 控制好综合负荷
高炉富氧喷煤后,综合负荷是冶炼操作的重要参数。控制好综合负荷,应该注意料速和出铁量。当渣铁罐不正点或出铁操作不好,炉内积存渣铁多时,料速减慢,如果不及时调整煤量容易造成炉温偏高。氧量受到限制后,也要调整煤量,以控制好综合负荷。高炉连续塌滑料时,煤气利用失常,炉内综合负荷急剧加重,一定要果断减风,上部加足够焦炭,防止炉子大凉。此外,6好高炉在炉役后期,常定期休风计划检修设备。但在每次送风后,炉况都不同程度出现波动。分析认为,主要是综合负荷波动太大所致。休风料按照全焦冶炼时入炉,综合负荷较轻,而送风后仍旧全焦冶炼,不及时恢复富氧喷煤,综合负荷不稳定,不利于稳定炉况。
4.2 维护合理操作炉型
维护合理操作炉型对于炉况稳定顺行起着很大作用,有利于提高利用系数。6号高炉以炉身、炉腰部位的热电偶作为检测对象,当温度低于警戒值连续三天后,可适当发展该部位边缘煤气流,如果持续三天效果不大,可控制该部位冷却壁水量。2005年9月,由于限制氧量、计划休风时间长等因素,造成炉身北部有所粘结。采用上述手段仍不见效。开始在其对侧压料,调整其下部的12#风口,由Ø100mm改为Ø114,使该点炉墙温度恢复到了原来的温度范围。
4.3 小幅度稳定调整
高炉在某个阶段是一个有机的统一体。随着煤量、矿批、氧量等参数的变化,有可能使其它参数也变化,不宜调整幅度太大。6号高炉在喷煤扩大矿批时,一般采取加100kg,增加一些煤量,稳定三、四班之后再调整,逐步将矿批加到13200kg,煤量也是由开始的3000kg/h
逐渐加至9000kg/h左右,氧量同样由1500m3/h逐渐加至4000m3/h。这样小幅度调整一方面便于高炉适应,另一方面便于采取一些辅助措施配合调整稳定调整,避免出现反复。6号高炉喷煤初期,曾一度控制炉身局部水量,后随着矿批、氧量的增加,逐渐开大了水量,又随着氧量的增加,渣碱度也逐步由1.14下调到0.98,但[S]仍然合适。
5 进一步提高利用系数的思考
5.1 精料
精料是高炉提高利用系数,强化冶炼的根本。随着煤比、氧量的不断增大,应该提高入炉品位,降低渣量,尤其是在取消放上渣操作后,便于高炉接受大风量,维护好铁口。6号高炉渣量在400 kg/t左右,有时出一次铁曾出现过两个渣罐都出满(约70t)现象,被迫堵铁口,这给强化高炉生产带来了安全隐患。其次,改善焦炭质量,充分发挥它在炉内料柱骨架作用,增加炉缸的透液性,避免炉缸堆积。另外,2005年9月,6号高炉炉渣Al2O3含量平均约在15.5%。优化炉料结构,控制Al2O3入炉量,适当提高炉料中MgO入炉比例,对于改善炉渣性能,提高产量十分关键。
5.2 稳定大氧量
目前,6号高炉富氧使用炼钢余氧,氧量不稳定。由于风温在富化煤气后仍旧不高,限制用氧或停氧后,对于风口理论燃烧温度、料速、煤气流影响较大,容易造成高炉波动减产。稳定使用大氧量,对于进一步提高煤比和利用系数至关重要。
5.3 细化管理, 低[Si]冶炼
处在炉役后期,要加强设备点检,合理安排计划检修,降低休慢风率。加强冷却壁维护,使用炉体灌浆、补炉护炉技术,防止炉底温度持续上升,做好高炉长寿工作。在喷煤方面,使用燃烧性好的煤种,减少灰分,优化喷吹操作程序,实行均喷匀喷。在高炉操作方面,提高工长操作技能,统一四班操作;条件具备时,确保渣铁物理热和流动行良好,适当进行低[Si]冶炼, [Si]控制在0.40%~0.60%。另外,避免渣铁罐晚点现象,继续实行炉前安全出铁确认制度,优化炮泥质量,提高出铁正点率、铁口合格率,减少铁量差,杜绝事故发生。
6 结语
安钢6号高炉通过富氧喷煤技术,在炉役后期强化冶炼,达到了提高利用系数目的。针对实际情况,运用各种调剂措施,实现高炉“上稳、下活、中合理”是提高利用系数的前提。控制好综合负荷和逐步小幅度稳定调整炉况的思路值得借鉴。日前,贯彻精料方针,稳定使用氧量,运用3500 m3/h左右,煤比突破150 kg/t,适当进行低[Si]冶炼,平均利用系数可以稳定在3.95 t/ m3ּd(日产1500吨)以上。