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安钢6号高炉富氧喷煤提高利用系数的实践与探索
发表时间:[2007-12-08]  作者:牛卫军 张晓亮 赵正清 (安阳钢铁集团有限责任公司)  编辑录入:admin  点击数:3985

摘要  安钢6号高炉20055月开始富氧喷煤强化冶炼,逐步取得了较好的技术经济指标,其中20055~9月份平均利用系数达到3.74t/ m3ּd,比20051~4月份提高0.25t/ m3ּd,每天增产近100吨。本文介绍了安钢6号高炉针对高炉生产状况和自身特点,运用富氧喷煤技术,提高利用系数的措施及实践体会。并对如何进一步提高利用系数进行了探讨。

 

关键词    高炉    富氧    喷煤    利用系数

 

                   

安钢6380m3高炉1999年元月建成投产后,一直采取全焦冶炼。20025月毗邻的7380m3高炉开炉,焦炭供给日益紧张,每天需要从原料场倒运近300吨焦炭,这些焦炭露天存放,质量和水分不稳定,对高炉影响较大。近几年,原燃料价格不断上涨,运用高炉喷煤技术,节约焦炭,降低成本,十分必要。20034月,安钢100吨转炉投产,炼铁后道工序生产能力远大于高炉生产能力。因此,提高利用系数也是高炉生产组织的一个重要课题。

20055月开始,6号高炉通过富氧喷煤强化冶炼,逐步取得了较好的技术经济指标。其中20055~9月,煤比由34 kg/t提高到 124kg/t,焦比由544kg/t降到454kg/t,特别是平均利用系数达到了3.74t/ m3ּd;和2005年前四个月相比,平均煤气利用率增加约0.55%,风温提高50℃左右,平均利用系数提高0.25t/ m3ּd,每天增产近100吨。

 

1         生产状况简介

6号高炉设计1个铁口,1个渣口,14个风口,配置D130031离心鼓风机,液压双钟布料,陶瓷杯综合水冷炉底,干法布袋除尘,取消了放上渣操作。2005年已经进入炉役后期,炉喉及及炉喉钢砖变形严重,炉底温度偏高,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,热风炉由于种种原因风温不高。但目前发现高炉冷却壁仅有3块漏水。

富氧采用炼钢余氧,在冷风管道上加入,与冷风经热风炉进入高炉。安钢炼铁厂380m3高炉喷煤工程,20054月底竣工试喷。制粉有一台MPF1713/39中速磨(铭牌出煤39t/h),高压并罐一总管一分配器喷吹系统,煤枪为直吹管斜插式,浓相输送,流化喷吹。煤种为全烟煤。6号高炉采用高碱度烧结矿+球团+块矿炉料结构,原燃料条件见表1、表2

1    安刚6号高炉入炉原料成分(%)

 

矿种

TFe

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

S

R

烧结

57.30

4.84

1.55

8.97

1.76

0.015

1.853

唐山球团

59.20

10.33

1.12

0.72

1.27

0.030

0.070

南非

66.61

3.08

0.97

0.20

0.20

0.030

0.065

海南

56.57

12.03

0.90

0.97

0.30

0.289

0.081

 

2    安刚6号高炉入炉燃料质量 (%)

种类

灰分

水分

挥发分

固定炭

M40

M10

焦炭

  12.72

  6.00

  0.57

  

 

  81.2

  8.8

煤粉

  12.0

  0.80

  0.37

  11.20

   76.0

 

 

 

2  富氧喷煤提高利用系数措施

2.1 调整风口及矿批,达到煤气流分布合理

高炉一般喷吹煤粉后与全焦冶炼时风口应适当扩大,以维持合适的煤气流分布[1]6号高炉在即将喷煤前,结合炉型和中小高炉喷煤操作经验,于2005428日将2#风口由Ø100mm调为了Ø114mm,缩短了1#12#13#14#风口长度,调整前后的风口布局对比见表3。在高炉喷煤后,逐渐将矿批由12200 kg加到13200 kg,加重焦炭负荷。由于干法除尘要求荒煤气温度控制在80~280℃,矿批加到13200 kg后,逐步稳定矿批减少焦炭,加重焦炭负荷,提高喷煤量。通过以上手段,保证了煤气既吹透中心,同时又适当发展边缘,达到煤气流分布合理。

3    安钢6号高炉调整风口布局对比

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

整前

 

 

长度,mm

 

260

230

230

230

200

200

200

200

200

230

230

260

260

260

 

直径,mm

 

100

100

114

114

114

114

114

114

114

114

114

100

100

100

 

调整后

 

长度,mm

 

230

230

230

230

200

200

200

200

200

230

230

230

230

230

直径,mm

 

100

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

100

100

100

2.2 确保高炉顺行

主要方法:烧结喷洒CaCl2溶液,分仓化验其成分,稳定3%海南+3%南非生矿,调整烧结和球团比例,计算机无熔剂配料入炉;注重生产条件信息反馈,减少入炉粉末,调整风量、矿批与原燃料质量相匹配;稳定[Si][S],控制[Si]0.5%~0.7%[S]0.030%~0.045%,保证渣铁物理热、流动性良好;提高顶压,使风量和全压差之比在合理范围内;抓好炉前均衡出净渣铁。

2.3 富化煤气,提高风温

高风温不仅可以提高高炉炉缸物理温度,有利于提高渣铁物理热和流动性,而且在喷煤后可补偿风口前理论燃烧温度。6号高炉虽然为四座改进型霍戈文式热风炉,但是因种种原因,全用风温仅有约950℃。喷煤后,2005912日进行了富化焦炉煤气,要求日常高炉操作,坚持全风温,特殊情况下,严禁拉风温超过2小时,并重视热风炉职工的烧炉技术,使风温达到了980~1050℃。

2.4 增加煤量和氧量

高炉喷煤后,随着煤量的提高,风口前理论燃烧温度有所下降。富氧是高炉强化冶炼的重要措施,在大喷煤时其作用尤为重要,因为它可以解决喷煤时遇到的三个问题:提高燃烧率;维持合适的理论燃烧温度;降低喷吹挥发分高的烟煤时产生的炉腹煤气量[2] 6号高炉在煤比100 kg/t左右时,进行了大富氧试验,将氧量由1500m3/h增加到2000m3/h,后又增加到2500m3/h,炉况稳定顺行。当煤量增加到9000 kg/h左右,煤比达到125 kg/t 以上时,又逐渐将氧量增加到3500~4000 m3/h。这给高炉带来两大效果。一是料速可增加0.5~0.8/h,二是改善了煤粉在炉内的燃烧,有利于增大料柱透气性,提高渣铁物理热和流动行,增加炉缸脱硫效果,便于下调碱度,控制[S]

2.5 改善炉缸工作状况

    良好的炉缸工作状况对于提高利用系数十分重要。6号高炉富氧喷煤后,更加注意炉缸工作状况。首先,提高中心温度是改善炉缸工作的关键[3]。密切关注炉底、炉缸温度的变化。炉底热电偶插在炉体中心,一般随着它的温度降低,预示着炉芯温度降低,说明炉缸活跃程度有所下降,需要结合煤气利用率和煤气曲线等参数思考,采取措施发展一定的中心气流。炉缸热电偶均匀分布在炉缸边缘,倘若它的平均温度升高,则印证上述思考是正确的。再者,控制充沛的铁水温度和合适的[S]。避免[Si]连续低于0.30%。在炉温充沛的情况下,调剂造渣制度,使[S]0.030%~0.045%范围内,确保流动性良好,对防止炉缸石墨堆积起到了积极的效果。三是谨慎使用萤石。萤石能显著降低炉渣的熔点,不但严重侵蚀炉缸,而且会影响炉缸物理温度。20058月,由于公司大停气,6号高炉在料仓上萤石,并少量搭配下休风料。送风后未即使去掉萤石,炉缸脱硫效果不好,不得不把碱度由0.97调至1.14,反而致使炉况不太稳定。由于高炉在炉役后期,炉底温度偏高,后来规定严禁使用萤石,有必要暂时使用时,必须[Si]0.80%

3  生产效果对比

2005513日,6号高炉正式喷煤,其富氧喷煤前后主要经济技术指标见表4,富氧喷煤后利用系数与去年同期对比情况见图1

 

4    安钢6号高炉2005年富氧喷煤前后主要经济技术指标

 

项目

时间

 

月份

利用系数

t/m3·d

焦比

 

kg/t

煤比

 

kg/t

风温

 

富氧率

%

CO2

 

%

[Si]

 

%

[S]

 

%

综合冶强

t/m3·d

风量

 

m3/h

风压

 

kPa

 

富氧喷煤之前

1     3.44    560     0     905    0.57   18.22   0.59   0.040   1.97    6.24    194

2     3.48    561     0     908    0.53   18.16   0.55   0.043   1.96    6.21    196

3     3.43    581     0     907    0.38   18.53   0.57   0.039   2.02    6.25    194

4     3.60    577     0     933    0.46   19.00   0.53   0.039   2.10    6.25    197

 

富氧喷煤之后

5     3.75    544     34    960    1.37   18.72   0.56   0.033   2.14    6.20    198

6     3.88    497     71    942    2.14   19.31   0.62   0.033   2.16    6.26    194

7     3.76    494     86    955    2.27   19.08   0.64   0.028   2.16    6.25    195

8     3.54    495     81    947    1.87   19.02   0.65   0.030   2.06    6.29    190

9     3.77    454     124   981    2.88   19.05   0.66   0.032   2.12    6.18    195

 

4  实践体会

4.1 控制好综合负荷

高炉富氧喷煤后,综合负荷是冶炼操作的重要参数。控制好综合负荷,应该注意料速和出铁量。当渣铁罐不正点或出铁操作不好,炉内积存渣铁多时,料速减慢,如果不及时调整煤量容易造成炉温偏高。氧量受到限制后,也要调整煤量,以控制好综合负荷。高炉连续塌滑料时,煤气利用失常,炉内综合负荷急剧加重,一定要果断减风,上部加足够焦炭,防止炉子大凉。此外,6好高炉在炉役后期,常定期休风计划检修设备。但在每次送风后,炉况都不同程度出现波动。分析认为,主要是综合负荷波动太大所致。休风料按照全焦冶炼时入炉,综合负荷较轻,而送风后仍旧全焦冶炼,不及时恢复富氧喷煤,综合负荷不稳定,不利于稳定炉况。


4.2 维护合理操作炉型

   维护合理操作炉型对于炉况稳定顺行起着很大作用,有利于提高利用系数。6号高炉以炉身、炉腰部位的热电偶作为检测对象,当温度低于警戒值连续三天后,可适当发展该部位边缘煤气流,如果持续三天效果不大,可控制该部位冷却壁水量。20059月,由于限制氧量、计划休风时间长等因素,造成炉身北部有所粘结。采用上述手段仍不见效。开始在其对侧压料,调整其下部的12#风口,由Ø100mm改为Ø114,使该点炉墙温度恢复到了原来的温度范围。

4.3 小幅度稳定调整

高炉在某个阶段是一个有机的统一体。随着煤量、矿批、氧量等参数的变化,有可能使其它参数也变化,不宜调整幅度太大。6号高炉在喷煤扩大矿批时,一般采取加100kg,增加一些煤量,稳定三、四班之后再调整,逐步将矿批加到13200kg,煤量也是由开始的3000kg/h

逐渐加至9000kg/h左右,氧量同样由1500m3/h逐渐加至4000m3/h。这样小幅度调整一方面便于高炉适应,另一方面便于采取一些辅助措施配合调整稳定调整,避免出现反复。6号高炉喷煤初期,曾一度控制炉身局部水量,后随着矿批、氧量的增加,逐渐开大了水量,又随着氧量的增加,渣碱度也逐步由1.14下调到0.98,但[S]仍然合适。

5         进一步提高利用系数的思考

5.1 精料

精料是高炉提高利用系数,强化冶炼的根本。随着煤比、氧量的不断增大,应该提高入炉品位,降低渣量,尤其是在取消放上渣操作后,便于高炉接受大风量,维护好铁口。6号高炉渣量在400 kg/t左右,有时出一次铁曾出现过两个渣罐都出满(约70t)现象,被迫堵铁口,这给强化高炉生产带来了安全隐患。其次,改善焦炭质量,充分发挥它在炉内料柱骨架作用,增加炉缸的透液性,避免炉缸堆积。另外,20059月,6号高炉炉渣Al2O3含量平均约在15.5%。优化炉料结构,控制Al2O3入炉量,适当提高炉料中MgO入炉比例,对于改善炉渣性能,提高产量十分关键。

5.2 稳定大氧量

目前,6号高炉富氧使用炼钢余氧,氧量不稳定。由于风温在富化煤气后仍旧不高,限制用氧或停氧后,对于风口理论燃烧温度、料速、煤气流影响较大,容易造成高炉波动减产。稳定使用大氧量,对于进一步提高煤比和利用系数至关重要。

5.3 细化管理, [Si]冶炼

处在炉役后期,要加强设备点检,合理安排计划检修,降低休慢风率。加强冷却壁维护,使用炉体灌浆、补炉护炉技术,防止炉底温度持续上升,做好高炉长寿工作。在喷煤方面,使用燃烧性好的煤种,减少灰分,优化喷吹操作程序,实行均喷匀喷。在高炉操作方面,提高工长操作技能,统一四班操作;条件具备时,确保渣铁物理热和流动行良好,适当进行低[Si]冶炼, [Si]控制在0.40%~0.60%。另外,避免渣铁罐晚点现象,继续实行炉前安全出铁确认制度,优化炮泥质量,提高出铁正点率、铁口合格率,减少铁量差,杜绝事故发生。

6         结语   

安钢6号高炉通过富氧喷煤技术,在炉役后期强化冶炼,达到了提高利用系数目的。针对实际情况,运用各种调剂措施,实现高炉“上稳、下活、中合理”是提高利用系数的前提。控制好综合负荷和逐步小幅度稳定调整炉况的思路值得借鉴。日前,贯彻精料方针,稳定使用氧量,运用3500 m3/h左右,煤比突破150 kg/t,适当进行低[Si]冶炼,平均利用系数可以稳定在3.95 t/ m3ּd(日产1500吨)以上。

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