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安钢6号高炉布料器失常后的操作实践
发表时间:[2007-12-08]  作者:安阳钢铁股份有限公司 炼铁厂张晓亮 牛卫军 田黎明 张全喜 张海洲  编辑录入:admin  点击数:3181

摘要  对安钢6号高炉布料器失常后的高炉操作进行了总结,分析探讨了双钟炉顶布料和布料失常后的退焦炭负荷、放料原则等问题。指出本次针对布料设备特点,人工驱动强化布料,对稳定炉况起到了关键作用。

关键词   高炉  布料  操作 

 

 

0  前言

安钢6号高炉(有效容积380m3)1个铁口,1个渣口,14个风口,马基式液压双钟炉顶,布料器设计为空转式,型号YZ1608,电动机功率7.5kW1999年元月22日建成投产,目前已经进入炉役后期。20068月高炉布料器失常达15个多小时。在此期间,高炉出现了一系列问题,通过采取相应措施,避免了炉况大幅度波动。笔者就此次布料器失常后的高炉操作进行总结分析。

1  概况

6号高炉近两年来一直采用一批料一布,六点定点布料,各点之间相隔60о,炉况长期稳定顺行,2005年创开炉以来最好生产水平,产铁50.16t20065月由于高炉小钟破损严重,改为了三点定点布料。高炉在67月份炉况整体上仍然顺行(其中7月份经济技术指标见表1)8113:55,布料器开始不转,上炉顶检查,发现布料器停在高炉斜桥位置(对应布料角度180о),估计大约3h可以修好,但是换上备用设备,仍旧不转。期间炉顶跑煤气,又下起大雨,维修被迫停止。后来联系吊车,继续找备件,延误了时间,直到次日早上05:15才处理好。

1  6号高炉20067月份主要经济技术指标

平均利用系数/

t/(m3ּd)

焦比/

 kg/t

[Si]/

 %

风温/

煤比/

 kg/t

富氧率/

%

工序能耗(标煤)

kg/t

3.73

378

0.53

1036

151

2.47

430

2  出现的问题

1)煤气利用率变差,致使炉温下滑,渣铁流动性变差;

2)两料线偏差大,可能造成大钟无法关闭或危及炉顶设备;

3)布料器恢复正常的时间不好准确估计;

4)高炉顶温偏差大,风压、风量不稳定,有可能出现管道。

3  应对措施

81白班,装料制度5OOCC+2CCOO,矿批13500kg,焦批2910 kg,喷煤95009800 kg/h,氧量17002500m3/h,三点(60о180о300о)定点布料,料线1500mm180о对侧0о部位的右料线为准放料,高炉稳定顺行。

3.1  减轻综合焦炭负荷

白班8h料速共计63批,在规定操作方针内,平均综合焦炭负荷3.48,但是夜班出铁少,白班出铁较多,炉温在后期下行,最后一次铁[Si]0.28%,[S]0.054%,在确认布料器不转后,焦批退至2960kg为了提炉温,中班接班后逐渐加煤到10300kg/h。由于布料器不转时间变长,炉温基础不高,出完第一次铁,17:15加净焦一车,焦批随即又退至3100kg。此时按每小时8批料计算,综合焦炭负荷已经由最初的3.50减轻到3.27,若每小时7批料控制,综合焦炭负荷为3.17

3.2  控制风压和氧量

    中班堵第二次铁口时,炉况出现不稳定,有滑料现象。由于炉温低,单点布料已经4个小时,煤气利用率差的炉料即将下达炉缸,19:05减风压由200kPa170kPa;考虑到喷煤量较大,适当减氧量在14002000m3/h范围内,控制料速。第三次铁炉温不再下滑,渣铁流动性仍然差,印证采取减风压措施是很必要的。如果再往下减风压,喷煤的置换比有可能降低较多,此时已经控制住滑料,遂稳定此风压和氧量。

3.3  更改料线

    随着单点布料的不断进行,料面倾斜幅度逐渐增大。再这样进行下去,将致使大钟无法关闭,如果强制关大钟,容易损坏大钟。左料线在180о部位,恰巧布料器停在此位置,炉内料面浅,单点布料使其对面右料线0о部位料面深。18:55开始改为以料面浅的部位左料线为准放料。由右料线改为左料线,为了防止炉内整个料柱倾斜幅度进一步增加,料线由1500mm提为了1300mm,后提至1100mm

3.4  强化布料

    19:55高炉顺行出现异常情况,风压、风量呈锯齿壮波动,靠近右料线一侧两炉顶温度偏高,四点炉顶温度最高与最低两者差别有近250℃,但是布料器仍旧未处理好,再减风压煤粉有可能燃烧不充分,须相对应风压减少煤量,对提炉温不利。经过分析,持续下去有可能出现管道,应该马上处理。因为是空转布料器,不带负荷作业,在保证安全的情况下,采用人工手动盘布料器传动装置,使布料器转到0о部位单点放料,顶温差别减少,高炉趋向顺行,在顶温偏高的300о部位压料数批,顺行进一步好转。随着右料线部位料面变浅,又改为以右料线为准放料,料线1100mm

3.5  变动矿批及布料

长时间减风操作,按照矿批与风量相适应的原则,加上出现了管道征兆,20:00退矿批至矿批12600kg退矿批炉料共走10。随着在0о部位单点放料和300о部位压料,高炉顺行逐渐稳定。21:35所加净焦即将下达,加风压到190kPa,矿批加至13200kg。鉴于上述改变布料角度,稳定了高炉顺行。82夜班接班后,开始人工驱动布料器,每一点放两批料(减少手动布料频率,又可满足高炉布料需要),六点定点布料。夜班第一次铁[Si]0.76%,[S]0.021%01:00高炉恢复全风作业,02:40矿批加到13400kg,焦批仍为3100kg 仅以调煤量来调整炉温。05:15布料器处理调试完毕,完全恢复到原来的装料制度和焦炭负荷。

4  效果

这次布料器失常处理时间较长,高炉通过有针对性操作(主要操作参数见表2),有效防止了高炉大凉和管道的出现,避免了操作事故,并且保护了炉顶设备未被损坏。但是在此期间前期提炉温过程时间较长,后期炉温偏高,炉温波动大,如图1所示(布料失常期间出铁炉温对应于图1中第1019次炉温),焦炭负荷调整过于频繁,出现了减风减产现象。

 2   6号高炉布料器失常期间主要操作参数

时间

风量/ m3/h

风压/ kPa

风温/

煤量/ kg/h

氧量/ m3/h

料速/

综合焦炭负荷/ t/t

15:00

6.25

192

1050

9528

2500

8

3.50

16:00

6.37

188

1080

9527

1800

8

3.45

17:00

6.29

189

1060

9813

1500

7

3.30

18:00

6.20

190

1050

10348

1500

7

3.03

19:00

6.16

183

1080

10317

1550

7

3.15

20:00

5.48

172

1050

10305

1580

6

3.02

21:00

5.96

165

1020

10333

1400

6

2.82

22:00

6.00

168

1040

9829

1600

7

3.04

23:00

6.10

185

1050

9809

1800

6

2.99

24:00

6.11

189

1100

9811

1700

7

3.13

01:00

6.19

195

1075

9523

2200

7

3.15

02:00

6.20

192

1000

9520

2500

7

3.17

03:00

6.25

191

1000

9547

2600

7

3.22

04:00

6.28

193

1000

9000

2300

6

3.14

05:00

6.30

199

1010

9001

2500

7

3.27

06:00

6.29

199

1025

8012

2400

8

3.49

注:入炉料综合焦炭负荷计算,取煤的置换比为0.8

 


1  6号高炉812日出铁炉温变化推移

4.1  布料分析

    6号高炉1999年开炉后是空转螺旋布料,一车一布,六点不定点布料,布料角度63о。对于操作炉型规则的高炉,这种布料可以提高煤气利用率,利于强化冶炼。20033月由于高炉炉况失常,炉料偏行严重,炉顶改造为了六点定点布料,一批一布, 布料角度60о,这便于准确压料、偏布料处理炉料偏行[12]20065月高炉处于炉役后期,设备故障多,炉型不规则,实行三点定点布料, 布料角度120о。采用三点定点布料,单位时间内在高炉某部位放料次数增加,利于压该点顶温,起到稳定煤气流作用,如果布料失常,压不住该点,容易出现管道。

4.2  负荷调整探讨

据文献[3],布料器停转后,应该退焦炭负荷2%3%,这是对于操作炉型较好,煤比不高的高炉;若操作炉型不规则,炉温基础低,布料失常时间长,退焦炭负荷最好大于3%;不能准确判断布料失常时间,要首先采用加净焦方式,保证一定的炉温基础。

5  结语

布料对于高炉生产非常重要。布料器失常后,使用增加煤量减轻综合焦炭负荷来提炉温,要注意煤气利用率变差对提炉温的影响;退焦炭负荷要结合高炉原来布料方式和实际生产状况。

长期单点布料,必须防止损坏炉顶设备,应该以料面浅的料线放料为原则。布料能改变高炉产量水平、改善顺行[4]这次设法人工驱动布料器,强化布料,对于稳定炉况起到了关键作用。
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