1 前 言
高炉上料时,由于原料成分不同、含水量的差异,不同的原料从振筛到称量漏斗的下料速度不同,振筛挂料不同。此外,振筛停止时,由于惯性会造成余振(余振是造成下料偏差的主要原因),这都导致从高位料仓到称量漏斗里的实际重量与设定有偏差。高炉上料是一个连续的过程,为了减少偏差,应提高下料准确度,尽量减少实际值与工艺设定值的偏差;在出现偏差后还应进行动态补偿,避免偏差累积。
2 提高给料准确度的主要途径
2.1 利用变频器控制振筛的下料速度 振筛的速度直接影响料流速度。根据进入称量漏斗的实际重量,通过变频器分档控制振筛的速度,控制原理如图1所示。速度设定(重量设定值为100%)如表1所示。
图1 变频器控制振筛速度原理 表1 速度设定值
实际重量 |
PLC控制继电器动作情况 |
变频器速度输出 |
0~X1% |
(1J+2J+3J)全合 |
100%额定速度 |
X1%~X2% |
(1J+2J)得电、3J失电 |
60%额定速度 |
X2%~X3% |
1J得电,2J、3J失电 |
20%额定速度 |
X3%~100% |
全失电 |
速度为0 |
该方案的优点是:控制原理比较简单,通过速度分档控制,基本消除了引起下料称量偏差最主要的原因——“余振”,提高了每次称量准确度。缺点是:投资大,调试工作量大,根据原料品种、水分量不同需要及时调整X1~X3。 根据此原理对山东泰山钢铁有限公司(简称泰钢)一高炉进行了改造,将6个振筛电机改换为变频电机,分别配以西门子变频器进行控制。改造前后下料偏差统计比较见表2(以球团为例)。
表2 改造前后下料偏差统计
工艺设定值/kg |
改造前/kg |
改造后/kg |
偏差减少/% |
1200 |
1250 |
1220 |
2.5 |
1500 |
1560 |
1520 |
2.7 |
1600 |
1660 |
1625 |
2.2 |
1800 |
1875 |
1825 |
2.8 |
2.2 通过软件过程控制进行动态补偿 高炉上料本身是一个连续不断的过程,动态补偿的基本原理是将本次由于余振等原因引起的偏差,在下次下料称量的过程中进行补偿,多减少补。工作流程如图2所示(其中设定值的大小根据工艺料批进行设定,余振大小根据原料特性和现场经验进行设定)。
图2 高炉上料动态补偿原理
该方案的优点是:硬件投资少,调试方便,将每次出现的偏差在连续动态过程中进行补偿。缺点是只适用于连续上料过程。 2.3 硬件与软件联合控制 将软件与硬件相互配合,振筛电机由变频器控制,控制软件添加动态补偿程序。这样既可以提高每次称量的准确度,减小偏差,又可以将每次出现的微偏差在动态过程中进行补偿,适用于精度要求较高的场合。
3 结束语
根据以上三种途径,结合泰钢生产实际,进行了一系列技术改造。其中原100m3高炉属于未来计划改造项目,采取第一种途径硬件投资太大,故采取了第二种途径,原程序振筛控制添加了动态补偿程序,实现自动偏差找补;450m3高炉是2002年投产的工程,炉体本身容积大,上料多,容易造成很大的偏差,采用了第三种途径;对于炼钢某些添加剂的供给,属于不连续上料,出现的偏差不能通过动态补偿进行找补,要求每次上料重量准确,故采取第一种途径。以上改造实施后,偏差由原10%左右降至2%。 |