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鞍钢6号高炉开炉实践
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2669
摘 要:鞍钢6号高炉中修后,设备装备水平明显提高,由于开炉工作准备充分,各环节布置周密,在开炉过程中做到了安全、顺 行、高效,47小时全部风口达到全风操作水平,创造了鞍钢高炉开炉恢复的记录。

关键字:高炉 开炉 操作

1 概况
  鞍钢6号高炉有效容积1050m。由于炉体冷却设备破损严重,于2000年12月1日停炉进 行中修,更换了炉体破损的冷却壁及炉缸环炭和炉底一层满铺炭砖。到2001年3月13日23:30高炉送风开炉,历时102天23小时30分钟。与停炉前相比,高炉仍设有16个风口、2个渣口、1个铁口,更换了比较完善的仪表及控制系统,同时加强对操作人员的技术培训 。经过充分的准备和周密的布置,本次开炉取得了圆满成功,47小时全部风口达到全风操作水平,创造了鞍钢高炉开炉恢复的记录。

2 开炉准备
2.1 热风炉烘炉
  6号高炉有3座马琴式外燃热风炉,停炉前蓄热室格子砖粉化、塌落严重,风温很低。本次中修将蓄热室格子砖全部更换,热风炉炉顶、大墙无明显损坏,继续使用,陶瓷燃烧器更新。为满足高炉烘炉需要,3座热风炉于2月20日10:00开始烘炉,3月5日16:00烘炉结束,转用高炉煤气烧炉。
2.2 高炉烘炉
  本次6号高炉中修,炉底更换了一层满铺焙烧炭砖,炉缸采用焙烧炭砖内砌高铝砖,计划烘炉144小时。实际烘炉从3月6日18:30开始,到3月12日13:00结束,共用139小时30分钟。烘炉前各系统进行试漏及处理系统漏风共用5.5小时。高炉烘炉时采用16个风口送风,风口安装烘炉管,加热炉底。烘炉过程中严格控制风温,换炉风温波动要求小于20℃。由100℃开始,以30℃/h升温到300℃后,恒温24小时,再以40℃/h升温到500℃后,恒温100小时,然后以50℃/h降到100℃,烘炉结束。在烘炉中期(500℃恒温阶段)提高风压和风量,当时最高风压为50kPa,最高风量为2950m3/min,这有利于加快炉衬中水分的蒸发,缩短了烘炉时间。
2.3 开炉料
  为了保证装入炉内的开炉料准确合理(设定料线1.5m),预先进行了详细计算。开炉料采用高碱度烧结矿配加酸性球团矿,开炉总焦比定为2.5t/t,炉渣碱度定为0.92(二元碱度)。开炉料共分两段:第一段为净焦(共230t),填充炉缸、炉腹、炉腰;第二段为正常料,正常料又分成两部分,下部焦比为1550kg/t,取消了传统空料段,终渣碱度为0.91。上部焦比为1000kg/t,终渣碱度为0.97。预装料128批,当炉料装至119批,按容积计算,料线为8m左右时,点火送风。高炉各段容积见表1,开炉原燃料成分见表2,开炉料组成见表3。

表1 6号高炉各段容积

部位

死铁层

炉缸

炉腹

炉腰

炉身

炉喉

合计

设计容积,m3

30.00

145.17

154.59

104.56

589.10

49.21

1090.72

填充容积,m3

30.00

145.17

154.59

104.56

589.10

8.2

 1031.70


表2 6号高炉开炉炉料成分

名称

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

R

  水份

挥发份

S

堆比重

烧结矿

52.42

8.18

8.03

15.26

2.50

1.90

     

1 .80

球团矿

63.83

0.37

7.53

0.43

0.46

0.06

     

1. 90

    Al2O3       灰份        

焦炭

6.02

33.36

51.54

3.33

0.88

12.50

4 .30

1.15

0.56

0.45


表3 6号高炉开炉料组成

装料方式

配料情况 焦炭总量t 烧结矿总量t 球团矿总量t 焦比kg/t
     烧结矿t/批 球团矿t/批 焦炭t/批        
上部 4[(JK+2J)+(JK+J)] 11.5 6.5 4.19 83.8 92 52 1000
下部 9(JK+3J) 11.5 6.5 4.19 150.8 103.5 58.5 1550
  55J    4.19 230.5     
合计           465.1 195.5 110.5 2500
J—焦 K—矿                

3 开炉操作
3.1 炉内操作
3.1.1 风量、批重
  3月13日23:30送风点火,送风方式采用7个风口分散送风,堵风口情况见下图。 
  送风风口面积为0.1271m2,风量700m3/min,风压35kPa,风温750℃。由于预装炉料没上完,且风闸钢绳松套,造成风量不稳,故暂未加风,先上料,1小时40分钟后预装料装完 ,料线正常,高炉开始变料,矿批14t,其中烧结8.55t、球团5.15t、锰矿0.3t,焦批7 .525t(折算成罐焦上料),焦比922kg/t,入炉碱度1.17。14日1:00 3、10、16号风口燃烧,2:00 1、5、12、14号风口燃烧,此时风闸处理基本正常,逐步加风。14日7:00 风 量1550m/min,风压75kPa,风温860℃,风量、风压平稳对称,打开7号风口。14日15:05出第一次铁,渣铁2t左右。17:25出第二次铁,渣铁约15t。随着炉前出铁的好转,逐渐开风口加风。至15日白班15:00风量2650m/min,风压165kPa,风温840℃,还剩两个风口未开,风口面积0.2609m2。在开风口的同时逐渐扩大矿石批重,至15日风口全开时 ,批重已扩至16.0t,入炉焦比降至573kg/t。
3.1.2 炉温、碱度
  开炉时由于炉温高,适当控制较低碱度。开炉料装完后第一次变料,焦比由999kg/t降至992kg/t,入炉碱度为1.17。按计划冶炼5天铸造铁,一方面是增加炉缸石墨碳沉积,保护炉缸。另一方面是由于上料系统时有耽误,为提高适应能力,有意维持较高炉温。20日焦比降至497kg/t,入炉碱度提至1.28,生铁含[Si]降至0.459%,生铁含[S]为0.027%。由于正确处理了炉温与碱度的对称关系,保证了渣铁足够的物理热 和生铁的质量。
3.1.3 风温、喷煤
  本次开炉后,风温比上一代明显提高,且在煤气管道上安装了荒煤气预热净煤气装置,使用热矿时,可将煤气预热到270℃,平均风温可达1050℃。风温提高有利于喷煤量的增加,喷煤量的增加又有利于风温的提高。3月21日,平均风温己达1057℃,煤比122.9kg/t。
3.1.4 装料制度
  随着工作风口和风量的增加,逐渐采取发展中心和适当抑制边缘气流的措施,开炉装料制度为全焦矿同装。当送风风口增加到14个,最高风量达2600m3/min时, 装料制度调整为40%正同装、60%倒同装,此种装料制度炉料分布明显改善,中心发展,边 缘适当加重,除尘器煤气分析CO2为18.7%,CO为22.0%,H2为2.2%,N2为59.1%,CO利用率为45.9%,说明采用上述装料制度是合适的。开炉后各项生产操作指标见表4。

表4 6号高炉开炉各项生产操作指标

 

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日

3 月18日

3月19日

3月20日

3月21日

风量,m3/min

1387

2450

2221

2158

2654

2564

2677

2831

风压,kPa

76

149

116

123

159

161

176

182

风温,℃

845

892

902

958

983

1045

1046

1057

产量,t

 

762

1167

1146

1562

1750

1891

1851

利用系数,t/(m3·d)

 

0.726

1.111

1.092

1.488

1.666

 1.800

1.763

焦比,kg/t

 

901

536

585

530

492

497

513

煤比,kg/t

 

78.0

67.7

33.2

67.2

73.5

109.2

122.9 

风口面积,m2

0.1455

0.2435

0.2523

0.2060

0.2457

0.254 3

0.2825

0.2875

〔Si〕,%

 

2.298

1.130

1.037

0.863

0.854

0.459

0. 573

R

 

1.17

1.11

1.11

1.11

1.13

1.11

1.10

批重,t

14.000

15.575

17.018

16.000

16.759

16.888

18 .000

18.000

3.2 炉前操作
  点火送风后,从铁口喷出来的煤气用明火点燃,防止煤气中毒。14日15:05铁口自动来铁,即送风后15小时35分钟出第一次铁,渣铁2t左右;17:25出第二次铁,渣铁约15t。 由于渣铁量较少,且渣铁沟初次使用,渣铁流动性差,因此所出渣铁全部放入下渣干渣罐。至15日8:35出铁,由于出铁量明显增大,决定走砂口,并适当加大铁口角度。本次出铁90t,出渣35t,生铁成分[Si]=2.850%,[S]=0.028%,[Mn]=0.480% ,炉温充足,渣铁流动性好,炉前劳动强度大大降低,为炉况恢复创造了条件。

4 总结
  (1)本次开炉保证了充足、连续的烘炉时间,且烘炉风量较大,取得了较好的烘炉效果。尤其对炉缸的烘烤较彻底,为高炉首次铁的顺利放出创造了条件。
  (2) 本次开炉与以前开炉有所不同,在炉料装至炉身,按容积计算,炉身还有1/3部分未装料,即料线为8m左右时,开始点火送风,送风1小时40分钟后料线正常,此种状态下送风在鞍钢尚属首次。其优点是可以保证上部料柱疏松,同时由于提前送风,上部料柱经过预热、水分蒸发,透气性变好,有利于炉况顺行。
  (3) 本次开炉装料取消了空料部分,并把净焦之上的正常料分成两部分,下部碱度和焦比稍高,以起到原空料“中和碱度”的作用,上部碱度和焦比略低,以便使开炉料和送风后装入料能平稳过渡。
  (4) 摒弃了开炉用锰矿的传统开炉方法,不但简化了装料程序,节省了宝贵的锰矿资源,而且有利于保护炉体耐火材料,延长高炉寿命。
  (5) 重负荷料比较靠上,铁口来渣铁时炉缸和铁口得到了充分加热,出铁比较顺利。
  (6) 本次开炉原燃料准备充分、成分稳定,为顺利开炉打下了基础。

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