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西钢高炉炉况失常事故的处理
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2705
摘 要:2002年9月20日8:30至10:50,西钢炼铁总厂2号高炉休风处理煤气系统眼镜阀。复风后高炉处于空尺状态,炉况稳定顺行。11:45高炉进行全风操作,12:40外加7.18t碎铁,补焦400kg,空尺时间至15:00时,赶上料线后,生铁含硅1.19%,第二次铁生铁含硅0.79%,但炉况顺行遭到破坏,以后炉温急剧下行,出现崩料,至23:00时,渣铁放不出来,上部严重结厚,控制上料,至第二天11:50拉风转休风坐料,炉况转顺。

关键字:

1 事故经过 
  2002年9月20日8:30至10:50,西钢炼铁总厂2号高炉休风处理煤气系统眼镜阀。复风后高炉处于空尺状态,炉况稳定顺行。11:45高炉进行全风操作,12:40外加7.18t碎铁,补焦400kg,空尺时间至15:00时,赶上料线后,生铁含硅1.19%,第二次铁生铁含硅0.79%,但炉况顺行遭到破坏,以后炉温急剧下行,出现崩料,至23:00时,渣铁放不出来,上部严重结厚,控制上料,至第二天11:50拉风转休风坐料,炉况转顺。

2 事故处理 
  (1)9月20日14:15减风15kPa赶料线,19:30减风10kPa稳定炉况,20:40减风10kPa稳定炉况,由中料批正分装改为小料批三倒两正,同时减负荷0.21t/t。
  (2)9月20日20:50加KK×2批,22:00加KK×2批,22:53加KKu×16批(u=100kg),21日2:42加KKu×10批(u=100kg),6:46加KKu×10批(u=100kg),13:50加KKu×5批(u=100kg),15:55加KKu×3批(u=100kg),17:38加KKKu×2批(u=150kg),19:05至22日6:00每隔15批料加KK×2批,保持炉况稳定顺行两个周期,装料制度、送风制度得以全面恢复。
  (3)在炉况失常时,采取控制顶温上料,拉风坐料,拉风转休风坐料,加焦洗炉等方式处理炉况。

3 原因分析
  (1)检修后复风,高炉长期空尺作业,导致布料不正常,煤气分布不合理,盲目加风作业,使得炉况顺行被破坏,高炉先崩料、未预热好的负荷料到达炉缸导致炉况迅速向凉。
  (2)接班操作者对炉温短期向热没有进行综合分析,采取减煤、撤风温等降炉温措施,导致高炉进一步向凉。
  (3)处理炉况措施采取得不果断,附加料、装料制度以及额外加焦时机滞后。
  (4)对空尺作业危害没有引起高度重视,高炉操作者对炉况综合分析能力不够。

4 经验教训 
  (1)随着高炉强化冶炼,上料能力不能满足正常冶炼需求,在保证炉况顺行的前提下,应采取扩大焦批的方式上料。
  (2)空料线作业应采取减风降强、额外加焦的方式把热量补足,防止炉况顺行被破坏。
  (3)继续强化高炉操作者综合判断炉况能力培训,用完善的制度进行约束,并将该事故做为反面教材进行剖析。
  (4)信息反馈不及时,对前期炉况不稳定没有及时找主管领导进行现场跟踪与指导,导致事故进一步恶化。
  (5)炉况出现不稳定因素,没有及时甩掉附加料,同时也没有采取改善入炉料质量的措施,铁前一体化的成效没有及时体现出来。
  (6)高炉操作者抢指标的心理过强,需政策导向予以规范。
 
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