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北龙炼铁公司降低生铁含Si量的冶炼实践
发表时间:[2007-10-30]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2692
摘 要:降低生铁含Si量是炼铁生产技术发展的趋势,面对当前严峻的市场形势,为了提高企业的竞争能力,进一步降低生铁含Si量,降低成本,应是一个主要技术措施。

关键字:

1 概述
  降低生铁含Si量是炼铁生产技术发展的趋势,面对当前严峻的市场形势,为了提高企业的竞争能力,进一步降低生铁含Si量,降低成本,应是一个主要技术措施。
  70年代后期,重点企业生铁含Si量一般已降到0.5%,而地方企业进展较缓慢,发展也不平衡。
  降低生铁含Si是一个系统工程,原燃料质量和供应的稳定、管理水平和操作水平,设备条件等都有关系。我厂生铁含Si量长期在1.0%左右徘徊,经过努力和攻关,1998年降到0.709%,1999年一季度已降到0.624%,3号高炉已降到0.494%,取得了较好的效果。
2 影响生铁含Si量的因素
  高炉解剖发现〔Si〕主要是来自焦炭灰分中的SiO,其还原过程分两步:SiO还原为SiO,气态SiO在挥发上升过程中被碳还原为Si进入生铁。
2.1 焦炭灰分
  降低焦炭灰分,可控制SiO来源。
2.2 减少铁水滴在炉内停留时间
  减少铁水滴与气态SiO接触机会,为此又有几方面措施:
  (1)软熔带下移,使滴落带高度缩短。但影响软熔带高度的因素很多,如熟料率、烧结矿碱度、矿石性质等,气流分布,温度场分布情况也有影响。
  (2)熔铁滴下线速度。冶强越高,出铁量越大,铁滴下降越快,与SiO接触机会减少。
2.3 滴落带温度
  滴落带是炉内湿区,在这里渣铁液通过焦炭层进入炉缸,所以铁滴和焦炭的温度都有影响。
  (1)铁滴温度高,则对SiO吸收的速度提高;
  (2)焦炭温度高,生成SiO越多,一般焦炭温度可看作理论燃烧温度的75%。
2.4 炉渣成分
  (MgO)升高有利降〔Si〕。据试验:(MgO)提高0.1,炉腹区初渣与焦炭接触下降5%,〔Si〕降低0.003%。
  (MgO)升高对〔Si〕有一定氧化能力,有利脱〔Si〕。
  炉渣碱度提高,(SiO2)活度下降,有利降〔Si〕。
2.5 顶压提高
  顶压对气态SiO生成有一定抑制作用,有利降〔Si〕。
3 我厂降低生铁〔Si〕的措施
3.1 稳定原燃料条件,长期保持高炉顺行
3.1.1 加强入厂原燃料管理
对原料管理人员制定了严格的原料验收制度,对不符合技术条件的原燃料禁止验收,不准卸车,对提供成分有疑问的,必须取样化验,证明符合技术标准后,才可验收。
3.1.2 提高烧结矿质量和产量
  1998年两个烧结车间共产烧结矿159.6万t,烧结合格率达到75.08%。这些烧结矿只能满足高炉用料的80%,需要另配20%土球团或澳矿。为了提高烧结矿产量,1998年四季度投资兴建了75m烧结机。1999年一季度75m烧结机基本达产,这样高炉熟料率达到了100%。1999年一季度共产烧结矿56.6万t。烧结矿合格率达到了75.58%。
3.1.3 稳定和提高焦炭质量
  由于焦炭在炉内既是热源又是料柱骨架和还原剂,焦炭质量的稳定和提高对炉温的稳定和降低〔Si〕起到关键作用。焦化公司通过攻关优化了配煤结构,自产焦炭强度M40达到86%,灰分12%,外购焦炭灰分达到了11%。
3.1.4 稳定炉料结构
  三个烧结车间的原料配比不同决定了烧结矿的冶金性能不同。烧结三车间印度矿粉配比为90%,而烧结一车间和烧结二车间为30%。高炉配料时规定三烧料占50%,高炉仓存不准低于400t,保证了高炉均衡供料。
3.2 降低休风率和慢风率
  推行设备的空期检修制和日常的设备点检制,使高炉休风率由1998年的2.15%降到了1999年一季度的1.40%。
3.3 选择合理的造渣制度
  1997年以前渣中MgO始终在5%左右,有时个别高炉炉渣中MgO能达到8%,但并未坚持多久。1998年一季度,全公司各高炉渣中MgO均配到了8%~11%,炉渣二元碱度1.10±0.05,三元碱度1.30±0.05。
3.4 精心操作,制定合理的高炉操作制度
  生铁含Si量下降,铁水温度稍有下降,一般〔Si〕下降0.1%,铁水温度下降25~30℃,所以高炉下部热贮备下降,尤其是中小型高炉,所以一定要提高高炉工长的操作水平和责任心。
3.4.1 加强烧结矿的筛分
  烧结矿粉末是造成料柱透气性变差的主要原因。为此我公司在炉料的筛分上从1998年开始投入很大精力。在高炉矿槽上增加一道筛分设备。1、4号高炉改为分散筛分,2、3号高炉振动筛的筛分面积比过去增加了一倍。经检测,入炉料含粉率在5%以下。
3.4.2 炉况调剂
  提倡小剂量调剂,统一三班操作,调剂的剂量要准确,杜绝方向性的错误。
3.4.3 探索合理操作制度
  我们在探索操作制度上做了大量工作,坚持以下部调剂为基础,上、下部调剂相结合的方针。上部以开放中心气流压制边缘气流为主,提高正装比例。炉料条件不好或炉况稍有不顺时,采用发展边缘的装料制度,逐步扩大料批。经过努力,矿批已调整到9~10t,批重增加2~3t。料制主要为大料批分装。根据炉料条件有时采用焦矿全等尺,有时采用矿等尺焦不等尺。下部采用高风温,混风大闸关死。不准用风温调剂炉况,风口长度增加了50mm,一是发展了中心,同时也保护了炉腹冷却壁。这样,上部煤气流分布稳定,煤气利用好,炉况顺行,下部炉缸工作活跃,脱硫效果好,达到“上稳下活”的境界。混合煤气CO达到了17.5%。
3.4.4 严格控制炉温,维护热制度稳定
  稳定炉温的关键是控制好料速,密切注视料速的变化,前四小时与后四小时和两班之间料批数之差。为了达到这一目的,对值班工长进行小指标考核与奖金挂钩,考核主要内容有:料批、炉温、风温、炉渣碱度、悬料次数。
3.4.5 维持合理操作炉型,确保炉况稳定
  前几年,由于原料条件比较差,入炉料含粉率高,焦炭质量波动,同时缺乏对合理炉型的认识。在外界条件发生变化时,采取措施不及时,经常出现炉墙结厚或结瘤。现在,非常重视维持合理的操作炉型,采用测量冷却水温差方法判断是否有结厚现象。同时,密切注视高炉值班室内各仪表参数的变化,当出现风量减少,透气性指数下降及炉体温度降低时,果断采用发展边缘气流的措施或萤石洗炉的措施处理炉况,避免高炉结瘤,尽量减少操作失误,高炉崩、悬料次数大大减少,现在每座高炉每月悬料为1~2次,或根本没有悬料。
4 经济效益
  几年来,炼钢生铁含Si量逐年下降,见下表:

近年炼钢生铁含Si量

1996

1997

1998

1999(一季度)

〔Si〕%

1.064

0.894

0.709

0.624


  从表中看出,1999年一季度〔Si〕为0.624%。按生铁〔Si〕每下降0.1%影响焦比5kg/t计算。与1996年相比,焦比下降22kg/t。1999年一季度产生铁335713t。可节焦

  335713×0.022=7386t
  经济效益(吨焦按550元计)
  7386×550=406.2万元

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