1 前 言 高寒地区由于受季节因素的影响,冬季生产水平低,给生产经营工作带来了难度。西林钢铁公司炼铁总厂有两座100m3高炉,生铁产量却在2000年11月、2001年1月创造了历史新纪录,在2001年2月又创造了日产铁新纪录,相关一些指标也得到了改善,见下表。
冬季主要生产指标对比
指 标 |
2000年11月 |
1999年11月 |
2001年1月 |
2000年1月 |
2001年2月 |
2000年2月 |
产量,t |
17851 |
15738 |
18288 |
15591 |
16579 |
14965 |
入炉焦比,kg/t |
531 |
652 |
594 |
633 |
582 |
631 |
喷煤比,kg/t |
95.21 |
0 |
95.14 |
0 |
85.83 |
0 |
综合冶强,t/m3·d |
1.783 |
1.739 |
1.964 |
1.650 |
1.908 |
1.633 |
休风率,% |
0.23 |
1.65 |
0.81 |
3.56 |
0.39 |
0.36 |
风量,m3/h |
18878 |
18364 |
18896 |
17845 |
19486 |
17545 |
风温,℃ |
1069 |
978 |
1056 |
980 |
1060 |
980 |
热风压力,MPa |
0.068 |
0.071 |
0.071 |
0.067 |
0.070 |
0.064 |
悬料,次 |
3 |
15 |
5 |
3 |
2 |
3 |
磁选铁耗,kg/t |
119.8 |
66.52 |
108.0 |
103.4 |
120.8 |
71.23 |
〔Si〕,% |
0.82 |
0.87 |
0.86 |
0.90 |
0.84 |
0.87 |
铁料TFe,% |
54.03 |
53.13 |
53.32 |
53.21 |
53.01 |
52.82 |
焦炭灰分,% |
13.27 |
14.32 |
13.31 |
15.08 |
13.07 |
15.23 |
焦炭M40,% |
69.92 |
65.80 |
69.53 |
69.43 |
70.43 |
68.29 |
生铁成本,元/t |
926.8 |
949.0 |
931.0 |
937.9 |
930.5 |
938.9 |
2 采取的主要措施 2.1 调整炉料结构 随着高炉冶炼的强化,烧结矿产量明显不足,为此,西钢高炉的炉料结构由原来的碱性烧结矿(R=1.6)加酸性球团矿改为高碱度烧结矿(R=1.8)、磁选碎铁加酸性球团矿。通过生产实践,取得了较好的效果,一方面缓解了烧结矿仓存不足给生产组织带来的压力,另一方面随着球团矿配入量的增加,入炉品位略有提高,为增产降耗创造了条件。 2.2 改善系统“精料”方针 西钢的原燃料条件是外购精矿粉的质量(TFe=64.5%)比自产精矿粉质量差(TFe=65.7%),外购落地焦炭的质量(灰分为17.5%)比自产焦炭质量差(灰分为13.1%)。为此,在对分承包方进行评价、制定按质论价政策的前提下,根据质量差异进行测算,确定经济需求量。2000年4月,铁前系统的合并,采取了提高自产精矿粉产量、焦化单炉产量,降低外购物料的补充量。更为主要的是采取了提高自产精矿粉质量、自产焦炭质量来降低外购物料的补充量,达到了增产与降耗双赢的效果。 2.3 确定适宜的冶炼强度 对前十年的冬季生产数据进行统计分析,并且利用高炉末期炉容增大的有利条件,突破前几代高炉末期生产保守操作的思想,确定了冬季生产合理的冶炼强度。在此基础上兼顾其它因素的影响,尤其控制外购落地焦炭的需求量在50t/d以下,使高炉在稳定顺行的同时,产量持续攀升。 2.4 强化生产过程管理 2.4.1 排查生产隐患 炼铁总厂制定了相应的管理制度,形成每周排查生产隐患,联合检查两次的检查考核制度。对冬季生产的重点隐患,以研讨会或组织科技人员重点攻关的形式进行整改,使生产管理由事后分析总结向事先控制过渡。 2.4.2 合理安排检修时间 根据生产需要合理安排检修时间。选烧检修由原来的集中检修改为分散检修的方式,具体做法是:适时调节烧结矿的碱度和增加磁选钢渣的配入量,充分利用烧结矿满槽的机会,安排检修。高炉检修前,将所需物料调整到最佳,有效缩短了炉况恢复时间,为增产提供了有利的条件。 2.4.3 推行横班管理 2001年初,炼铁总厂推行了横班作业长管理模式,成立了以横班调度长为核心、各分厂值班主任和关键工序工长为成员的横班考评小组。同时,总厂对考评小组的业绩进行排序,运用激励和约束机制,对考评小组形成“闭环”管理,初步完成了管理工作中心下移的管理策划工作,使管理体系有序健康地发展。 2.4.4 对生产信息有效控制 钢铁企业的特点是工序复杂,涉及到的工艺流程多,冬季生产限制因素多,信息管理工作显得更重要。为此,总厂将信息流摆在了与物料流同等重要的位置上,建立了相应的管理和考核制度,形成了逐级汇报、逐级解决、越级考核的管理网络,查摆冬季生产隐患的工作得到了明显的强化,减少了各类事故的发生。 2.5 应用新技术 2.5.1 增加陶瓷燃烧器 提高热风温度对高炉强化冶炼和提高喷煤比十分有益。为此,2000年10月在热风炉上增加一个陶瓷燃烧器,提高风温80℃左右,为高炉实施强化冶炼、降低焦比、提高喷煤比,创造了条件。 2.5.2 提高喷煤比 2000年5月8日,高炉喷吹煤粉工程投产后,对炉况稳定顺行产生了巨大的影响。在喷吹无烟煤的基础上,进行了喷吹贫瘦煤的实践,取得了理想的效果,近期积极组织开展喷吹烟煤的前期准备工作。 2.5.3 新建精矿粉暖仓 为保证高炉冬季生产,西钢新建精矿粉暖仓,能容纳7万t精矿粉,基本解决了冬季生产所需的铁料。
2.5.4 末期生产维护 西钢两座高炉炉龄已超过10年,末期生产强化冶炼受到了制约。为此,在炉身维护方面采取了炉身灌浆造衬、局部挖补和重新砌筑等措施。在铁口维护方面采取了将铁口附近风口缩小、合理提高碱度及提高生铁含硅、改进炮泥质量和钒钛矿护炉等措施。在煤气系统维护上,新增设了布袋反吹系统、及时放灰等操作措施。 2.5.5 球团配加硼泥 在球团配加硼泥试验成功的基础上,在烧结进行了有益的尝试,效果良好,提高了球团矿强度,减少 了炉顶吹出量,降低了铁消耗。 |