1 前 言 为提高生铁外观质量,增强产品的市场竞争能力,针对我厂原有铸铁工艺存在的质量问题,我们进行了技术攻关和研究,通过改进铸铁模和铸造工艺,使生铁外观质量得到明显改善,收到了显著效果。2000年,我厂生铁产品获得哈尔滨市名牌产品称号,打开了国际市场。现就如何提高生铁外观质量谈一下个人看法。 2 原铸铁机存在的主要问题 2.1 B级品统计与分析 所谓B级品就是生铁外观质量不合格,包括麻面、重叠、飞边、空壳、气孔等。1999年6月至12月B级品统计见表1。
表1 1999年6~12月B级品统计
月份 |
总产量(t) |
B级品(t) |
百分比(%) |
铸造铁比例(%) |
6 |
10,701.29 |
400.90 |
3.74 |
46.71 |
7 |
10,392.25 |
779.3 |
7.49 |
43.81 |
8 |
11,506.80 |
354.55 |
3.08 |
28.71 |
9 |
11,908.80 |
286.38 |
2.4 |
29.9 |
10 |
11,093.55 |
314.87 |
2.87 |
31.07 |
11 |
12,188.88 |
233.55 |
1.91 |
30.91 |
12 |
10,627.72 |
269.56 |
2.53 |
39.79 |
累计 |
78,419.29 |
2639.1 |
3.36 |
35.84 |
从统计结果可以看出,铸造铁比例多,铁粘,B级品就多,反之则少。另外铁模裂纹以及铁模打浆效果不好,致使铸块脱模困难,形成二次浇注,便产生重叠铁。空壳铁产生的原因:一是铸铁机长度不够,冷却效果不佳,产生空壳铁,二是铁水缓冲包小眼过大,致使浇注速度过快,铁水冷凝时间短,产生空壳铁。 我厂的模型不合理,进入国际市场的生铁均为面包型,而我厂为长条三连块铁。 2.2 铸铁机存在的问题 (1)模型不能与国际市场接轨。 (2)由于铁模单体体积小,受热变形,易出现裂纹,不利于脱模。 (3)铁模安装固定困难:原铁模的安装是由两根M16螺栓两端固定,由于铁模在铸造时两端耳板及耳孔表面粗糙,运转一段时间后极易松动,在铸铁和运行过程中铁模晃动甚至刮模,致使铁水在模中不能稳定冷凝,出现飞边。 铁模所含元素成分不稳定,是铁模产生热腐蚀,裂纹甚至断裂的主要原因。 铸铁机打浆设备不完善,打浆不均匀,不利于脱模。 3 新模型的设计安装 3.1 设计原理 根据上述的分析总结,结合进入国际市场的块铁形状,我们对原铁模重新进行了设计和安装,并取得了良好效果。 (1)新铁模增大了体积,由原来的长条三连型设计成与国际接轨的四块式面包型,相当于将原来的两块铁模变成一块。 (2)新铁模成分的确定: 我们针对以往铁模经常出现的裂纹,断裂,腐蚀凹坑等现象进行了认真的总结和分析,并制定了铁模成分的含量,在新铁模成分中相应提高了Si的含量,降低了S的含量,同时对P元素也做了要求,改造前后化学成分见表2。
表2 铁模改造前后化学成分对比
成分% |
C |
Si |
Mn |
S |
P |
改造前 |
1.5~1.8 |
3.4~3.8 |
0.8~1.0 |
≤0.06 |
无要求 |
改造后 |
3.0~3.3 |
1.8~2.0 |
0.8~1.1 |
≤0.012 |
<0.15 |
(3)原安装尺寸不变,节省了改造工程量,新模可在原模损坏后陆续更换,不影响生产。 3.2 打浆机的改造: 我厂多年来始终使用击溅式打浆机,一直存在着打浆不均匀,运转振动大,事故率高的问题。其工作原理是依靠旋转轴上的两条皮带击打浆液液面,使浆液飞溅到铁模表面实现打浆目的。其缺点是:(1)浆液四处飞溅,污染环境。(2)轴及轴承经常受冲击载荷作用使轴弯曲,轴承损坏,事故率高。为此结合本次质量攻关,我们对打浆机进行了改造,由原来的击溅式改为离心式。其工作原理是:转子径向二分之一浸入浆液中,转子高速运转时,转子叶片上的浆液在离心力的作用下沿叶片旋转切线方向甩出,形成雾,并喷到铁模表面,实现均匀打浆。其优点是:运转负荷小,降低电耗(原打浆机用5.5千瓦电机,现用3.0千瓦电机),打浆均匀,运转平稳无噪音。 4 改造后的效果 (1)上述两项改造于2000年5月18日全部完成,经过近6个月的运行取得了良好效果。B级品大幅下降,具体统计见表3。
表3 2000年5~9月B级品统计
月份 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
B级品(t) |
147.47 |
147.16 |
57.53 |
105.81 |
59.69 |
占总产量% |
1.23 |
1.29 |
0.49 |
0.85 |
0.55 |
(2)铁模的使用寿命大幅提高,粘铁、裂纹、高温腐蚀得到有效控制。铁模消耗由原来吨铁0.04块下降到吨铁0.026块。(均按原小模计算)。 (3)改造后的打浆机运行平稳,打浆均匀,满足了脱模要求,有效地控制了冶炼铸造铁粘模现象。 通过上述改造,使我厂的产品质量有了很大提高,为我厂产品打入国际市场奠定了基础。此次攻关达到预期目的,并得到用户的认可,年创经济效益达到一百多万元。但在铁模成分上还有待深入研究,以提高其耐腐蚀性,并减少由于应力产生的表面裂纹。 |