摘要对唐钢3号高炉炉底炉缸侵蚀原因进行分析,并提出了今后生产中应采取的措施。认为唐钢3号高炉炉底炉缸侵蚀的主要原因是炉缸结构不合理和鼓风动能偏低,今后高炉生产中应加强冷却、提高鼓风动能、加钛矿护炉和控制冶炼强度。
关键词 高炉 炉底炉缸 蒜头状侵蚀 鼓风动能
1 引言
唐钢3号高炉(2560 m3)于1998年投产,采用了并罐无料钟炉顶、炭砖一陶瓷杯复合炉底、霍戈文式高风温长寿热风炉、俄罗斯图拉法渣处理工艺、板壁结合炉体冷却设备、软水密闭循环系统等先进技术。2004年以来,3号高炉炉缸炉底侵蚀日趋严重,已经威胁到了高炉的安全生产和技术指标的进步。本文重点对炉缸炉底侵蚀原因进行分析,并提出了今后生产中应采取的措施,以延长本代炉役寿命。
2炉底、炉缸设计特点
炉缸高度4.7 m,死铁层深度2.2 m,炉底、炉缸砌筑结构如图1所示。采用4层炭砖(2层500mm,2层600mm)、2层陶瓷杯(每层500mm),炉底总厚度共3.2m,其中炉底炉缸环炭部分采用的是国产热压微孔炭砖,炉底中间部分采用的是国产半石墨化炭砖,陶瓷杯材质为国产刚玉莫来石。
炉缸采用光面冷却壁,炉底采用水冷形式,从炉缸到炉身采用软水密闭循环冷却形式,进水压力为0.65 MPa,水温42~45℃。
3炉底炉缸的侵蚀状况
唐钢3号高炉开炉以来炉底炭砖温度和冷却壁温度的变化趋势见图2~图6。从图中可以看出,唐钢3号高炉开炉后随着时间的延长和冶炼强度的提高,炉缸炉底逐渐被侵蚀。
2004年温度上升幅度最大,2004年12月27日18号风口下方,第2段冷却壁温度达到224℃,短时达到280℃,1—3段冷却壁水温差最高1.6℃,热流强度达到17000×4.18kJ/(m2·h),17号风口下方2段冷却壁部位炉皮温度高达180℃,比其他部位高120℃。2005年7月19日14号风口下方2段冷却壁温度达到199℃、热流强度达到12000×4.18 kJ/(m2·h),说明2段冷却壁部位形成“蒜头状”侵蚀,其中18号和14号风口下方局部侵蚀最严重。通过两次堵风口作业(18号风口堵1个月,14号风口堵15天),加上钛矿护炉,主要技术指标有所改善,见表1。
2005年控制[Ti]0.15%,炉缸部位炉皮喷水,14号、17号风口部位l~3段冷却壁改工业开路水冷却(水量是原来的3倍,进水温度比原来低10℃),炉缸炉底炭砖温度大部分下降,但第3层环炭(标高6.50m)温度(见图4)及炉底中心第1层炭砖上、下温度仍在上升(见图3),说明炉缸炉底侵蚀严重。
3号高炉采用国产陶瓷杯,从图2分析,第1层炭砖与第2层炭砖温差在300~350℃(2002年以后第2层炭砖中心电偶坏)。随着温度的升高,温差增大,2002年第2层炭砖温度达到500℃,如果第3、4层炭砖温差有700℃,则第4层炭砖上沿温度在1150℃以上,说明陶瓷杯在2002年已经被侵蚀掉。2004年,第l层炭砖中心电偶温度达到.500℃,表明第4层炭砖被侵蚀掉,第3层炭砖侵蚀严重,局部已经侵蚀掉。
炉缸环炭深浅电偶相差120 mm,统计表明,温度在400~500℃、500~600℃、600~700℃,温差分别为45、60、70℃,由此可知标高6.5~8.0m之间环炭冷面距800℃化学侵蚀线距离为200—600mm,所剩环炭厚度说明炉缸衬蒜头状侵蚀严重。
4炉缸“蒜头状”侵蚀的原因分析
大家对侵蚀的原因有以下观点:①炉缸冻结炸铁口导致炭砖破损;②处理炉墙粘结、炉缸堆积使用萤石量过多,造成内衬侵蚀严重;③风口漏水后受铁钢平衡的影响未能及时换风口,水进入炉缸后造成炭砖氧化;④风口短、鼓风动能低,造成铁水环流严重;⑤炉缸结构不合理;⑥K、Na、Zn等有害元素含量过高,造成化学侵蚀严重。
笔者对这几种观点进行如下分析:
(1)3号高炉投产后不久发生了炉缸冻结事故,处理事故时曾在铁口用过爆破的方法,可能破坏了铁口区内衬,但炉缸侵蚀严重的部位在14~18号风口,距铁口较远,而铁口下方侵蚀不严重,说明炸铁口不是蒜头状侵蚀的主要原因。
(2)受原燃料质量波动以及板壁结合冷却形式等的影响,3号高炉发生过几次炉墙粘结和炉缸堆积,使用过大量萤石洗炉,累计用量达1000多吨,对内衬有侵蚀作用。但渣面位置最低时也在第3段冷却壁以上,用萤石洗炉可能对第3段冷却壁内衬造成侵蚀,而侵蚀严重的部位在第2段,即使出净渣铁,熔渣也不可能降低到第2段冷却壁,因此萤石洗炉不是炉缸衬蒜头状侵蚀的主要原因。
(3)3号高炉投产以来,因风口漏水而更换的风口共89个,更换次数见表2。从表2可以看出,14~18号风口仅17号风口更换次数多,17号风口主要是在2005年更换次数多(5次),而18号风口下方在2004.年底就已经侵蚀严重,可见风口漏水不是蒜头状侵蚀的主要原因。
(4)3号高炉风口长420—450 mm,鼓风动能1 10 kJ/s,国内有效容积相近的高炉风口长度一般在450~600mm,鼓风动能在130~160kJ/s,可见风口偏短、鼓风动能偏低,边缘煤气流比较发展,炉缸边缘较活跃,可能是蒜头状侵蚀的原因之一。具体分析:①鼓风动能低的原因。鼓风动能是由鼓风参数和原燃料条件决定的,唐钢焦炭质量差、波动大(见表3),过高的鼓风动能会造成风口前焦炭粉化严重,导致压差升高,炉况失常,因此焦炭质量和稳定性差是鼓风动能低的主要原因。另外,焦炭强度差会影响炉缸内焦炭透气透液性,炉缸内铁水环流严重是必然的。②使用短风口的原因。3号高炉炉腰、炉身中下部采用的是板壁结合的冷却形式,其特点是炉墙内衬不光滑,长寿但易粘结;唐钢焦炭质量和稳定性差,块矿配比高,球团矿品位低、抗压强度差,当炉温波动大、特别是炉温低时易导致腰疼病,使用短风口对预防炉墙粘结、处理炉墙粘结效果较好,投产以来曾经两次加长风口,使用效果都不好。
(5)炉缸结构。目前,高炉长寿的炉缸结构主要有3种:一是法国的陶瓷杯结构,二是美国的热压小块炭砖结构,三是大块的微孔炭砖。国内使用热压小块炭砖的偏多,且使用效果较好。
3号高炉使用的是国产大块微孑L炭砖,投产7年来炉缸衬蒜头状侵蚀严重,可能的原因为国产微孔炭砖的平均孔径和抗碱性能达不到法国的AM-102和日本的BC-7S水准。大块微孔炭砖与美国的热压小块炭砖相比有如下缺点:小块砖与冷却壁贴壁砌筑,而大块砖与冷却壁之间有捣料层(3号高炉捣料层厚度100mm),捣料层在生产过程通常会变质和收缩,
并成为有效热传递的障碍,影响冷却效果;大块炭砖在热应力的作用下容易产生断裂,导致炭砖的传热能力降低。在以上因素的作用下,炭砖的热面容易达到800℃化学侵蚀线温度而被侵蚀掉。
从以上分析可以看出,炉缸结构不合理是3号高炉炉缸衬蒜头状侵蚀的主要原因。
(6)唐钢炼铁料中含有一定量的K、Na、zn等有害元素,它们在炉内的富集容易造成炉墙粘结和炉缸侵蚀,2004年3号高炉在休风时多次发现白色金属流入风口吹管,经化验主要是Zn。
有害元素在3号高炉炉缸侵蚀中占有多大比重还需进一步研究。唐钢已经开始和院校联合研究有害元素在高炉内的行为和排出对策。
5 延长3号高炉寿命应采取的措施
(1)利用气隙指数判断捣料层是否产生气隙如果产生了气隙,应该在捣料层部位压人碳质泥浆消除气隙,在此基础上,加大冷却,使残余的炭砖内部形成保护性渣铁壳。
(2)提高精料水平,在保证炉墙不粘结的前提下,适当的加长风口、缩小风口面积以提高鼓风动能,减缓铁水环流。
(3)在现有条件下,停氧、降低顶压,使风口旋区向炉缸中心延伸。这也相当于增加鼓风动能。
(4)坚持钛矿护炉。3号高炉实践表明:[Ti]控制在0.15%左右,对顺行、煤比、综合焦比影响不大利用系数下降0.1左右,基本能起到护炉作用;如果将[Ti]控制在O.20%以上超过10天,会造成炉腹、炉腰粘结,炉缸边缘堆积,影响顺行。因此[Ti]应控制在0.15%左右。
(5)控制合适的冶强,炉缸冷却壁热流强度控制在警戒值以下。