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唐钢1号高炉开炉及快速达产实践
发表时间:[2007-10-17]  作者:武振宇 崔文月 杨志国 段新民  编辑录入:admin  点击数:3441

摘要对唐钢1号高炉扩容大修改造、开炉及快速达产经验进行了总结。唐钢1号高炉经过精心的开炉准备和合理的开炉方案制订,在开炉7天内利用系数突破2010天开始喷煤富氧,15天煤比达70kg/t,实现了快速开炉快速达产。

 

关键词 高炉 开炉 达产

 

l概况

  唐钢1号高炉于2005224日进行停炉扩容大修,炉容从1 260m3扩至2000m3.扩容后采用了一系列先进技术:陶瓷杯炉缸、砖壁合一的薄内衬结构、铜冷却壁、软水串联密闭循环冷却;炉顶采用并罐无料钟炉顶,安装十字测温和料面成像仪;炉前设有液压矮炮、液压开口机、水冲渣系统;设有3座高风温内燃式热风炉,增设附加燃烧炉的双预热装置;TRT余压发电,高炉煤气除尘清洗系统采用了环缝洗涤塔。采取枕木填充法开炉,热风炉点火。开炉以来炉况顺行良好,开炉后1个月的主要技术指标见表1


2开炉准备工作

  本次大修从20043月开始破土动工,进行炉体及冷却壁安装、打压试漏、炉底砌砖及风口安装。基本上在20053月初具备推移条件。热风炉也是边生产边建设。20048月改造1号热风炉,10月份投入使用,2号热风炉20051月投入使用。相应的水渣、矿槽、喷吹系统和烧结系统也进行改造。2005224日停炉放残铁,拆1 260m3高炉本体。310日~12日高炉本体推移到位,进行接口安装。

 

3高炉烘炉

  高炉烘炉采用热风炉烘炉,重点烘好炉底炉缸,计划烘炉89h,实际烘炉815 h,考虑到无料钟炉顶的温度限制,尽量使用较大的风量,规定了烘炉最高温度为500℃、风量2600m3min3231200开始烘炉,270130烘炉完毕。整个烘炉过程控制参数见表2


4装开炉料

    (1)采用枕木填充炉缸、静态装料,枕木填充至风口处,做成平面,再沿炉缸壁斜靠一圈,并固定好,正好盖住风口小套。

    (2)开炉料是保证开炉后炉况顺行的重要因素,为了确保开炉料层的稳定性,本次开炉料弃用了低温还原粉化率高、易滚动的球团矿,通过添加熔炉剂保证开炉的渣量和维持合适的碱度。从3271800开始装料,装料至炉喉钢砖上沿3m,测布料轨迹。280530装料完毕,共用115h

    (3)配料参数选择:全炉焦比32tt;正常料焦比08 tt;全炉碱度095;正常料碱度11;渣中MgO=10%;A12O318%;全炉料压缩率15%;生铁成分选择[Si]35%、[C]36%、[Mn]08%、[P]01%、[S]003%、[Fe]9197%。

    (4)开炉料计算原料成分见表3

    (5)高炉开炉实际入炉料组成见表4


5  开炉操作

51  开炉过程

3281016点火送风,由于配套风机不到位,用原来1 260m3AV5618型小风机送风,考虑到鼓风动能小,堵11个风口,送风面积018l 0 m2,起步风量1400m3min、风压55kPa、风温700℃。1330,料尺动,料线45 m开始下料,矿批27 t,焦比800kg/t,布料矩阵为:

  320    350 320 290 180

O8    C3     3     3     41400加风至2 000 m3min,风压120 kPa、风温800℃,290230加风至2 400 m3min0400料线正常(20m),自动下料,同时改多环布料,布料矩阵为:

      38.50  35.50  32.50  29.50    38.50  35.50  32.50  29.50  180

O  3         4         3          2     C  3         2         2        2        4  降焦比至750kgt,扩矿批至28t。白班捅开3个风口,风量加到2800m3min302l55310134,由于8号平法兰跑风严重,休风处理,同时检查并更换所有法兰石棉垫。送风后降焦比至610 kgt,矿批扩至33t,风量加至3000m3min42日倒大风机,倒风机后捅开4个风口,风量加至3800m3min43日捅开2个风口,风量加至4100m3min4日、5日各捅开1个风口,至此风口全开,炉况转入正常。以后随时调整气流,矿批稳定在40 t,并及时调整焦炭负荷,48日喷煤富氧。料制上,料线16m,布料矩阵为:

   39.50  36.50  33.50  30.50  39.50  36.50  33.50  30.50  27.50  210

O  3        3        3           2    C  3       2          2        2        1       3

    开炉阶段的操作参数见表5

52  出铁

    329日零点铁口开始喷渣,100堵口。送风22小时于816南场出第一次铁,走干渣,无入鱼雷罐,1211出第二次铁,走干渣,铁入罐,铁量380t1640出第三次铁,走干渣,铁入罐,铁量240t,从第四次铁开始,走水渣,之后铁口工作正常。由于炉渣碱度选择合理,渣铁物理热充足,流动性良好,出铁一直很顺利。但由于烘炉时间短,随着冶强的提高,炉体大量喷浆,特别是从45日开始一直到8日铁口冒水。但没影响出铁,只是泥套受损大,做了三次泥套。

 

6结语

唐钢l号高炉开炉成功并快速达产,主要有以下几点经验:

(1)开炉前的各项准备工作做得相当充分,特别是设备运转良好,没有因为设备故障而导致休风等,为顺利开炉、恢复炉况创造了良好的条件。

(2)装料制度合理,低料线用矿单环焦多环赶料线,料线正常后改多环布料。煤气流以开放中心为主,保持适当的边缘煤气流。开炉以来炉况顺行良好,没有崩滑料,更没有悬坐料。

(3)送风制度合理,保持足够的鼓风动能,根据入炉风量及时调整送风面积。炉温稳步下降,热制度保持相对稳定。

 (4)渣铁处理顺利为开炉快速达产提供了有利的外部保证。

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