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ASMS法铁水脱硫技术的开发和应用
发表时间:[2007-12-07]  作者:  编辑录入:admin  点击数:3341
 
  随着冶金工艺技术的迅速发展,国内外铁水炉外脱硫技术有了很大的发展。尽管脱硫设备形式和方法有多种,如转鼓法、搅拌法、摇包法、喷吹法等,但国内许多钢铁厂都采用喷粉法铁水脱硫工艺。虽然喷粉脱硫工艺在提高脱硫剂的效率;降低喷吹气体消耗,提高设备的作业率等方面有了很大的进步,但因受喷粉脱硫自身工艺特点所限制,在实际生产过程中仍然存在设备复杂,生产组织困难,维修费用高,管道容易堵塞,制粉和喷吹作业造成粉尘污染严重,如扒渣彻底,则渣中带铁多,如扒渣不彻底,则转炉铁水回硫严重等问题。为解决这些问题,开发了一种能连续脱硫并自动排渣的装置和工艺(简称为ASMS法铁水脱硫技术),近4年的使用表明,此工艺不但简化了粉剂喷吹输送、扒渣等工序。且铁水温降小、铁损少,环境污染轻,脱硫效果良好。
1脱硫装置的结构及工作原理
  自排渣法连续铁水脱硫装置(见图1)用耐材在铁水包内做一隔墙.将铁水包分成两部分,连通起来,这样如果将脱硫剂放到一侧,由于铁水的比重大于脱硫渣,脱硫剂形成的熔渣层在上面,铁水穿过脱硫剂时发生渣铁间的脱硫反应,该部分则成为脱硫的反应容器,另一半则成为铁水的通道,铁水通道一侧装有排铁流嘴,脱硫室一侧有排渣流嘴。排渣流嘴的位置高于排铁流嘴,当排铁流嘴的位置高于铁水过眼时,可实现边排渣边脱硫的连续脱硫过程,在脱硫反应一侧的底部安装透气砖,可强化搅拌,满足对铁水深度脱硫需要。在实际生产中.采用溜槽将脱硫剂投放到脱硫室一侧,利用铁水的冲击动能,完成铁水与脱硫剂的充分接触、混合和脱硫反应,脱硫渣则由排渣流嘴自动排掉,由于不采用粉剂喷吹的方法向脱硫装置加入脱硫剂,故避免了喷吹作业的扬尘现象,使环境烟尘少,污染轻。
1-覆盖剂,2-出铁口,3-铁水过眼,4-透气砖,5-排渣口,6-脱硫渣,7,铁水
图1 连续铁水脱硫装置的结构图
2脱硫剂的冶金效果
  要取得好的综合效果,除了设备的结构外,脱硫剂也是至关重要的因素,还要开发出硫容量高,成本低,即便在铁水温度较低的情况下,脱硫动力学性能仍良好的,并能自动流渣的脱硫剂。
  从目前喷粉所用的脱硫剂来看,一元系脱硫剂主要有:CaO,CaCO3,Na CO3,CaC2,金属Mg等;二元系脱硫剂主要有:CaO- CaC2,CaO-Mg,CaO- CaF2,CaO- Na CO3;三元系脱硫剂主要有:CaO- CaC2-Mg,CaO- CaF2- CaC2,CaO- NaCO3- CaC2.这些脱硫剂虽都能达到预期的脱硫效果。
  但存在诸如如何彻底除渣、铁水温降大或成本高等问题。在实验研究和半工业试验的基础上.实际采用以CaO为主的四元系(C aO- CaF2- NaCO3- CaC2)复合脱硫剂(表1)。   
  脱硫剂的冶金效果表现在脱硫率以及自动排渣性能上,工业试验结果说明此法不仅脱硫率高,且脱硫渣流动情况良好,完全能实现自动排渣的目的。据生产统计,在无脱硫情况下,铁水由出铁槽到达铁水包内时,出铁槽内铁水平均温度为1419℃,铁水包内铁水平均温度为1349℃,出铁过程平均铁水温降70℃;当采用连续铁水脱硫时,铁水由出铁槽经过脱硫装置到达铁水包内,二者对比发现当每吨铁水脱硫剂消耗为5 kg时,因脱硫造成的温降约为9℃。半工业试验的脱硫剂消耗、脱硫率以及铁水其它指标的变化情况见表2。
 
表1 脱硫剂理化指标
wB/%
粒度/㎜
密度/(g·㎝-3)
熔点/℃
粘度
(1300℃)/(Pa·s)
CaO
Na2O
CaF2
MgO
Ca
C
Fe2O3
SiO2
42~46
10~12
20~25
1~2
3~7
1~3
≤1.5
1~5
0~3
0.81~1.1
920~932
0.2~0.3
 
表2 脱硫剂消耗对铁水温降和脱硫、脱磷效果的影响
脱硫剂加入量/(㎏·t-1)
铁水温度/℃
铁水温降/℃
w(So)/
%
脱除w(S)/
%
脱硫率★★/
%
w(Po)/
%
脱除w(P)/
%
脱磷率/
%
出铁
包内
0
1 412
1 342
70
0.088
-
-
-
-
-
4
1 392
1 314
78
0.082
0.035
42.7
0.141
0.003
2.12
5
1 410
1 331
79
0.089
0.046
51.7
0.115
0.007
6.09
6
1 405
1 324
81
0.095
0.053
55.8
0.105
0.004
3.81
7
1 393
1 310
83
0.088
0.053
60.2
0.098
0.004
4.08
  注:表内数据均为平均值,样本数为40;代表包括出铁过程在内的铁水平均温降; ★★代表包底未安装透气塞时的平均脱硫率。
  实际生产中采用铁水摆动流槽和前面所述的铁水脱硫装置相配合,即可满足连续生产的需求。表3是连续脱硫装置与每小时产铁量为85 t的化铁炉相配在2003年处理4万多吨和2004年处理20多万吨铁水的技术经济指标。从表3可以看出,当不采用包底吹气搅拌时,铁水中w(S)可由0. 064%降低到0. 009%.平均脱硫率可达85%左右。
 
表3 连续脱硫的年均技术经济指标
年份
底吹
搅拌
铁水脱硫平均温降/℃
脱硫剂单耗/(㎏·t-1)
脱硫效果/%
w(So)
w(SE)
脱硫率
2003
14.9
9
0.064
0.009
85.9
2004
9.4
5.05
0.085
0.043
50.12
  注:脱硫率=( w(So)- w(SE))/ w(So)
3脱硫装置的内衬寿命
  采用上述脱硫装置和脱硫剂,在工业生产初期,不但脱硫率高,同时渣中带铁和铁中带渣均几乎为零,表现出良好的冶金效果。但由于脱硫的终渣为C aO- Na2O-SiO2渣系,渣的熔点低,流动性好,且含有大量的Na2O和CaF2,脱硫包耐材的冲刷、侵蚀严重,脱硫包先后选取并试验了粘土砖、蜡石砖、镁碳砖等耐火材料,但脱硫包内衬寿命并不能满足工业连续生产的要求,表4给出了内衬采用不同耐材时,脱硫包的包龄情况。
 
表 4 不同材料用作脱硫包内衬时的包龄情况
序号
内衬性质
使用次数
主要破损原因
1
粘土砖、蜡石砖
15
渣线侵蚀严重,墙与包壁接触处透渣
2
铝镁、铝镁碳砖
18
渣线侵蚀严重,墙与包壁接触处透渣
3
铝镁尖晶石浇注料
20
浇注料侵蚀严重,隔墙与包壁接触处透渣
4
综合砌砖和新耐材
302
整体正常侵蚀、损毁,按计划修包
  为解决脱硫包寿命问题对破坏情况及砖衬侵蚀机理进行了研究,根据脱硫包内衬不同部位耐火材料的侵独情况,采用综合砌砖方案.配合耐火材料厂,研制出了脱硫包专用砖,使包龄大幅度提高,由原来的不到20炉次,提高到80炉次,4年来通过对砌包质量和耐火材料的不断改进,2004年脱硫装置的内衬寿命己超过300次,不仅满足了工业化连续生产的需要,而且使耐火材料的消耗成本大幅度降低。另外,2003年ASMS法连续脱硫工艺和喷粉法铁水脱硫工艺的综合成本分析表明,前者每吨铁脱硫成本比后者约低60元,说明此法成本低。
4结论
  (1)自排渣法连续铁水脱硫技术能够实现连续脱硫,具备自流渣功能,脱硫率可达80%,铁水w(S)可降至0. 010%以下,脱硫稳定、效果好;  
  (2)铁水温降小,铁损少,经济性较好;
  (3)设备简单,运行可靠,操作简便,比喷粉法脱硫环境污染小;
  (4)ASMS法铁水脱硫技术可适用于化铁炉及高炉连续或间歇出铁脱硫。
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