1 EAF炉的脱[P]留碳操作实践
(1)采用第1批废钢入炉后.改变传统的割料操作.氧枪伸入留钢留渣组成的局部熔池吹氧操作.由此达到塌料直到熔清70%`80%然后加料的目的。此操作方法使熔化期的[Si][Mn]等抑制[P]氧化的元素.基本上达到95%以上的氧化进入渣中.[P]的氧化在50%以上.脱[C]量占总配[ C]量的40%以上。
(2)熔清后不喷发泡剂碳粉.氧枪利用最大供氧量吹渣脱磷.直到脱碳反应开始后(除尘弯管里有碳氧反应的黑色火焰为标准).开始喷入碳粉造渣提温。
(3)在脱碳反应进行到一定的时间后.调整吹氧量.使供氧强度在0. 85 m3/ min· t.测温取样.如果温度低于1 600℃.继续通电提温.在这一阶段吹氧量调到最小0. 51 m3/ min· t.进行吹渣操作继续脱磷.并且喷入碳粉用来控制渣中的氧化铁.防止氧化铁的量超过20%。生产实践证明在碱度大于2. 0时.供氧强度在0. 67~ 0. 85 m3/ min· t.脱碳反应由弱变强.脱磷反应由强变弱.供氧强度在0. 58 m3/ min· t以下.吹渣操作不会有明显的脱碳反应。
(4)在1 600~ 1 630℃时的二次取样后.[P]高的现象是由于在电弧炉中存在冷区.局部熔池存在软熔现象和渣中喷入碳粉后造成的。软熔现象阻碍了在1 540 ~1 580℃取样期间.局部熔池中的[P]向反应界面迁移。在这种情况下.即渣中氧化铁的量不超过20%.供氧强度在0. 58 m3/ min· t以下的吹渣和同时放渣的操作.会促使反应向脱磷的方向进行.小剂量的喷碳操作(30㎏/ min)对于炉渣回磷的影响不明显。
2 脱硫生产实践和工艺改进
冶炼中碳钢时采用留碳操作.控制出钢的初始[O].不同碳钢脱硫的工艺参数见表1.
在冶炼低碳钢20MnSi系列的时候利用出钢过程的1. 5~3min,将出钢的精炼渣由过去的80一100㎏/炉增加到l00~ 200 ㎏/炉,并适当提高出钢的温度.控制下渣的量.最大限度地进行渣钢间脱硫的直接反应,达到渣洗脱硫的效果。表2是冶炼20M nS i钢进行脱硫操作的实验数据。
表1 不同碳钢脱硫的工艺参数
钢种 |
EAF终点[C]/%(平均) |
精炼渣与石灰加入量/㎏ |
EAF出钢温度/℃ |
LF初始碱度以及渣况 |
EAF初始[S]/% |
LF初始[S]/% |
77Mn(1炉) |
0.58 |
50/400 |
1625 |
1.8/黄渣 |
0.047 |
0.024 |
60Si2Mn(20炉) |
0.45 |
50/450 |
1605 |
1.6/白渣 |
0.048 |
0.025 |
35CrMoA(15炉) |
0.16 |
100/450 |
1610 |
1.62/黑黄 |
0.049 |
0.029 |
注:[S]的要求为60Si2Mn小于0.035%,其余为0.025%.
表2 冶炼20Mn Si钢脱硫操作的实验数据
EAF终点[S]/% |
EAF终点温度/℃ |
EAF终点[C]/% |
EAF出钢合成渣和石灰加入量/㎏ |
EAF出钢时带渣量/㎏ |
LF初始[S]/% |
0.087 |
1630 |
0.056 |
250/400 |
≤100 |
0.048 |
0.089 |
1625 |
0.080 |
80/400 |
120 |
0.081 |
0.088 |
1640 |
0.086 |
250/400 |
很少 |
0.038 |
在炉料[S]高的时候.采用增加炉后精炼渣的使用量的方法.取得了预期的效果.脱硫的效果在40%以上.个别炉次的一次脱硫率虽然没有达到预期目标.但是对在LF工位的白渣脱硫十分有利.达到了生产匹配时间的要求。
3 脱[Pb] [ Zn]的生产实践
作为原子量和比重大于铁的元素. [Pb] [ Zn]将会破坏铁素体的晶格结构从而影响钢的力学性能. [Pb] [ Zn]还会沉降在炉底.对于底电极和炉底耐火材料造成破坏.[Pb] [ Zn]的脱除在冶炼操作工艺上也是比较困难的.由于废钢质量的原因.引起[Pb] [ Zn]超标.因此进行了脱[Pb] [ Zn]的工艺试验.根据新钢70 t电弧炉近千炉操作的改进与发展.完善了脱除[Pb] [ Zn]的操作技术.使之成为实际生产中的一门成熟技术。
由于[ Pb]是一种低氧化值状态稳定的元素.在炼钢条件下能迅速蒸发.所以如果[Pb]氧化后.进入渣中.利用发泡剂碳粉能迅速还原并且蒸发,所以在生产中熔清取样分析发现[Pb]的成分超标后.首先停止喷碳的操作.增大吹氧的强度和角度.将钢水中的[C]氧化到0.l0%以下,并且剧烈搅拌钢水.提高钢水的温度.促使沉降在炉底的[ Pb]通过钢水中的溶解氧氧化后被炉渣捕集.此阶段的操作时间在2~ 6 min之间.随后喷入发泡剂碳粉.Pb的氧化物很快会被还原剂碳粉还原成Pb蒸发进入炉气.达到脱出部分Pb的目的.这种方法在新钢电炉厂的操作中的随机统计中证明脱出部分的Pb为19%~54%(表3).是一种值得推广的技术。
表3 FT9708非调质钢脱铅的技术参数
炉号 |
脱铅的温度/℃ |
脱铅时的[C]/% |
初始[Pb]/% |
终点[Pb]/% |
耗时/min |
脱[Pb]率/% |
01D003233 |
1630 |
0.08 |
0.0022 |
0.0017 |
12 |
22.7 |
01D004722 |
1640 |
0.11 |
0.0028 |
0.0015 |
18 |
46.4 |
01D005569 |
1620 |
0.05 |
0.0026 |
0.0012 |
11 |
53.8 |
01D006277 |
1640 |
0.05 |
0.0023 |
0.0018 |
10 |
21.7 |
01D006648 |
1640 |
0.06 |
0.0021 |
0.0017 |
20 |
19.0 |
由于[Zn]的氧化性和汽化温度与Pb比较接近,所以[Zn]的脱除操作与铅的脱除操作基本一近致.
4 结语
(1)电弧炉冶炼时.从优选废钢开始.在配料阶段控制好钢水中各种元素的含量是优化操作的关键。
(2)脱磷操作中的诱变反应对于生产有积极的指导意义.有较好的经济效益。
(3)在EAF工位出钢过程中利用增加精炼渣的量.通过渣洗的脱硫方法是EAF-LF-CCM生产线的最佳选择.对出钢方式的比较.转炉也同样适用。