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KR预处理的工艺参数对铁水脱硫效果的影响
发表时间:[2007-11-03]  作者:  编辑录入:admin  点击数:3323
 摘要:研究了铁水温度、铁水初始硫含量、搅拌时间、旋转速度和脱硫剂加入量对80tKR铁水预处理装置脱硫效果的影响。结果表明,提高铁水温度,则增大脱硫效果;在铁水硫含量为0.043%~0.046%、铁水温度为1290~1310℃时,加入600~650㎏脱硫剂(铁水温度1340~1350℃时,加入450~550㎏脱硫剂),搅拌时间5~8min,旋转速度85~90r/min,具有较佳的脱硫效果。
  关键词:KR法  铁水预处理  脱硫效果
  理论和实践表明,采用铁水预处理脱硫是最经济、合理和省时的脱硫方式。而且转炉利用低硫铁水冶炼,实现少渣炼钢,从而减少喷溅、提高金属收得率和加快生产节奏,极大地降低炼钢成本。KR脱硫具有脱硫剂单耗低、脱硫效果稳定、处理周期短等优点,多用于冶炼优质钢。
  武钢二炼钢厂在生产取向硅钢、无取向硅钢、耐火耐候钢、电视机框架钢、磁屏蔽钢、压力容器钢及军工用钢时均采用KR脱硫;宝钢集团一钢公司不锈钢现代化改造工程铁水预处理选择了KR法脱硫工艺;济钢第三炼钢厂冶炼管线钢、船板钢、优质碳素钢时也采用了KR脱硫工艺;另外昆钢、川威钢厂等已先后采用KR法。
1 KR脱硫工艺的主要设备及流程
  双脱硫工艺是以一个外衬耐火材料的搅拌器浸入铁水罐内,进行旋转搅动铁水,使铁水产生旋涡,同时加入脱硫剂(Ca0)使其卷入铁水内部进行充分反应,从而达到铁水脱硫的目的。其反应式为:       
  (CaO)+[S]=(CaS)+[O]
  武钢双脱硫工艺主要设备包括:80t脱硫铁水罐车、电动渣罐车、扒渣机、搅拌系统升降小车、升降导轨及框架、定位夹紧装置、升降小车卷扬装置、除尘烟罩提升装置、脱硫剂输送装置、液压驱动系统、自动测温取样装置、搅拌头以及电气自动化控制设备等。
  KR工艺流程:向铁水罐中兑铁水→铁水罐运到扒渣位并倾翻→第一次测温取样→第一次扒渣→铁水罐回位→加脱硫剂→搅拌脱硫→搅拌头上升→第二次测温取样→铁水罐倾翻→第二次扒渣→铁水罐回位→铁水罐开至吊罐位→兑入转炉。
  武钢二炼钢厂KR法脱硫工艺采用石灰系脱硫剂,其主要化学成分如表1所示,粒度组成如表2所示。
表1   脱硫剂的成分/%
CaO
CaF2
S
SiO2
H2O
≥80
≥13
<0.05
<5
<1
 
表2   脱硫剂粒度组成
粒度直径/㎜
组成/%
>1
5
0.1-1
90
<0.1
5
 
 
2 KR脱硫工艺的影响因素
  从生产现场连续取100炉,每炉铁水量为(84士5)t,对生产数据进行分析,确定KR脱硫的影响因素。分析表明,铁水温度铁水硫含量、搅拌时间,搅拌器旋转速度和脱硫剂加入量都会对脱硫率产生影响。
2.1 铁水温度
  一般说来,铁水温度高时,铁水硫含量会降低,在高温状态下,Ca0脱硫反应能更好地进行。对所取100炉数据作预处理前铁水温度与铁水硫含量关系曲线,如图1(a)所示。在所取100炉数据中,处理前铁水温度在1200~1300℃的共有36炉,其中处理后铁水[S]≥0.005%的共有7炉,占总数的19.4%,而处理后铁水[S]≥0.001%的共有12炉,占总数的33.3%;处理前铁水温度在1300~1330℃的共有30炉,其中处理后铁水[S]≥0.005%的共有1炉,占总数的3.3%,而处理后铁水[S]≥0.001%的共有4炉,占总数的13.3%;处理前铁水温度在1330~1382℃的共有34炉,处理后铁水[S]均小于0.001%。脱硫效率的高低,可用下式表示:
  脱硫率=([S]处理前-[S]处理后)/[S]处理前×100%
 
 
  取处理前铁水硫含量为0.045%~0.047% ,铁水量为84~86t,搅拌头旋转速度为88~92r/min,脱硫剂加人量为550~650kg的部分数据进行分析,得到温度与脱硫率关系曲线(图1b),由图可知,脱硫率随铁水温度的升高而升高。由以上分析可知,铁水温度对脱硫效果有着相当大的影响,在其它条件相同的情况下,铁水温度越高,脱硫效果越好。
2.2 脱硫剂加入量
  KR脱硫预处理使用Ca0作脱硫剂,取处理前铁水硫含量为0.043%~0.046%,铁水量为84~86t,搅拌头旋转速度为88~92 r/min,处理前铁水温度为1290~1320℃的部分数据进行分析,得到脱硫剂加入量与脱硫率的关系曲线如图2所示。为方便计,设现场处理后[S]<0.001%的炉次硫含量为0,所得脱硫率为100%,由图2可知,脱硫率随脱硫剂加入量的增加而升高,当脱硫剂加入量为600kg时,脱硫率接近100%,再继续增加脱硫剂用量,对脱硫已不起作用,却要增加成本,并增加温降和对铁水的污染。
 
 
  由前面的分析可知,铁水温度低时,脱硫效果变差,因此铁水温度低的炉次要多加入脱硫剂。如现场中对[S]为0.036%的铁水,在铁水温度为1290~1310℃时,脱硫剂加入量为600~650kg,铁水温度为1340~1350℃时,脱硫剂加入量为450~550kg。
2.3 铁水初始硫含量
  铁水初始硫含量高时,要达到预期的脱硫目标,必须要加入更多的脱硫剂和延长搅拌时间。对所取100炉数据作铁水处理前硫含量与脱硫剂加入量的关系图(图3a),由图可知,在保证脱硫目标的前提下,脱硫剂加入量随铁水硫含量的增加而增加。搅拌时间与铁水硫含量的关系如图3(b)所示,搅拌时间随铁水硫含量的增加而延长。
 
 
2.4 搅拌时间与旋转速度
  延长搅拌时间,增加了脱硫剂与铁水反应的时间,从而降低了铁水硫含量;加快搅拌器旋转速度,加快了脱硫反应的传质,也加快了脱硫反应速度。但延长搅拌时间和加快搅拌器旋转速度,都会增大搅拌器及其动力消耗,从而增加处理成本,同时还会加快铁水温度降低。因此,现场中一般控制搅拌时间为5~8min,旋转速度为85~90r/min,只有在铁水初始硫含量较高时,才需要延长搅拌时间和加快搅拌器旋转速度。如对部分铁水[S]≥0.06%的炉次,延长搅拌时间到10min,增大旋转速度到98r/min,脱硫后铁水[S]<0.001%。
3 结论
  (1)铁水温度对脱硫效果有着相当大的影响,在其它条件相同的情况下,铁水温度越高,则脱硫效果越好。
  (2)脱硫率随脱硫剂加入量的增加而升高,但加入量到一定量后,对脱硫已不起作用,过多的增加脱硫剂用量,会增加成本,增加温降,增加对铁水的污染。因此在铁水温度为1290~1310℃时,脱硫剂加入量为600~650kg,铁水温度为1340~1350℃时,脱硫剂加入量为450~550kg, 比较适宜。
  (3)延长搅拌时间和加快搅拌器旋转速度能提高脱硫效果,但也会增加处理成本,增加铁水温降,因此搅拌时间以5~8min,旋转速度以85~90r/min为宜。只有在铁水初始硫含量较高时,才需要延长搅拌时间和加快搅拌器旋转速度。
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