薄板坯连铸由于是在高拉速条件下(3.0~6.0m/min)进行,铸坯厚度薄,浇钢空间狭小,唐山钢铁集团公司(以下简称唐钢)FTSC薄板坯连铸机又采用复杂横截面的长漏斗型结晶器,为保证连续浇铸和薄板坯表面质量,对硫含量提出了更高的要求,一般要控制w(S)<0.008 %。同时,薄板坯连铸的生产还需要时间节奏、温度的协调匹配。因此,开发LF快速脱硫工艺是薄板坯连铸短流程生产线的一个重要研究课题。唐钢在2003年3月开始对LF快速脱硫工艺进行了有针对性的研究,并取得了较好的工艺效果。
1 LF设备技术参数
唐钢150tLF主要技术参数如下。
容量 150t
最小钢水处理量 100t
最大钢水处理量 160t
钢包净空高度 ≥500mm
电极直径 457mm
极心圆直径 750mm
电极升降行程 2500mm
电极升降速度 150 mm/ s
炉盖提升行程 700mm
钢包透气砖数量 2个
变压器容量 25 MVA
2 薄板坯连铸钢水精炼工艺流程
钢水进站→接底吹氩管→钢包到LF精炼位→测温取样→给电、加渣料→造还原渣→调整钢水成分及酸溶铝→测温取样→成分温度合格→弱吹→喂线→弱吹→钢水到LF起吊位→加保温剂→吊包→薄板坯连铸机。
3 脱硫的热力学动力学研究
3.1 脱硫反应
在钢一渣界面上的脱硫反应是伴有电子转移的置换反应其基本式为:
[S]+2e=(S2-)
为保持电中性,必有一些能释放电子的元素同时经过界面进入渣中,对于铝镇静钢来说,脱硫基本反应为:
3(O2-)+3[S]+2[Al]=3(S2-)+(Al2O3)
3.2 炉渣的脱硫能力
适当增加渣量,可以稀释渣中CaS浓度,加快脱硫速率。但渣量过大会使炉渣过厚,影响钢渣界面反应。在实际生产过程中,由于转炉渣中FeO含量高,出钢下渣过多,会影响造白渣过程,从而恶化脱硫过程降低脱硫效率。因此,在生产实践中转炉出钢下渣量要求小于450kg。
从热力学角度考虑,脱硫反应是在还原性气氛中进行,渣中FeO含量高不利于脱硫反应。根据生产数据,在脱硫反应中渣中FeO含量与硫分配系数的关系如图1所示。此外,在生产实践中还发现,渣中w(FeO+MnO)<1%时,脱硫反应速率显著提高。

3.3 钢水温度
提高钢水温度将有利于脱硫反应的进行,同时可以加快渣料熔化,提高钢水流动性,加快反应速度,从而加速脱硫。生产实践表明,钢水温度低于1560℃时,脱硫速率明显降低;钢水温度高于1560℃时,渣料熔化快,炉渣流动性好,脱硫反应快。因此,要求转炉钢水进站温度要大于1560℃。
3.4 钢中酸溶铝含量
实测钢中w(Al)<70×10-6时,钢水w(O)>20×10-6,不利于脱硫反应。钢水的脱氧与脱硫是相互联系的,脱氧良好的钢水可提高渣的脱硫能力,是深脱硫的必需条件,并符合以下规律:
w[s]=30a[o]
式中,a[o]指钢水中氧的活度。
通过对生产数据的统计,得到钢中酸溶铝含量与脱硫率的关系,如图2所示。

从图2可以看出,钢中w(Als)> 200×10-6时脱硫率显著提高,若再提高钢中酸溶铝含量脱硫率提高则不明显。因此,要求转炉到LF钢中w(Als)要大于200×10-6。
3.5 CaF2含量
CaF2本身没有脱硫能力,但加入炉渣中可使脱硫速率显著提高,这说明CaF2在脱硫过程中可以起到类似于催化剂的作用,其作用机理主要是:①CaF2可以与网状硅酸盐发生反应,提供少量的O2-使渣中自由O2-增多;② CaF2能显著降低渣的熔点,改善动力学条件,使硫容易向CaO等破网组元固相扩散,③氟离子可以破坏硅酸盐赖以结合的化学键,形成空隙,使硫更容易扩散到CaO等金属氧化物内部。最终的结果是随着CaF2的增加脱硫速率和脱硫率都大大提高。
3.6 吹氩搅拌
氩气搅拌可以增加钢—渣反应界面,加快反应速度。从动力学角度分析,钢包精炼炉中脱硫反应的限制环节是钢液本体向钢—渣界面的传质过程。因此,加强氩气搅拌有利于提高脱硫反应速度。文献指出,脱硫时钢水搅拌能ω一般大于7000W/t,钢水搅拌能。由下式给出:

式中,QAr为吹氩量,m3/ min;T1、Tn分别为钢水和氩气的温度,K;Ho为吹氩深度,m;P2为氩气压力,Pa;Wg为钢水重量,t。
在唐钢LF精炼条件下,吹氩脱硫时的氩气搅拌能约为9000W/t。
3.7 钙处理
唐钢LF喂线处理主要用于对Al2O3夹杂进行改性处理.使之形成球形12CaO·7Al2O3夹杂,防止中间包浸入式水口堵塞,一般要求钢水中m(Ca)/m(Al)>0.1。但对喂CaSi线前后钢水取样分析表明喂,CaSi线后钢水将进一步深脱硫,平均脱硫率为13.7%。
4 快速脱硫工艺的开发与实践
根据理论分析及生产实际情况,唐钢认识到合理的渣系组成、温度控制、钢中酸溶铝含量、吹氩搅拌及喂线技术是实现LF快速脱硫的关键技术。因此,制订了如下工艺路线。
(1)造渣制度:根据唐钢实际情况(石灰中Si02含量较高)以及考虑到成本因素,唐钢150tLF精炼渣料实际消耗为石灰12~14kg/t;萤石4~5kg/t;预熔精炼渣4~5kg/t;造白渣用铝粉0.5~1kg/t。表1为合理的渣系成分以及唐钢实际的渣系成分控制。唐钢实际的渣系其硫容比可达到200。在实际生产中还发现,越旱造白渣,脱硫效率越高,因此要求钢水进站后立即加铝粉脱氧,一次给电后要求造好白渣。
表1 渣系成分控制情况(%)
|
CaO |
Al2O3 |
FeO+MnO |
SiO2 |
MgO |
合理的渣系成分 |
50~60 |
20~30 |
<1 |
6~8 |
|
唐钢实际渣系成分 |
50~55 |
15~20 |
<1 |
8~10 |
6~8 |
(2)温度制度:根据生产实际情况,唐钢要求进LF精炼站钢水温度大于1560℃,过程温度控制在1570~1590℃。从图3可看出温度低少1560℃时,脱硫率将会明显降低。

(3)酸溶铝成分控制:根据生产实际情况,要求进LF精炼站钢水w(Al)>200×10-6,过程w(Als)控制在250×10-6左右,喂线前w(Als)控制在200×10-6左右。结果表明,脱硫率良好。
(4)氩气搅拌制度:为保证脱硫及去除夹杂物,要求冶炼前期脱硫时氩气搅拌强度为600L/min;强搅有利于脱硫;均匀成分、温度时搅拌强度为400~500L/min;喂线前后静吹时氩气搅拌强度为200L/min,避免钢水液面裸露,引起一次氧化。
(5)钙处理制度:唐钢一般要求喂线前钢中w(S)<0.009 %,静吹时间大于5min,喂线后钢中m(Ca)/m(Als)>0.1,静吹时间不低于5min。在特殊情况下,钢中w(S)<0.012%时可以喂线脱硫,但要适当增加喂线量,喂线时氩气流量为300~400L/min,畏线后要保证静吹时间大于8min以利于CaS夹杂上浮
5 工艺效果
采用快速脱硫工艺后,唐钢LF脱硫生产周期明显缩短,能满足薄板坯连铸生产节奏的要求,对稳定薄板坯连铸生产提供了保障。图4是采用快速脱硫工艺前后LF脱硫情况的对比。

6 结 语
唐钢通过对LF脱硫热力学的分析研究,采用合理的渣系组成、温度控制、钢中酸溶铝含量、吹氩搅拌及喂线技术,实现了LF快速脱硫,满足了薄板坯连铸的生产要求。