用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:技术文献 >> 钢铁知识 >> 公共阅览室 >> 炼钢
宝钢300tLF渣精炼技术的开发与应用
发表时间:[2007-10-27]  作者:  编辑录入:admin  点击数:1666
 
1 前 言
  由于LF具有优良的精炼功能,目前不仅在电炉钢厂而且在转炉钢厂得到了广泛应用。
  宝钢于1999年12月在第一炼钢厂(BOF钢厂)增建了一台300tLF,并成功地开发了相应的合成渣精炼工艺技术。在各方人员的不断努力下,目前300tLF完全发挥了其应有的功能,为宝钢新品种的开发、产品质量和经济效益的提高发挥了优异的作用。
  本文将介绍宝钢300tLF合成渣脱硫、脱氧以及埋弧精炼技术的开发与应用。
2 设备条件
  300t钢包炉设备主要技术参数见表1,其供电二次电压为11级,二次电流为11级。
表1 LF设备主要技术参数 
项目
参数
炉容量/t
300
最小处理钢水量/t
250
变压器容量MV·A
45
电极直径/mm
500
极心圆直径/mm
1100
二次电压/V
335~535
二次电流/kA
13.5~59.5
钢包内衬直径/mm
4100
钢包高度/mm
4249
钢包透气塞/个
2
电耗/kW·h·(t·℃)-1
≤0.51
电极消耗/kg·(kW·h)-1
≤0.008
最大升温能力/℃·min-1
5
处理时间/min
30~50
 
  在LF上配备测温、取样、钢水定氧、定渣中(FeO)装置,钢水定氧范围(0~1000)×10-6,炉渣定(FeO)范围0~14%。并配备2台2线喂线机,可进行铝线、硅钙线、碳线等喂线作业,喂入速度40~400m/min。
3 LF合成渣脱硫技术开发与应用
3.1 合成渣脱硫理论及目标组成
  对于含铝的钢液,合成渣脱硫的基本反应为:
      3(CaO)+2[Al]+3[S]=3(CaS)+(Al2O3)    (1)
      K=(a3CaS.aAl2O3)/(a3CaO.a2Al.a3S)     (2)  
  以1%[Al]、[S]作为标准态,式(2)变为LS=(S)/[S]=K'/[Al]2/3     (3)  
  在某一给定温度,K 仅为渣成分的函数。而当给定某一钢中铝含量和温度时,硫分配比LS为渣组成的函数。
  Rinboud等对CaO-Al2O3-SiO2-MgO渣系的LS值进行了详细的热力学计算及试验。结果表明,当钢中[Al]为0.03%,温度为1600℃时,脱硫渣的组成为(60%~70%)CaO-(20%~30%)Al2O3-(5%~10%)SiO2,LS可达500~700。
3.2 合成渣脱硫试验工艺
  鉴于上述精炼渣脱硫理论,本试验选择钙铝系合成渣进行研究。在试验室中对合成渣脱硫能力、化学和物理特性等进行了研究,最终确定了大规模生产试验用合成渣组成。
  转炉采用挡渣出钢控制下渣量。钢包到达LF工位后,根据脱硫的要求加入适量脱硫合成渣,并对钢包渣进行脱氧,使渣中(FeO+MnO)<2%。在LF处理过程中,要控制底吹氩流量。对于深脱硫钢,为了强化渣钢界面的脱硫反应,宜采用较强搅拌方式。
3.3 深脱硫效果及分析LF深脱硫效果如表2所示。
表2   深脱硫实验结果
序号
〔S〕i/10-6
[S]f/10-6
脱硫率/%
硫分配比
1
58
5
91.4
240
2
26
7
73.1
140
3
55
6
89.1
 
4
59
6
89.8
217
5
81
5
93.8
480
6
30
6
80.0
333
7
89
10
88.88
190
8
83
8
90.4
 
9
86
10
88.4
 
10
102
12
88.2
200
11
77
12
84.4
 
12
72
13
81.9
 
13
53
13
75.5
77
平均
67
8.7
87.7
235
 
  由表2可见,在原始硫含量平均为67×10-6的条件下,采用所开发的深脱硫工艺,最终硫含量平均为8.7×10-6,平均脱硫率达到87.0%,硫分配比平均达235。这些数据说明所开发的合成渣及其工艺具有很好的脱硫效果。
  在LF处理过程中,吹氩搅拌强度对脱硫效果具有很强的影响。,在本研究的范围内,随着吹氩强度指数增加,脱硫率增加。当吹氩强度指数增加到20时,脱硫率可达85%以上,而强度指数达30以后,脱硫率增长的幅度减小。
4 LF合成渣脱氧技术开发及应用
4.1 合成渣脱氧理论及目标组成
  铝(硅)镇静钢中存在的夹杂物主要是Al2O3型的,因此,需要将渣成分控制在易于去除Al2O3夹杂物的范围。渣对Al2O3的吸附能力可以通过降低Al2O3的传质系数来实现。因此,可以通过Al2O3-CaO-SiO2三元系相图来讨论。
  降低Al2O3活度被认为是更重要的,渣成分应接近CaO饱和区域。如果渣成分在CaO饱和区,Al2O3的活度变小,可获得较好的热力学条件,但由于熔点较高,吸附夹杂效果并不好。在渣处于低熔点区域时,吸附夹杂物能力增加,但热力学平衡条件恶化。其解决办法是渣成分控制在CaO饱和区,但向低熔点区靠拢。具体的做法是控制渣中Al2O3含量,使CaO/Al2O3控制在1.7~1.8之间。
4.2 合成渣脱氧试验工艺
  生产低氧钢的主要工艺措施包括:①尽可能脱除渣中FeO、MnO,使顶渣保持良好的还原性;②使渣碱度控制在较高程度,阻止渣中SiO2还原;③采用CaO-Al2O3系渣,并将炉渣成分调整到易于去除Al2O3夹杂物的范围;④合适的搅拌制度。在LF处理低氧钢过程中,有一个合适的搅拌强度问题。为防止炉渣卷入和钢水裸露,一般采用较弱的搅拌方式。
4.3 合成渣脱氧处理效果
  宝钢300tLF处理硬线钢时,合成渣脱氧试验结果如表3所示。
表3 脱氧试验结果
序号
成品T[O]
序号
成品T[O]
1
15
6
12
2
14
7
14
3
15
8
14
4
13
9
14
5
14
10
8
 
  从表3可见,采用所开发的合成渣及相关工艺,能够生产T[O]≤15×10-6的低氧硬线钢。本试验2T[O]最低达到了8×10-6的较好水平。
5. 3LF埋弧精炼技术
5.1 4LF埋弧渣精炼基本思路
  泡沫渣5埋弧加热技术在提高诸如UHP、LF等电气的加热设备的热效率,延长炉衬寿命等方面效果显著。但通常的泡沫渣是在氧化铁含量较高的氧化性炉渣中,利用渣层内碳氧反应提供大量CO气体作为气源使熔渣发泡的。在LF的还原性炉渣中,熔池微弱的碳氧反应已不足以使其发泡。因此,实现埋弧精炼的关键是寻求适宜的发泡剂。
  目前常用的发泡剂主要分为碳酸盐、氟化物、氯化物三类,后两类会产生有害气体,不宜多用。本研究开发了以碳酸盐为主体的发泡剂,碳酸盐在高温下分解释放出大量反应性气泡,且气泡具有弥散、细小、初始动能小的特点。
  在发泡剂中配入一定量的碳粉,可与分解产物CO2气体反应,生成CO气体,使气体体积成倍增加。进一步消除弱氧化性CO2气体的不利影响。此外配入适量的延缓剂,以延长气泡在渣中的滞留时间。
5.2 埋弧精炼效果及分析
  在LF精炼过程中,基础脱硫渣加入后,即可加入第一批发泡剂。此后根据炉况,分数批加入发泡剂,常规总加入量为200~500kg/炉。试验过程中测定了渣层厚度的变化,测定结果表明炉渣及其发泡剂发泡性能良好,相对发泡高度达到114%~158%,渣层厚度可达300~460mm。
  埋弧加热要求熔池的渣层厚度达到电弧长度2倍左右,电弧长度的计算公式为:
      L=U/31/2-0.55×10-3×I-30 mm     (4)
  式中,U为二次电压,I为相电流。
  当二次电压采用5档为415V、电流为7档46.3kA时,计算电极电弧长度184mm。可见,采用所开发的埋弧渣技术能够基本达到埋弧加热要求。
6 结 语
  (1)开发了300tLF用脱硫合成渣及其超低硫钢生产技术,能够批量生产硫含量≤10×10-6的超低硫钢,最低硫含量为5×10-6
  (2)开发了300tLF用发泡剂,与基础合成渣配合使用,能够基本达到全程埋弧精炼。
  (3)开发了300tLF用脱氧合成渣及其低氧钢生产技术,能够批量生产T[O]≤15×10-6的低氧钢。
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。