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提高低碳钢转炉终点命中率的工艺优化
发表时间:[2024-12-10]  作者:王杰文,霍立桥,朱俊涛,田宝生,齐詹,成日金,刘成松,张华  编辑录入:小锰  点击数:492

内容简介

摘要:针对国内某厂90t转炉生产低碳钢时,脱碳前期溢渣严重、终点命中率低,且造渣料消耗大的问题,对转炉氧枪喷头、脱碳前期氧枪枪位、脱碳末期拉碳时间、造渣料加入量及方式和底吹工艺模式进行了优化。首先,调整了转炉氧枪喷头参数,使其拥有更好的搅拌效果;同时,调整氧枪前期枪位,将前期提枪压渣时间提前0.5min,避免出现溢渣现象;其次,减少造渣料的加入量,根据原工艺的终点炉渣成分计算出其碱度和硫、磷分配比,确定适宜的碱度并计算出石灰的加入量;最后,将底吹流量由0.027m3/(t·min)增大至0.069m3/(t·min),同时延长吹炼后期压枪拉碳时间10~15s,提高终点碳含量命中率。工业试验结果表明,新工艺终点温度命中率(t≥1630℃)提高8.96%,终点碳含量命中率(%C≤0.06%)提高24.91%,终点磷(ω(P)≤0.020%)和硫命中率(ω(S)≤0.020%)分别提升8.4%和17.32%;造渣料(石灰石和石灰)总量减少4.88kg/t钢;同时冶炼时间缩短了0.5min,提高了生产效率。 关键词:转炉;低碳钢;终点命中率;氧枪枪位;造渣料 下载高清全文—提高低碳钢转炉终点命中率的工艺优化.pdf

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