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“细节控”蓝川:从源头到终端,让轧钢品质“无懈可击”
发表时间:[2024-09-18]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:62

  宝武集团中南股份轧材厂棒一2线的轧钢高操蓝川,扎根现场率先示范,带领班组及骨干攻坚克难,用丰富的管理经验把关大盘、注重细节,引领攻关团队往“高标准高要求高质量”方向不断前行。

标准化作业不放松,工艺、质量同时抓

  生产工艺与质量息息相关,蓝川清楚工艺稳定最终的目的,是保证每一捆合格的螺纹钢按时出库。他从源头抓起,通过加强各岗位的过程管控,开展细节性关键改善,循序渐进地提升核心操作。

  生产中,他要求看火工特别注意加热煅烧嘴参数,确保能稳定控制氧化铁皮厚度;为更好控制成材率,他要求轧钢工每15分钟对轧线各道次料型进行卡量,对切头、切尾抽查检验;他还勤跑看质量岗位,观察成果输出,把每一分毫的差异都当成改善的方向。

  在他不懈的努力下,棒一2线7月未出现一起质量事故,工艺误时突破近半年来最低,工艺、质量都取得了良好的进步。

  从细节处入手,精准降本

  当下市场形势仍然严峻,为了工序能在赛道上跑出生存价值,蓝川决心继续在降本工作上下功夫。

  他眼睛向内,不断对异常数据、突发故障等不利因素进行分析总结。7月初,蓝川发现加热炉的炉门及炉门周边结构损坏,导致炉内温度不稳定,热量以及煤气消耗损失严重。他集合攻关团队对其进行改善,改善后每年节约成本22.4万元;7月中,他又从16号机换辊情况中嗅到“危机”,他针对设备及加油方式的短板,通过一系列的改善,最终实现导卫装配由90个降至30个,一年节约成本5.76万元。

  设备状态是关键,深入优化保安全

  设备同样是蓝川关注的项目,他在棒一2线工作多年,对这条产线的设备状态都了若指掌。8月,他针对19号万向轴进行升级优化,与点检员一同重新设计轴径,从而加大19号万向轴的承载能力,减少非计划停机时间,同时避免万向轴断裂造成的人员误入、机械打击伤害事故等安全隐患。

  他用实际行动做到了整月质量零投诉零异议、安全零违章零事故,他始终坚持以身作则,凡事亲力亲为竭尽全力,带领大家立足岗位作贡献、担当作为勇争先,为企业实现“活下去、好起来”贡献积极力量。 

 



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