5月份,首钢长钢公司轧钢厂以创新引领轧钢低成本运行为抓手,细化内部管理,强化工序衔接,落实责任分工,各项措施有效推进,实现经济技术指标的稳步改善。其中,该公司轧钢工序能耗较计划下降7.09千克标准煤/吨,综合成材率较计划提高0.2%。
面对逐步升高的气温,该厂提前部署防暑降温工作,强化事前预防和过程监管。该厂一方面全面排查关键设备降温设施,确保运行稳定;另一方面,细致落实职工防暑降温措施,包括设施检查和药品发放等,为高温季节安全生产提供了有力保障。同时,该厂派出安全管理人员每日深入现场跟踪监督,确保检修期间的安全措施到位,保障了该厂生产的安全与高效运行。
该厂持续推进“学巴登钢厂,促指标提升”活动,一方面,强化生产工艺控制,提升轧制精度与标准化作业水平,严格按照工艺要求控制料型尺寸,减少负差波动,提升成材率;另一方面,加强能源双控管理,该厂棒线作业区持续强化工序间联动,提升刚性对位,严格设备点检,及时排查并消除设备隐患,有效减少非计划停机。其中,该厂北线轧机作业率达82.94%,达到今年以来最好水平。通过这些措施,该厂不仅提升了生产效率和能源利用率,还有效降低了能源空耗。
5月份,该厂型钢超快冷却项目改造工程圆满完成并顺利投产。在试运行阶段,该厂设备技术人员与施工单位密切配合,持续跟踪调试,先后解决了入口翻钢机干涉、回退不到位、冷床步进横移异常、出口翻钢机翻转不到位、快速过钢时接钢困难、矫直机矫直不稳定、超快冷却系统降温波动、水雾控制失灵、热锯取样不自动、油气润滑压力异常等多个关键问题。目前,该项目已完成多规格产品的试生产,设备运行速度不断提升,为后续系列化自动生产提供了坚实基础。
5月份,该厂通过“五小”、QC活动、合理化建议等多种形式,激发全员创新热情,解决了很多生产中的卡点、堵点和痛点问题,全面提升了轧钢效率与效益,全月共申报科技攻关项目5项。同时,该厂积极配合新产品开发部开展研发工作,为实现效益和效率双提升奠定了坚实基础。