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新钢改造7号烧结机年可节省生产成本2000余万元
发表时间:[2025-05-15]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:30

近期,新钢集团炼铁事业部通过一系列“微创手术”,为7号烧结机注入新活力,经济效益显著提升。目前,烧结矿日产量提升近1000吨,固态物料消耗降低,吨矿电耗下降,月可节约电费超120万元。综合测算,此项改造每年可为新钢节省生产成本2000余万元。

在7号烧结机集中检修期间,该事业部精准聚焦设备短板,实施了台车滑道密封、主抽风机转子效能提升、台车栏板加高3项技术改造,成功消除设备顽疾,优化了烧结机产能、产品质量与能耗,实现经济效益与生产效能双提升。

针对7号烧结机固定滑道存在的动态漏风问题,该事业部引入了弹性密封技术,将台车滑道与风箱固定滑道升级为复合密封结构,并安装耐高温弹簧钢片与耐磨陶瓷密封装置,实现滑道柔性贴合,有效填补机械间隙。经过改造后,烟道氧含量显著下降,年减少无效风量达1200万立方米,滑道区域漏风率大幅下降。应用这一技术不仅降低了主抽风机负荷,还使烧结终点温度提升了8℃~10℃,为增产奠定坚实基础。

主抽风机作为烧结机的关键设备,其能效直接影响烧结机的产量、质量及能耗。为实现节能降耗,满足绿色生产目标,该事业部将主抽风机转子从工频模式改为节电效果更好的变频模式,并采用转子耐磨涂层技术,实现了能效飞跃。经过改造后,风机运行频率明显降低,负压提升,有效风量增加,风机效率突破了92%大关,年节电量高达860万千瓦时,相当于减少碳排放6800吨。

该事业部改造烧结机台车栏板,将栏板高度从700毫米提升至850毫米,并采用波浪形设计,不仅缩减了边缘漏风带宽度,降低了返矿率,还增加了有效烧结料层厚度,提升了烧结成品率。同时,此次改造延长了栏板变形周期,配合铺底料厚度优化,形成“高料层、薄铺底”新工艺,减少了边缘效应,年可减少1.2万吨返矿量。与此同时,该改造与滑道密封形成协同效应,显著改善了整个烧结断面的燃烧均匀性。


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