为统一思想、凝聚共识,引导全体干部职工以“慢不得”的危机感、“等不起”的责任感、“拖不得”的紧迫感,推动企业在行业寒冬中突围破局,更大力度掀起自下而上全面降本增效的工作热潮。特开设“挂帅赛马”栏目,全方位、持续性报道各公司月度、季度降本工作完成情况。让各公司在集团“大赛道”中比效率、比业绩、比成效,推动形成干部挂帅扛责任、职工挖潜重落实、全力以赴促降本的“比学赶超”氛围和“走在前、作表率”的奋进力量。
吉林鑫达钢铁有限公司根据生产经营现状,为推动降本增效,尽快实现生产经营稳定健康发展,依据2022年指标完成情况,立足于实现年度降本目标,按照6/3/1模式对主要生产经济技术指标进行攻关,5-6月份降本额达到3000余万元,自主改善降本千万元。
①轧钢总厂线材成材率及型钢成材率大幅提高,线材成材率及型钢成材率分别达到了98.34%、96.31%的历史最好水平;
②原燃物料质量的稳定对高炉顺产起着决定性作用,通过狠抓现场工艺操作,严控铁前原料指标,不断优化配料成本,原料厂5-6月份降本额达637.61万元;
③以高炉炉况稳定顺行为核心,通过优化燃料结构,提煤比降焦比,实现吨铁降本34.58元,降本额814.21万元;
④炼钢厂细化工艺操作,在保证过程温度合适的前提下,最大限度提高废钢比,降低铁耗及钢铁料消耗,实现吨钢降本26.12元,降本额706.52万元;
⑤能源消耗指标作为降本环节的可控点,炼钢厂通过优化能源管控参数,煤气回收平均值完成127.45m3/吨,较去年大幅提升。
打赢降本增效攻坚战,必须发动全员、创新创效,凝聚群体智慧。吉林鑫达钢铁有限公司不断提高职工自主管理意识与自主创新能力,积极推进自主改善工作,为公司全面降本增效工作奠定了基石。以下为阶段自主改善项目降本成效一览:
原料厂节约石灰石458吨/月
原料厂自2023年3月开始,决定将白灰窑作业区生石灰吨灰消耗石灰石降至1.69吨。为达到这一降本目标,原料厂严把进厂原料质量,加大筛分治理,提高筛分效果,使石灰石品位受控。通过比较,筛分出的石灰石原料较之前更加干净,确保了精料入炉,提高了产品质量和原料利用率。通过对近4个月的生产情况总结计算,每月节省石灰石458吨,按目前购入价格99.5元/吨计算,年创效益54.69万元。
炼铁厂降低燃料比3kg/吨
高炉热风炉是整个炼铁系统中的重要组成部分,是热量的主要来源,关系着节能降耗的重要工艺。炼钢厂因高炉技改导致热风炉被带走的热量增加,烟道温度降低,助燃风机能力明显不足。在开启开一台助燃风机的情况下,已无法满足热风炉的风量需求,后续又开启另一台风机(助燃风机一备一用)来满足生产需求,目前助燃风机无备用设施。针对此情况,炼铁厂对助燃风管道进行技改,将一高炉助燃风补给另一高炉使用,当前两高炉风温达到1180℃,较改善前提高风温15-20度,可有效降低燃料比约3kg/吨,年创效约1800万元。
炼钢厂节约合金360吨/年
现炼钢厂转炉出钢口角度为0°角,出钢时不到1/4就需要加合金,出钢不到1/2时就要加完,否则容易出现合金加不进去的情况,且每月因合金结坨补料,质检成分偏高,导致合金消耗增加,不符合炼钢工艺,并造成资源浪费。为保证钢水质量和生产顺行,炼钢厂攻关小组将出钢口处钢板割掉,由现在的0°角改为10°角,进行焊接牢固。改善后,钢流冲击不到合金落点,解决了合金容易结坨的弊端,降低了合金料的消耗,大大减少废品出现的几率,改善了出钢过程中操作者及炉长不易观察钢流情况的现象。改善后,每月节省合金30吨,年可节省合金360吨,按现价6583元/吨合金计算,年创效约236.98万元。
能源动力厂降电耗600万度/年
制氧机最大的运行成本就是电耗,如何降低电耗,使设备运行更为经济高效是能源动力厂制氧区持续探索的重点。为节约电耗,制氧区攻关小组从每一处细节入手,开展技术改造,经过与部分单位论证后制定出了一套可行性方案。通过对现有两套机组的活塞式氧压机进行改造,压送低压氧,计算出一台活塞式氧压机可供应炼铁低压氧使用量,运行部分氧压机可满足炼铁低压富氧供应。如果出现供应不足部分则通过高压氧进行补偿,经对三套机组氧压机压力变换预算结果得出,多台氧压机可节约电耗约600万度/年,年可节约资金约204万元。
焦化厂自主维修150处
焦化厂响应公司号召,检修工作尽量靠内部处理,减少外委维修次数,有效地降低了维修成本。焦炉区域部分方箱箱体脱落,需要对箱体以及集气管进行修复作业。方箱外委维修成本较高,为达成降本增效目的,焦化厂多名维修人员自学方箱维修技术,克服种种难题,在掌握了设备的装配、修理技能后,焦化厂领导内部协调各车间人员进行维修,在没有外部援助的情况下独立完成了方箱修复134处,集气管修复16处,共计用料67.745吨,人工班次1303人次。按照外委维修费用标准计算,本次检修共计节省维修费用328.28万元。
轧钢总厂节省生产时间60小时
轧钢总厂线材分厂原有一台四号天车为老化设备,联动台触头控制电阻电机,经常出现故障影响生产节奏。经攻关小组讨论,决定对此天车进行改造,更换主令式联动台,控制无触点控制器。改造使用主令式联动台一套约1.6万元,控制柜两台约1万元,电缆30米600元,共计花费2.66万元。现改造完后每年节省生产时间60小时,结合过钢量与平均作业率计算,创造年经济效益约85.98万元。
降本增效是鑫达实现“稳字当头、稳中求进”的基石,更是保持长久竞争力的根本。希望全体干部职工清醒认识严峻形势,打破思维惯性,迅速调整应对,适应形势变化,直面危机,坚定信心,承压而进,逆势而上,把降本增效工作作为渡过市场寒冬的重要抓手,创新落实好降本提质增效同步、挖潜降耗减损并举、开源节流创收并重的各项措施,做到难点在哪里,我们的尖刀就插在哪里,我们的脚步就丈量到哪里,做更大胆的突破与创新!
全面强化协同降本,公司内部不仅要“算着干”,还要摒弃自己的“小算盘”,学会站在全局角度“算总账”,切实化经营压力为增效动力,转外在要求为内在需求,努力在全集团降本比学赶超中勇立潮头、走在前列,全力以赴应对挑战,坚决打赢生存发展保卫战,奋力开创企业高质量发展新局面!