6月份,重庆钢铁一炼钢工序成本较2022年全年降低62元/吨钢,二炼钢工序成本较2022年全年降低163元/吨钢,综合工序成本较2022年全年降低62元/吨,降本力度如此之大,炼钢厂到底有什么绝招,一起来看
转炉降料耗
炼钢厂紧盯转炉全流程消耗,通过强化冶炼操作,推行少渣冶炼,控制好热平衡及过程渣化透,减少过程喷溅,大大提高金属收得率,最大限度降低钢铁料消耗。
连铸降料耗
强化标准化作业执行,严控生产事故发生,优化过程操作,减少大包铸余量,精确控制中包余水,多措并举,钢坯非定尺、中包余钢、钢包铸余三项吨钢降低钢铁料消耗约2kg/t。
全员降能耗
炼钢厂将能源成本细化分解至各职能室、作业区、班组重点岗位,落实责任人,通过日统计、日监测、日分析,及时处理现场生产能耗异常。以“跑冒滴漏”活动为抓手,持续“升温发酵”全员能源降本意识,推进全工序降本,综合能源大幅降低。
你以为降本真的就如上面说的这么简单吗?核心到底是什么?小编带你了解炼钢厂在降本中的一个故事
“为公司创效不一定非要投入人力、财力,在不投入或尽量少投入的前提下创效,更能体现一线管理人员的价值。”这是炼钢厂二转炉作业区作业长高祝兵常挂嘴边的话。
高祝兵在生产现场
“钢铁料成本约占炼钢制造成本的85%左右,降低钢铁料消耗,能实实在在降低炼钢工序成本。”这一想法高祝兵在心里思考了许久。“降低钢铁料消耗,投入相对较少的金属料产出更多的合格钢水,随之可以带动辅料、能源等指标的提升.......而且,每降低1kg钢铁料消耗,可节约吨钢成本2.7元左右。”看得见的效益,让高祝兵下定决心探索。
针对如何进一步降低钢铁料消耗,高祝兵带领团队决定从降低转炉吹损上找突破点,通过现场跟踪发现,转炉冶炼过程,发生喷溅炉次较少,终渣全铁含量也比较稳定。但是由于转炉炉型不规则,后炉帽过厚,存在钢水出不尽的现象,这给降低钢铁料消耗带来的影响较大。
“为解决转炉钢水出不尽难题。高祝兵带领大家不断探索,尝试过利用生产间隙,通过使用拆炉机处理、氧枪吹扫后炉帽较厚的部位,转炉烧补对后大面不规则的部位进行修复等措施,虽有进步,但实质问题依然没有得到解决。”炼钢厂生产技术室程殿说。
在大家陷入困局时,高祝兵没有停止思索。他继续与炼钢厂专业技术人员到生产现场寻找答案。
“问题在转炉操作,解决问题还得从转炉操作找突破口”高祝兵说。
功夫不负有心人,高祝兵带领团队从“优化溅渣护炉工艺”这个过程中找到了突破口。“既然后炉帽炉衬较厚,那就优化溅渣护炉工艺,避免溅渣过程大量的高熔点炉渣附着在后炉帽位置。”
说干就干,高祝兵带领团队立即付诸行动实施。“转炉出钢过程中,要求炉长观察炉内终渣质量情况,给操枪工下达调渣指令,使终渣质量得到保障;同时调整溅渣过程枪位控制,枪位由高到低,最终解决了该问题。”炼钢厂副厂长尹川介绍。
节约即是创效,降本增效是增强企业竞争力的有效途径,尤其是当前市场“寒冬”情况下,更需要全体干部员工立足岗位,勤思考、多动手,为企业生产经营稳步发展出力。