今年以来,河钢集团张宣科技环保中心以“一确保、四严控”为抓手,通过深入开展脱硫剂、氨水、工业水和电耗等关键指标“精准降耗”专题攻关,实现既定节能降本目标。1月份,吨球团矿脱硫剂、氨水、工业水消耗环比分别减少2.5公斤,0.37公斤,11.46公斤,电耗月环比降低4万千瓦时,全月四项指标综合降本38万余元。
该中心将“节能、低耗”理念贯穿到日常工作每个环节,持续在提升科室、作业区成本自主管理意识和班组成本控制能力上做文章。为实现成本精准控制和产线达标排放“双兼顾”,该中心确定“确保环保设备设施高效运行,严控脱硫剂、氨水、工业水、电耗”的“一确保、四严控”降成本路径。在严控脱硫剂用量中,脱硫技术人员时刻关注工序原料结构变化情况,细致摸索变化过程中脱硫浆液PH值规律,在确保脱硫数据达标前提下,精准调整制浆密度,时刻将脱硫剂消耗量控制在最低水平;在严控氨水用量环节,对脱硝SCR多管除尘器烟道、东西耐热风机及风机连接烟道进行整体保温处理,充分降低温度流失,确保催化剂工艺反应温度始终保持在最佳范围,满足生产工艺要求,消除各类制约因素对降低氨水消耗量的制约;将严控工业水用量着力点放在“防损耗、防外排”上,通过进一步完善工业用水使用管理制度,对相关岗位循环泵冷却水、石膏脱水皮带冲洗水及真空泵密封水进行充分回收和二次利用,杜绝外排浪费。各作业区进一步完善管理制度,加强管路、阀门日常维护保养力度,严格杜绝跑冒滴漏造成水资源损耗浪费,确保每项节水措施落地见效;为最大限度严控电能消耗,该中心根据各作业区、班组生产特点,“量体裁衣”精准制定节电方案,并围绕提高岗位工节电意识和操作水平上开展专题培训;在工艺技术方面,通过优化100KW以上风机电机变频调速、调节风门开口度等行之有效的具体举措,进一步达到节电效果。