上半年,面对疫情及下游需求不足影响,邢钢上下齐心,充分发挥特钢优势,围绕“效益、效率双提升”,多措并举,快速解决痛点难点,持续优化生产组织模式、全力确保了安全生产稳定顺行,精品钢及品种钢销售比例90.29%,较去年同期提高9.5个百分点。
稳产顺行:为企业持续健康发展打基础
当前,邢钢只有一个高炉生产,其稳定顺行、优质高产是关系到公司生产经营和持续发展的基础和关键。上半年,公司通过开展各项技术攻关,实现了六高炉、炼钢、线材日产量连续刷新历史新高。尤其是高炉利用系数,在国内同类型的高炉中,持续保持名列前茅。
具体到生产组织部署上,炼铁方面,科学制定并严格落实高炉提产方案,原料、烧结、喷煤、上料各工序无缝衔接,高度配合,最大限度满足高炉用料要求。高炉车间24小时连续盯住炉况,全风作业,稳定高炉操作方针,做到“稳步推进,避免反复”,保证高炉稳定顺行;炼钢、线材方面,积极做好产前确认,强化人与设备的高效融合。严抓产量、效益等重点关键指标,不断总结先进经验,也为集中精力提产增效创造了条件。
降本创效:多措并举,主动作为
在邢钢2月份的全公司联合检修过程中,总施工项目多达743项,各单位主动参与,自助承担的检修任务多打714项,共有1619名员工参与。其中:炼铁自主承担411项检修任务,他们主动加压、认真履责,做到了开炉第四天产量达到4000吨日产水平,创造了邢钢史上最快开炉记录;动力厂在配合一烧高低压配电改造项目时,利旧回收并敷设高压电缆830米,开挖电缆沟210米;节约费用113.8万元,节约外委施工费用17.56万元。
上半年,邢钢练内功,挖潜力,自发电率、炼钢煤气单耗成本、动力单日转炉煤气配烧量等指标都达到了历史最好水平。3月6日,实现发电量139.79万kwh, 自发电率提升到98.09%,创单高炉运行模式下40MW发电机组自发电率最好水平。4月份,转炉煤气单耗完成11.1m3/t,创历史新低;4月8日,单日配烧转炉煤气总量达到70万m3,平均配烧外供量达到29167 m3/h,再次刷新历史最好记录。
技术研发:凝聚合力,创新从未止步
回顾上半年,技术中心线材研究所王利军难掩喜悦心情,他们团队经过多轮机理分析、头脑风暴、标杆对比,终于实现了异种材料连接SPR用钢技术新突破。研发期间,团队成员下沉车间服务生产一线,大家团结协作、高效沟通,及时找出问题的关键症结和解决问题的正确方式、方法和攻关途径,从而科学优化定制出一套行之有效的“汽车轻量化”产品优化持续改进方案。
精确辨识产品用途,精准识别客户需求。作为国内极具竞争实力和发展潜力的特钢线材专业化生产企业,国家第一批知识产权优势企业,邢钢在产品技术研发上从未止步:上半年,邢钢申报的“冷镦和冷挤压用精品盘条SCM435 ”、 “深冲用工业纯铁盘条 CH1T ”产品,再次荣获2021年度冶金产品实物质量“金杯奖”。截止目前,邢钢拥有42项国际先进或国内领先工艺成果、73项省级科技成果、323项国家专利(72项发明专利)、20项国家标准制定。
疫情保产:践行责任,服务大局,扎牢疫情防控生命线
4月19日,一声集结号,焦化厂2/3员工悉数到厂。受疫情封控影响,汽车运输暂停,火车来煤集中到达。回顾那段“疫线坚守、舍家驻厂、全力保生产”的光荣一刻,焦化厂机动科闫俊萍感慨地说:“ 107节车皮,历时三十余小时,按时完成卸车任务。一个班下来,大家胳膊酸胀的抬不起来,抽根烟手哆嗦的都点不着火了。那段时间,大家过得太难了,也是太拼了,邢钢人,个个都是好样的。”
疫情保产期间,为实现静态管理,按照生产必保最低人数核算,邢钢梳理确定2000余人吃住在厂区,实施两班制,公司购买或职工自带床被,在办公室、车间打地铺,由厂内食堂组织三餐,积极做好岗位人员的生活后勤保障。各级党组织进一步提高政治站位,践行责任,坚决扎牢疫情防控生命线,确保了静态管理期间企业稳定运行。