为积极响应烧结厂“大干三个月、实现新突破”活动的号召,进一步提高烧结厂设备维护水平,维修车间主动出击,本着服务生产、服务员工的宗旨,大处着眼、小处着手,充分发挥自身的专业技术水平,以个人提案为突破点,在设备小技小改方面下足功夫,效果明显。
消除隐患,隐蔽场地加装监控
2#制粒机旁废铁堆为半开放式场地,主要存放大形废铁备料,来去人员繁杂,难以有效管理;三期燃破新改装库房主要存放新电缆光纤备件,属重要物资财产。维修车间针对此问题,对两处隐蔽场所的监控管理展开讨论,确定方案,克服光纤敷设距离远,并网难度大等困难,最终敷设电缆网线三百余米,分别加装高清摄像头,通宵达旦与主控室电脑联网调试后,此显示画面清晰传递至主控室计算机,实现了二十四小时显示,起到监督现场环境治理的作用,效果明显意义重大。
服务员工,车棚安装充电插座
烧结厂停车棚原设计无充电插座,员工电动车电量缺失后无法及时补充,极为不方便,为更好的服务职工,维修车间主动作为,通过焊接穿线管,敷设电缆,安装充电插板9个,为员工的电动车提供固定充电位,方便广大员工车辆充电,引导员工自觉到停车棚停车充电,杜绝乱停车现象,避免了私拉乱接电源所存在的安全隐患,降低了厂区内车辆管理工作难度。
工艺提升,水箱液位计改造
脱硫滤液水箱液位是脱硫系统的重要工艺参数,原设计在滤液水箱底部安装压力变送器,依靠水压力的原理来测量液位,由于滤液水含有脱硫浆液杂质,随着时间的推移,杂质都沉淀在滤液水箱底部,导致压力变送器测量不准,不能真实反应滤液水箱液位。维修车间的员工们集思广益,通过敷设电缆,安装法兰盘,在滤液水箱顶部新加装一台雷达液位计,依靠雷达扫描的方式来测量滤液水箱液位,有效避免了水箱底部沉积物带来的干扰,保证了正常生产过程中脱硫滤液水箱液位的准确性。