自轧钢厂棒线车间开发生产圆钢以来,生产虽逐步趋于稳定,但目前仍存在速度低、产量低,换辊换槽时间长、质量差,成品调整用时长以及全线张力关系不好等问题,并且成品单边耳子、错辊、成品划伤、头尾尺寸差、性能不合、剪切圈数多等因素,也导致废品占比多,造成实际成材率偏低。
技术人员对怎么样解决此类问题殚精竭虑,但终是百思不得其解。并且,前期车间也从备机、导卫、料型、活套及张力关系上下足了功夫,可都收效甚微,这也成为困扰生产的一大难题。
“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,一次机缘巧合,生产科科长老田于实践中发现了解决的办法,即在双高线热机轧制时,为解决成品通条性和头尾外观尺寸差的情况,利用高线车间模块轧机头尾部适当升降速度的方法,解决了成品头尾耳子问题。
作为资深轧钢工的老田,针对这次意外收获,他拓展思路将高线车间热机轧制的这一头尾升降速度功能“移花接木”应用到棒线圆钢生产中,经过初步调试,效果确实出乎意料的好。此举既解决了圆钢头尾耳子尺寸不圆度超标的问题,同时改善了轧件通条性、减少了尺寸超差产生的不合格品,并在这一基础上使轧制速度提升,促进产量、合格率、成材率也全面拔高。并且,在夯实岗位人员责任心、精心操作、杜绝人为失误等方面也起到积极助推作用。
诸如此类的工作“窍门”,老田在轧钢生涯中实践还有很多,如参与棒线22/25螺两切分、20螺三切分、14/16螺四切分的轧制及改造工作,165方坯孔型优化改进、圆钢锚杆钢、高线82B/硬线的开发轧制等,为品质轧钢带来了不可小觑的战绩。生产一线只要有问题,他都会第一时间到现场,并协调技术人员到场在最短时间里恢复生产,减少误机时间,最大限度的提高生产效率。
一线工作是充满辛酸的,在生产线上一整天更是家常便饭,但苦中作乐,老田依旧悉心观察存在问题,并协调整改,旨在能提产稳产,而他的背后是端正、细心,这样的老田,也是我们学习的榜样。
“老田”积极响应分厂指令,主动作为,并以敏捷的创新能力,积极探索新区域、新方式,切实为“效益轧钢”贡献着自己的力量。