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超厚板长度定尺探伤不合原因分析
发表时间:[2019-06-19]  作者:付振坡,李双江,龙 杰,付东阳,孔祥丽,甄光楠  编辑录入:小铬  点击数:1727

内容简介

摘要:超厚板长度定尺探伤不合严重影响企业产品质量和效益,为提高钢板探伤合格率,以80~120mm超厚钢板长度定尺探伤不合部位及合格部位为研究对象,借助金相显微镜、万能拉伸机及扫描电子显微镜等,对金相组织、夹杂物、拉伸断口进行分析,研究探伤合格部位和不合部位的区别,明确探伤不合原因。结果表明:钢板厚度1/2处的氢致裂纹是导致超厚板头尾探伤不合的直接原因。结合实际生产,对LF、VD工序工艺进行优化,使钢液中氢质量分数降至1.0×10-6以下。同时,通过实施改进措施,即使轧后超厚板堆垛头尾悬空探伤依然合格,探伤合格率由94%提升到98%左右。关键词:超厚板;长度定尺;探伤不合;工艺优化下载高清全文——热轧圆棒材内部孔洞缺陷原因分析.pdf

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